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发电厂安全事故案例分析和经验总结(含68个电厂事故分

发电厂安全事故案例分析和经验总结目录大唐集团电厂三起事故的通报 (4)托克托电厂"10.25"事故通报 (6)关于山西神头第二发电厂主蒸汽管道爆裂事故有关情况的报告 (9)华能汕头电厂1999 年2 号汽轮机高压转子弯曲事故情况通报 (11)裕东电厂#1 机组#5 轴瓦烧损事故报告 (14)裕东电厂“10.28”#2 机组(300MW)停机事故的通报 (16)一起发电厂220kV 母线全停事故分析 (19)宁波北仑港发电厂“ 3.10”电站锅炉爆炸事故分析 (20)乌石油化热电厂3 号汽轮发电机组“2.25”特别重大事故详细原因分析 (24)秦岭发电厂200MW-5 号汽轮发电机组轴系断裂的特大事故分析 (26)某电厂电工检修电焊机触电死亡 (27)湛江电厂“ 6.4”全厂停电及#2 机烧轴瓦事故通报 (28)关于2007 年3 月2 日某电厂三号锅炉低水位MFT 动作的事故通报 (30)某厂#4 机跳闸事故分析........................................................................................ .. (31)大唐韩城发电厂“8.3”全厂停电事故通报 (34)托克托电厂“8.16”检修高加烫伤事故分析 (36)沙洲电厂“10.14”电气误操作全厂停电事故通报 (39)广西来宾 B 电厂连续发生四起同类设备责任事故 (43)郑州热电厂发电机定子接地保护动作跳闸分析 (43)汉川电厂一次机组断油烧瓦事故的思考 (45)大唐洛阳热电公司“1.23”人身死亡事故的通报 (47)华能榆社发电有限责任公司电气运行人员走错间隔违章操作人身死亡事故 (48)王滩发电公司“ 6.10”电气误操作事故分析报告 (49)大同二电厂5 号机组在小修后启机过程中发生烧瓦恶性事故 (53)2006 年10 月17 日台山发电公司#4 机汽轮机断油烧瓦事故 (55)泸州电厂“11.15”柴油泄漏事件 (58)监护制不落实工作人员坠落 (60)安全措施不全电除尘内触电 (61)检修之前不对号误入间隔触电亡 (61)安全措施不到位热浪喷出酿群伤 (62)违章接电源触电把命丧........................................................................................ ..63制粉系统爆燃作业人员身亡 (63)违章指挥卸钢管当场砸死卸车人 (65)安全距离不遵守检修人员被灼伤 (66)焊接材料不符吊环断裂伤人 (66)误上带电间隔检修人员烧伤 (67)炉膛负压反正检修人员摔伤 (68)擅自进煤斗煤塌致人亡........................................................................................ ..68高空不系安全带踏空坠落骨折 (68)临时措施不可靠检修人员把命丧 (69)起吊大件不放心机上看护出悲剧 (70)操作中分神带接地刀合刀闸 (71)操作顺序颠倒造成母线停电 (73)值班纪律松散误操作机组跳闸 (75)强行解除保护造成炉膛爆炸 (76)运行强行操作造成炉膛放炮 (78)异常情况分析不清锅炉启动中超压 (80)忘记轴封送汽造成转子弯曲 (82)走错位置操作低真空保护跳机 (84)擅自解除闭锁带电合接地刀闸 (85)漏雨保护误动导致全厂停电 (86)更换设备不核对电压互感器爆炸 (87)对异常情况麻痹致使发电机烧瓦 (88)保护试验无方案机组异步启动 (88)甩开电缆不包扎短路机组掉闸 (89)停电措施不全引发全厂停电 (91)检修无票作业机组断油烧瓦 (92)管辖设备不清越位检修酿险 (94)大唐集团电厂三起事故的通报1、大唐国际北京高井热电厂“1·8”事故情况一、事故经过2005 年1 月8 日,全厂6 台机组正常运行,#3 发电机(容量100MW)带有功85MW。

19 点57 分,#3 发-变组“差动保护”动作,#3 发-变组103 开关、励磁开关、3500 开关、3600 开关掉闸,3kV5 段、6 段备用电源自投正确、水压逆止门、OPC 保护动作维持汽机3000 转/分、炉安全门动作。

立即检查#3 发-变组微机保护装置,查为运行人员在学习了解#3 发-变组微机保护A 柜“保护传动”功能时,造成发-变组差动保护出口动作。

立即汇报领导及调度,经检查#3 发-变组系统无异常,零压升起正常后,经调度同意,20 点11 分将#3 发电机并网,恢复正常。

二、原因分析运行人员吴×在机组正常运行中,到#3 发-变组保护屏处学习、了解设备,进入#3 发-变组保护A 柜WFB-802 模件,当查看“选项”画面时,选择了“报告”,报告内容为空白,又选择了“传动”项,想查看传动报告,按“确认”健后,出现“输入密码”画面,选空码“确认”后,进入了传动保护选择画面,随后选择了“发-变组差动”选项,按“确认”健,欲查看其内容,结果造成#3 发-变组微机保护A 柜“发-变组差动”出口动作。

三、暴露问题1、没有认真落实集团公司《防止二次人员三误工作管理办法(试行)》的有关要求,没有认真吸取以往的事故教训,微机保护装置的安全防范管理不到位。

2、一线员工的行为不规范,安全意识淡薄。

反违章全员控制差错工作不落实。

2、大唐安徽淮北电厂“1·9”事故情况一、事故经过1 月9 日15:25 分,#3 汽轮发电机组(N137.5-13.24-535/535)在负荷90MW时开始滑停,主汽温甲侧535℃,乙侧540℃,主汽压甲侧10.77MPa,主汽压乙侧10.74MPa。

17:17 分时,负荷20MW,主汽温甲侧470℃、乙侧476℃,主汽压甲侧2.14MPa,乙侧2.13MPa,机组差胀由1.2mm 上升至2.0mm,17:32分打闸停机。

在转速降到1700 转/分时,#1、#2 盖振达114 微米,转子惰走15分钟后投盘车,电流在8.6—12A 摆动,大轴弯曲250 微米。

1 月10 日下午14:17 分,盘车电流7.2A,大轴弯曲55 微米,恢复到原始值后冲转。

主汽温380℃,主汽压2.4MPa,再热汽温361℃,14:33 分机组升速到1200 转/分时,#2 轴承盖振超60 微米,打闸停机,惰走19 分钟,投盘车电流7.8A,大轴弯曲55 微米。

停机后组织分析发现,在1 月__________9 日滑停过程中17:00—17:15 有汽温突降86℃,汽压突降1.89MPa 的现象,17:08—17:30 有中压缸上下温差增大到272℃的现象。

1 月12 日1:54 分,大轴弯曲55 微米,盘车电流7.5A,恢复到原始值。

汽温302℃,主汽压1.67MPa,再热汽温295℃,中压缸上下温差35℃,符合启动条件,在安徽电科院技术人员指导下冲转,当转速升至1140 转/分时,#2 轴承盖振超50 微米,打闸停机,惰走时间17 分钟投盘车,电流7.8—8.0A,大轴弯曲50 微米。

二、原因初步分析当滑停至4 万负荷开旁路时,旁路门开度及减温水投入量控制不当,造成主汽温度、压力骤降,膨差增大。

同时,由于三段抽汽压力下降,除氧器逆止门不严,冷源进入中压缸。

3、大唐国际唐山热电公司“1·13”事故情况一、事故前的运行方式新老厂共7 台机组运行。

其中老厂#6、7、8、9、10 机组运行(均为50MW机组),当时总负荷160MW。

老厂110kV A、B 双母线运行,母联145 开关合入,#6、8、10 机组在A 母线,#7、9 机组在B 母线。

新厂#1、2 机组运行(均为300MW 机组),负荷分别为240MW、230MW。

#1 机组因2004 年10 月1 日高厂变A 分支PT 故障后,一直无停电机会更换,#1 机组厂用电由老厂A 母线所带300MW 启备变提供,#2 机组带本身厂用电。

二、事故经过1 月13 日,北京熠邦电力技术有限公司耿××、袁××、徐××到厂进行电费计量系统改造收尾工作,内容为“电气主控室及110kV 升压站4-9PT、5-9PT 二次回路压降测试”,公司电气检修队仪表班四名职工配合工作。

9 时50 分,运行人员将工作内容为“电气主控室及110kV 升压站4-9PT、5-9PT二次回路压降测试”的工作票发出,工作负责人为张××。

13 时45 分,三位同志到现场,工作负责人带工作人员到各表盘处交代注意事项后,并在现场监护。

耿××在电气主控室楼梯平台7.5 米处放线,袁××在110kV 变电站内A 母线下方通道处由北向南拉测量线,徐××去联系借对讲机。

约14 时24 分,由于在平台上放线的耿××停止放线,进入控制室,但没有通知袁××,袁××仍在拉线,当袁××拉线行至4—9PT 控制箱处时,此时放线约35 米,测量线被绷紧后弹起,与104开关A、B 相放电,造成104 开关母线侧接地短路。

14 时24 分,老厂电气主控制室“110kV A 母线故障”、“110kV 145 故障”信号发出,母差保护动作,运行在A 母线上的各分路开关及#6、8、10 机组掉闸,老厂负荷降至60MW,厂用电全部自投成功。

110kV A 母线故障的同时,由老厂接入新厂的启备变掉闸,14 时24 分#1 机组厂用电全部失去,#1 机组首发“发电机断水保护动作”,机组掉闸。

#1 机组掉闸后,所带A、B 两台空压机掉闸。

又由于#2 机所带C、D 两台空压机冷却水系由#1 机组工业循环水泵提供,#2 机所带两台空压机失去冷却水,保护动作掉闸。

空压机停运后,由于两台真空泵入口门均为气动控制阀,压缩空气压力降低时,自动打开,#2 机组真空迅速下降,14 时36 分机组低真空保护动作,机组掉闸。

事故发生后,检查发现104 开关A 相并联电容及B 相瓷瓶轻微烧伤,104 开关B 相喷油,104 开关A、B 相油标黑,104 开关间隔遮栏有电弧烧伤的痕迹。

108 开关B 相喷油,并且在104 开关间隔附近的地面上发现有多段被电弧烧断的测量线。

根据现场故障现象,判断为104 开关A、B 相母线侧对测量线放电短路。

经查清原因并请示调度同意,14 时38 分,老厂用母联145 开关向110kVA母线充电成功;14 时42 分,老厂#6 机组并网;14 时47 分,老厂#10 机组并网;19 时45 分,老厂#8 机组并网;23 时23 分,新厂#1 机组并网;23 时2 分,新厂#2 机组并网。

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