成本改善项目总结报告
2009年上半年,为了应对金融危机,XX公司总体布局了成本改善战略,成立了跨部门成本改善专题组。
围绕公司整体成本改善推进目标,成本改善专题组在四月份设定了三个品名产品的成本改善目标,经过三个多月的努力,在各部门的积极配合下,达成了下述成果。
一:合金导套项目
1、目标简介
A. 将产品成本降低20%。
B. 降低产品不良率,提高产品周转速度。
2、改善措施
A. 材料改善,将双金属管材生产改为母材生产。
B. 外协费用改善,取消外协加工工序,将外协车床工程改为供应商直
接加工,取消外协费用。
C. 工程改善,钻孔工程改为RATIO值低于钻孔近30%的珩磨工程,降
低加工成本。
D. 不良改善,降低产品不良率,提高生产效率,降低加工成本及品质
管理成本。
3、改善结果
通过各部门员工的共同努力,经过数次价格谈判和工艺改善,用了三个多月的时间实现了成本降低近18%。
由于极大地降低了不良率,(粗略估计由30%左
右降低到不到10%)降低了中检及返厂处理等不良管理成本(隐性成本)。
根据目标设定要求,将此成果推广到其他三个品名的同类产品。
现已全部进入实施阶段,基本符合日程要求。
二:固定座项目
由于固定座产品的特殊性,如采购数量量少、规格多,需要开模的规格多,所以在采购议价及寻找新母材供应商时难度很大,现已同三家供应商进行了商讨,虽然母材采购价格有所下降,但开模具的费用却一直没有下降空间。
现正在积极寻找规模较小质量较高的供应商,目前已接到产品样本,余下的检验、报价等工作后续进行中,目前晚于既定日程。
通过对此项目的推动,外地分公司工厂的同事也齐心协力,对产量少、外协费用金额较大的线切割外型加工进行了工艺改善,部分地降低了产品生产成本(具体数据正在测算中),计划试验完成后转为正式生产。
三:导套项目
导套项目由于其产品的特殊性,暂无法找到替代产品,本体采购价格在年初时已有降价,进口的配件卡环也因为外形特殊而找不到生产商。
导套成本改善在日程规定内的时间完成,主要是将加工及装配过程改到本体供应商处而采购价格不变,节省了公司的加工及装配过程,也使得产品成本降低近9%,虽然没有达到设定的20%目标,但也从一定程度上提高了产品利润,使我司与竞争对手同价格销售时扭亏为盈。
四:总结
通过这几个项目的推进,希望可以起到抛砖引玉的作用,让员工了解公司产品还有很大的改善空间,以积极的心态进行成本改善。
成本改善专题组。