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砼防撞挡墙典型施工总结

中交xxxx有限公司
工程名称XXX改扩建公路(二期)
典型施工项目防撞挡墙(0-25m)
典型施工范围大漕河大桥(K0+416.47.5-K0+441.47 ) 典型施工时间2018年9月30日
审核
编制单位中交XXX有限公司XXX改扩建公路(二期)工程
项目经理部
编制日期2018年9月15日
1.典型施工目的
为能更好的指导工程的后续施工,本次对K0+507.5大漕河大桥桥面防撞挡墙(0-25m)浇筑施工过程中各工序(模板、混凝土)存在的问题分析并制定了
相关的预防措施,确保有效控制防撞挡墙施工的质量。

2.典型施工范围
大漕河大桥K0+416.47.5-K0+441.47。

3.施工工艺流程
测量放线-放样边线、轴线位置-防撞护栏钢筋焊接安装及修整-基面清理、
洒水湿润-支设并固定定型钢模板-检查标高线型、尺寸及垂直度-C30砼浇筑
-模板拆除-混凝土养护。

4.典型施工方法
4.1先测量放线,测定放样边线、轴线位置,测定后进行防撞护栏钢筋焊接
安装及修整、基面清理等工作
4.2模板安装
4.2.1安装方法
由于T梁顶面砼存在局部高低不平的情况,在护栏模板安装前, 对护栏模板位置处T梁顶面高程进行测量,对局部偏高部位进行凿除等处理工作, 一切就绪后,进行内外侧模板安装,内侧护栏模板采用起重器具上桥辅助安装, 护栏外侧模板采用采用人工安装拼接。

每一节模板调整到位后,检查模板的拼缝有无错台,
逐个上紧螺栓,进行保护层间距调整。

内外模板安装时用螺栓拉杆拉紧连接,模
板下部及顶部各设置一道拉杆,采用①12拉杆对拉固定。

模板拼装就位后严格检查,尤其注意检查标高、位置、垂直度等,要求线型顺畅、下口密封不漏浆、
接头密贴不错位,全面检查模板连接质量、模板拼缝及错台,保证控制在规范设计要求以内,用钢尺检查模板的几何尺寸及保护层厚度。

4.2.2防撞挡墙模板安装示意图如下:
4.3砼工程
431砼浇筑工艺
砼搅拌站-混凝土运输车运输砼-砼运输车直接卸料入模-分层振捣成型
f 收光抹面f 拆模养护。

本次混凝土由预制场的搅拌站提供,用容量为
5m 的混凝土运输车先运至福
田1#处,后因天气环境原因,2h 后转运至大漕河大桥现场。

砼经过充分拌和后 方可从运输车中倒出。

砼要分层浇筑,并分层振捣,振捣棒以捣至表面泛浆,无 气泡冒出为准,混凝土布料要均匀,严格控制振捣时间,确保振捣密实,避免漏 振、欠振。

如埋管挡住情况下,必要时只有用钢筋棍插捣密实。

在浇筑过程中, 技术主办随时跟踪检查,发现模板变形,随时加固调整,并将混凝土重新振捣。

混凝土振捣完成后,施工班组人员对护栏顶面进行收面。

防撞挡墙砼浇筑前对防 撞挡墙模板作全面检查,将杂物清除干净。

4.3.2砼养护
采用覆盖粘布进行养护,养护时间在拆模后立即安排专人负责养护情况, 若 有裸露要及时覆盖。

混凝土养护不少于 7天。

5、现场施工全过程
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5.1测量放线
2018年9月21日,测量人员利用全站仪以桥梁中心线为基准进行平面位置
放样,按规定间距在T梁顶面测出防撞护栏边线并做好标记,随后施工人员采用墨线弹出,保证桥面净宽和护栏本身宽度。

同时将高程点引到桥面,并用自动精平水准仪对每个部位箱梁顶面标高做好记录,控制好护栏顶标高。

个别因梁顶平整度差影响防撞栏模板安装定位,进行了处理。

测放完成自检合格后上报监理部, 于当日验收通过。

5.2钢筋工程
钢筋绑扎焊接工作于2018年9月22日展开,26日绑扎焊接工作完成。

钢筋加工的各种尺寸按设计图纸施工,安装前先对护栏范围内梁面进行清理,然后
根据放样数据拉线定位钢筋安装的位置及高程。

由于防撞护栏部分主筋(N3钢
N2、N4 N5 筋)已在T梁混凝土浇筑前预埋,护栏施工时主要进行了其余主筋(钢筋)及
水平钢筋的安装。

水平钢筋根据护栏施工缝设置要求下料制作,设计伸缩缝处钢筋断面要整齐。

护栏钢筋直接在桥面进行绑扎焊接,钢筋严格按图纸要求进行布置。

项目部自检合格并上报监理部,于当日验收通过。

5.3模板工程
2018年9月28日模板就位,然后依据模板图开始支立模板,并于当日模板
位置调整完毕,开始安装对拉螺栓,加固模板,项目部自检合格并上报监理部, 于当日验收通过。

5.4混凝土工程
2018年9月30日,约13:00开始砼浇筑。

砼用两辆罐车从福田村1#处输送
至现场。

混凝土分两层进行浇筑,边卸料边振捣。

15:00浇筑完成。

10月4日下午13:30开始拆模,拆模完成后开始进行表面修整。

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混凝土浇筑
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模板拆除
6.施工存在问题总结及预防措施 6.1模板
(1)存在问题:①钢模板内侧表面不平整光滑,存在锈斑、锈坑。

⑵模板过旧,内表面祛锈后留有大量坑洼。

⑴确保模板表面打磨清洁彻底,脱模剂涂刷均匀。

⑵挑选内表面较为平整的模板进行替换,若无可替换的模板,则将现 用有大量锈坑的模板取下,减少每次浇筑长度。

预防措施: 原因分析: .■- --
⑴模板内侧表面未打磨清理彻底。

② 钢模板上存在孔洞;模板拼接处有错台缝隙;相邻模板连接卡扣老化、变形。

原因分析:部分模板老旧被锈蚀,使用次数过多,钢模板几何线形发生变形,连接卡槽老化变形导致连接部位尺寸轻微不匹配
预防措施:⑴模板孔洞处及模板连接处采用止浆条等封堵,尽量减少漏浆。

⑵挑选连接线型顺直的模板进行替换,若无可替换的模板,则将现用模板取
下,减少每次浇筑长度。

③外侧模板使用木模,拼接部位易有缝隙,浇筑时易发生胀模;使用次数增
多,木模损坏变形;A12拉杆过细。

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④钢筋上未绑扎保护层垫块,个别位置保护间距不够
预防措施:钢筋上绑扎保护层垫块,支模时对保护层间距进行调整,确保
4cm 保
护层间距
6.2混凝土
(1)存在问题:①腹部表面有麻面、凸起现象
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原因分析:模板过旧,内侧表面不平整光滑,存在锈斑、锈坑。

整改措施:保证模板表面清洁除锈彻底,脱模剂涂刷均匀; 用表面平整光滑的模
板进行替换。

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(2)表面个别地方及倒角处存在气泡
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原因分析:⑴振捣不到位,气泡未能完全振捣出来。

⑵混凝土较干,气泡不易导出。

⑶混凝土浇筑层厚控制不严,在表面结构转折变化处未进行分层。

预防措施:⑴振捣时应振捣至混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦,
泛浆。

要做到不过振,不漏振,垂直插入、快插、慢拔、’三不靠’ 等。

⑵调整好混凝土塌落度,下料混凝土坍落度最好控制190cm- 200cm
(与实验室现场取试样多次进行实验,测定取得最佳范围);
⑶分三层浇筑,严格控制混凝土浇筑层厚,每层厚度不得大于45cn。

(3)顶部表面个别处有细微裂缝
原因分析:⑴混凝土收缩(①降温收缩②凝固后干缩)。

⑵混凝土凝固期间,桥面大型车辆通过震动。

⑶收光抹面的时间和遍数掌握不好,过早、过度抹压或缺少二次收光。

⑷振捣时
插入不当、漏振、过振或振捣棒抽撤过快,影响混凝土密实性和均匀性,诱导裂
缝产生。

预防措施:⑴浇筑完成后及时做好混凝土养护。

⑵混凝土凝固期间,禁止桥面大型车辆来回通过。

⑶做好收光抹面工作,加强对抹面的时间和遍数的把控,抹面时将顶面浮浆除
去。

⑷控制好振捣操作,做到不过振,不漏振,垂直插入、快插、慢拔、
‘三不靠’等。

(4)个别位置接缝错台
原因分析:⑴模板间接缝不严密。

⑵模板支撑安装不稳固,浇筑振捣时发生变形。

⑶模板使用次数过多,线形不顺直,相邻模板尺寸轻微不匹配。

预防措施:⑴加强模板间接缝衔接,确保严密。

⑵加强模板支撑安装;浇筑振捣时跟踪检查,发现模板变形,随时加固调整,并
将混凝土重新振捣。

⑶用接缝卡扣匹配的模板进行替换。

7.施工综合评价
经过精心组织和认真施工,首段防撞挡墙顺利完成,参与施工的人员已经掌
握了混凝土防撞挡墙施工的关键工艺,为能更好的指导工程的后续施工,提供了坚实的基础。

通过首段防撞挡墙施工过程来看,我部制定的施工工艺满足施工的要求,可以用于后期施工。

通过首件施工,使防撞挡墙施工班组增强了其质量意识。

同时我们也发现了在施工过程中存在的问题,针对问题我们提出了改进措施。

在后续施工中我们将取其精华,去其糟粕,继续改进或优化工艺方案,指导后续施工。

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