铁路运输设备
通过对此表的研究可以得出结论: (1)在总共21种零部件中13种的库位合理(序号1320的件为标准件,各工序共用集料时可以一次在此区 域完成集料,所以可以认为是合理的库位)。 (2) 8种件的库位不合理,距离起点太远。也就是说 从起点开始,分别到序号为1,4,8,9,10,11,12,21的件 的库位上去集料要行走较长的距离。行走这样长的距 离显然浪费了很多的时间。 这只是对于工作单M5851所做出的简单分析,对其 他139个工作单做了同样的分析后也得出了同样的结 果。结果显示60%的库位设置是不合理的。也就是说, 每个订单的集料,从起点开始,60%的零部件可以在 较短的行走过程中完成集料,其他40%的需要行走较 长的距离才能完成集料。
解决方法:(1)调整库位
(2)简化工作流程
(3)调整仓库布局,取消入库、集料区。 最后效果如下
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第3章 铁路运输设备
案例:PB公司仓储生产率的改进案例分析:从发料工作流程及ABC分析入手。(见 下表)
平均每天集料发料时间为9.3小时(加班近 2小时)。根据80/20法则,分析占用76.4 %的工作时间的活动是集料,并发现拣货 清单上所有零部件,库位彼此相邻的只占 了60%,另外40%的零部件分散在仓库的 各处,甚至不在同一层上。例如,工作单 M5851的领料单情况: