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光伏电站逆变器常见故障处理


1月7日集控后台阿拉尔二期6 区2号逆变器电压数据
1.3处理结果和结论:
现场购买转接板备件,故障于1月10日19:00修复,本次故障导致电量损失2100kWh
阳光逆变器转1接0 板
光伏逆变器常见故障处理案例2
阿拉尔电站二期多台逆变器(阳光)PDP故障停机
1.1故障现象:
监控中心巡视发现阿拉尔电站二期多台逆变器在阴雨天气不能正常并网,现场排查后反馈逆变器报“PDP故障”。
逆变器常见故障处理
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光伏电站逆变器常见故障
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光伏电站逆变器常见故障
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光伏逆变器常见故障处理案例1
1.1故障简述。 阿拉尔电站二期6区2号逆变器(阳光)故障分析
1.2分析详情:
1、风道防尘、散热效果差,封堵不严,风道直接经过IGBT 与驱动板(一期设备仅散热器在风道内)。
2、逆变器防尘效果较差,机箱内部及模块周边积灰严重。 积灰在阴雨天湿度大的环境中,细微沙尘吸潮后变成湿尘, 对驱动板造成腐蚀;另外湿尘中含有导电金属具有较强的导 电性,可能在PCB和元器件中造成漏电效应甚至导通短路, 造成信号异常或短路击穿。
上图为现场二期采用的逆变器机型内部结构,风机位于设备 中部。风道直接通过机箱,密封不严,驱动板及IGBT表面被 风直吹。右图为一期风道,风从右边散热器通过。
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光伏逆变器常见故障处理案例3
右图为现场二期采用的逆变器 机型内部,可以看出存在积灰。 其中驱动板三防需考虑现场环 境进行加强。
1.3总结:
1月7日收到站端日报表,阿拉尔电站二期6区2号逆变器停机,现场逆变器报孤岛保护,出现 逆变器停机。
1.2故障分析:
1.2.1现场逆变器报孤岛保护,逆变器防孤岛保护是指:逆变器并入10kV及以下电压等级配电时应 具有防孤岛效应保护功能,若逆变器并入的电网供电中断,逆变器应在2s内停止向电网供电,同 时发出警示信息。 1.2.2孤岛保护故障产生的原因主要有:1、现场逆变器对应的箱变低压侧断路器跳闸;2、电压采 样板故障,电压采样板是负责交直流电压的采样;3、转接板故障,转接板负责将所有采集的信号 传送到DSP芯片;4、其他原因,例如PCB板之间的电气连接线松动或者断路导致。 1.2.3现场用万用表测量逆变器交流侧电压正常,测量电压采样板上对应的三相交流电压采集输出 信号正常,测量转接板传出的交流电压信号不正常,判断为转接板故障。
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模块及散热器
驱动板
本次就故障根本原因已与厂家达成一致看法,并形成会议纪要,具体整改措施如下:
1、供应商将二期所有逆变器驱动板重新做三防处理后更换,并提供模拟现场环境下的三防实验报告;
2、供应商更换二期所有逆变房风道口防尘棉;
3、供应商封堵二期所有逆变器风道空隙;
目前厂家在现场观察,将在雨后现场查看设备内部是否有凝露,并在整改后进行验证,本项目持续观察。
阿拉尔电站逆变器故障分析
1.1背景描述:
2016年6月24日阿拉尔电站二期1-2、8-1、10-1、 13-1、21-2、26-1、26-2逆变器IGBT模块击穿烧毁, 更换故障模块后修复,共造成发电损失58400kWh。 8月19日3-1、3-2、4-1、4-2、8-1、10-2、13-2、 21-1、26-1、26-2逆变器IGBT模块击穿烧毁,更换故 障模块后修复,共造成发电损失19000kWh。
1.2故障分析:
现场查看逆变器故障停机,故障类型为“PDP保护”,故障机理为DSP检测到模块触发保护信号,驱动停止发波,逆变器停止
பைடு நூலகம்
运行,但可自动恢复。每天此故障超过5次后将不再自动恢复,需检查现场情况后手动恢复。
①根据现场反馈,故障逆变器光纤插接牢固,模块驱动板供电电源正常,IGBT模块外观正常,
调取集控中心平台数据确定逆变器故障前不存在过流现象;
②故障逆变器均发生在连续阴雨的天气,判断故障与机箱的防雨能力有关,要求厂家人员到 现场全面检查逆变房和逆变器机箱的密封情况; 厂家出具的整改建议
1.3处理结果和结论:
厂家客服人员现场排查后发现逆
变房的防雨罩密封不牢,没有打胶
且没有使用密封条,厂家出具了整
改建议函;
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逆变器需打胶处
光伏逆变器常见故障处理案例3
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