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全国施工企业协会QC成果发布


十、标准化及 巩固措施

成果发表会
1、对《郑州黄河二桥钢管拱施工工艺》工 地焊接的相关内容进行了修订、补充并完 善了相关细节。 2、对实施过程中的焊接质量控制的要领进 行归纳和提炼,重新编制了《郑州黄河二 桥钢管拱工地焊接作业指导书》。 3、继续总结在钢管拱施工焊接过程中所取 得的经验,做好今后工地焊接的质量控制 工作。

成果发表会
实施二:焊接材料选择知名品牌,使 用前对焊接材料的各项性能进行检验, 并做工艺试验,合格后批量购置使用, 焊接中不得使用其它品牌焊接材料。
实施三:在焊接区围搭防风雨棚,并 在四周用彩条布围好,尽量不透风雨。
实施四:总结出一 套有效的电焊条烘 干方法,并严格执 行;焊接过程中使 用通电的保温桶对 电焊条进行保温防 止返潮。
完 全 可



电焊工具有相关资质

经验上
可 行
,大多从事过多座类 似桥梁的焊接工作
现 目 标
管理上
选择的加工、焊接单位 是国内同行业知名企业 ,管理完善,制度健全
五、原因分析
1、运用关联图找出造成内部气孔的原因
网络电压波 动较大
机械故障
电流不稳定
焊接设备选 择不当

焊接操作偏差
焊接人员未按工艺作业

焊接中断

构件未清理 干净

焊材选择不 当
防风雨能力差 施工环境差
空气湿度 大
工艺执行不严
焊条未彻底烘 干或返潮
电焊条性能不 符合要求
2、运用因果分析图找出焊缝外观质量差的原因


工作不细致
工件手工切割



人员变动频繁


施工组织不力
坡口切割粗糙
工件边缘尺 寸不规则
工件加工误差大
拱肋拼装线形差 拼接接头质量差
频数
56
92
84
%
96 %
56
%
19
19 %
频率 100 % 96% 92% 84%
56%
10 10
3
3
1
1
1
内部气孔 外观质量差 未融合 夹 渣 裂 缝

成果发表会
四、确定目标
目标
本次活动的目标是: 将钢管拱现场焊接首次检测 合格率提高到95%
目标可行性分析
严格按照规范施工,

技术上

实施工艺改进,可以 实现目标
电焊条性能 杜绝不合格焊 选择知名品牌,使用前对焊接 郑州某
2 不符合要求 接材料的使用 材料的各项性能进行检测,并 委托的
做工艺试验
实验室
抗风雨能力 尽可能降低风 搭设防风、防雨棚
3差
雨天气的影响
工地施 工现场
焊条未彻底 彻底烘干焊条,总结烘干焊条的方法,使用保 工地施
4 烘干或返潮 不影响焊接质 温桶时必须接上电源
4 张庆民 助理工程师 质检员 专科 组 员
5 肖建新 助理工程师 质检员 专科 组 员
二、选题理由年Fra bibliotek重点工程 意义重大
项目部 要求
郑州黄河二桥是京珠高 速的咽喉,钢管拱施工 是直接控制本项目施工 工期,提高焊接首次检 测合格率,避免返工, 加快施工进度 。
项目部下达的目标为首 次检测合格率95%
后对焊缝进行磨光处理
工现场
工件手工切 减小工件加工 工件尽量使用机械开坡口,所 制造厂
8割
误差
有坡口必须修齐、磨光
家工地
时间 责任人
5月4日
梁涛
5月5日
张庆民
5月5日
张庆民
5月5日
肖建新
5月8日
王昊
5月15日 5月20日 5月20日
王昊 梁涛 张庆民
八、对策实施

成果发表会
工地主变压器房
实施一:按照电 焊作业区域的实 际用电量,从主 变压器上分出专 线,保证电焊区 域的网络电压正 常。
十一、今后的努力方向

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继续开展QC小组活动,将TQC 知识贯穿到施工生产的全过程中, 提高施工现场的管理水平。

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谢谢
请多提宝贵意见

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电焊条烘干箱

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实施五:购置湿度 仪,对空气湿度随 时进行测量。在空 气湿度较大时,焊 接作业前均要求焊 接人员对焊缝两侧 15 厘 米 区 域 内 使 用 湿度计 烘枪除湿。

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实施六:改进组拼校正方法,如图示:
千斤顶 管内支架 钢管拱
原校正方法
千斤顶
简易卡
钢管拱
改进后方法
检查 片数
10 10 10 10
10 10 10
10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10
合格数
8 8 8 9
7 9 7
8 9 8 7 8 8 8 8 9 8 9
不合 格数
2 2 2 1
内部气孔 1 1 2
缺陷类型
外观质量差
夹渣
1
1
1
3
2
1
3
1
1 1
2
2
1
1
2
1
1
3
2
2
2
2
2
2
1
组拼错台 拼装方法不当

焊缝成型粗糙 长时间平稳焊接难 人员易疲劳
焊接条件差 环
焊缝外观 质量差
六、要因确认
1、对造成内部气孔的原因进行要因确认
末端原因
焊接设备选择不当
网络电压波动较大
工艺执行不严格 电焊条性能不符合要 求
焊条未彻底烘干或返 潮 空气湿度大
防风雨能力差
现场验证
结论
加工焊接单位,携带的设备大多符合要 求
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提 高 钢 管 拱 现 场 焊 接 首 次 检 测 合 格 率
客观方面 主观方面 检测结果
三、现状调查
现场露天焊接易受风雨、空气 湿度影响,质量控制难度较大 。 参与施工质量控制的技术人员 大多未经历过钢管拱施工,缺 乏焊接质量控制经验。
经过检测,209跨以及210跨A、 B肋首次检测合格率低,不能满 足要求。
10
9
211-D-2
10
10
211-D-1’
10
10
212-A-1
10
10
212-A-2
10
9
212-A-1’
10
10
212-B-1
10
9
212-B-2
10
9
212-B-1’
10
10
212-C-1
10
9
212-C-2
10
10
212-C-1’
10
10
212-D-1
10
9
212-D-2
10
10
212-D-1’
九、活动效果
分段号
检查 片数
合格
不合 格数
211-A-1
10
10
0
一次检测合格率调查表
缺陷类型
内部气孔
外观质量差
夹渣
211-A-2
10
9
211-A-1’
10
10
211-B-1
10
9
211-B-2
10
10
211-B-1’
10
10
211-C-1
10
9
211-C-2
10
10
211-C-1’
10
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211-D-1
10
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0
1
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1
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1
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0
0
1
0
1
1
合格率=[(240-11)/240]*100%=95.4%
未融合
1
裂缝
100%
81.1%
95.4%
目标达到了!
实施前
实施后
首次检测合格率对比图
通过开展此次QC活动,使郑州黄河二桥钢管拱现场焊接 质量有了显著的提高,第一次检测合格率达到95.4%,提高 了作业功效,加快了施工进度,得到了监理、业主的好评。

成果发表会
提高钢管拱现场焊接
首次检测合格率
发表人:梁 涛 中铁大桥局集团有限公司


一、概况 二、选择理由 三、现状调查 四、确定目标 五、原因分析 六、要因确认 七、制定对策 八、对策实施 九、活动效果 十、标准化及巩固措施 十一、今后的努力方向
一、概况
工程简介

成果发表会
小组简介

成果发表会
小组名称:郑州黄河二桥钢管拱 现场焊接质量控制QC小组
小组活动时间:2003.4.30-9.30 小组类型:现场攻关型
小组成员简介
序号 姓 名 1 王雄
职称 高级工程师
职务 项目总工
文化 程度
本科
组内 职务 顾问
2 王 昊 工 程 师 工程部长 专科 组 长
3 梁 涛 工 程 师 质检主任 专科 副组长
工现场

尽可能降低空 焊接前使用烘枪对焊道进行烘 工地施
5 空气湿度大 气湿度大对焊 干处理,空气相对湿度大于规 工现场
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