关键词:孤网运行运行运行'>孤网运行之我见我厂前几天刚刚运行'>孤网运行过,4天时间。
注意事项:1、加强与电负荷用户的联系工作,启动大电器一定通知值长,以做好锅炉的储备工作。
2、与热负荷用户做好协调工作,运行'>孤网运行一般热用户是自己单位的,那更好些。
孤网前开个专题会,让他们知道在调解方面的难度和危险,他们就会特别注意调整稳定热负荷。
同时要了解热负荷的特点,及可调解量。
3、打铁还得自己硬。
关键是看自己的汽轮机转速调节能力,505e会好些。
调速系统不好谁也帮不上忙。
运行'>孤网运行调节系统在转速模式下运行,汽轮机运行人员无需增减负荷控制。
系统好一般在2-5转变化,20-30转也没问题这是暂时的。
如长时间波动就是调节系统的问题,一定处理。
4、用三抽供热稳定性差些,条件许可可用双减供热,稳定性好些。
重要的是当电负荷增加时,若来不及调整,可直接关小双减供汽,保证电负荷的需要,不至于将小系统拉跨。
5、励磁方面:现在一般都是微机自动励磁,调节能力也很强。
功率因数主要看看电压,一般不易超过0.8,根据负荷变化也可以手动及时调整。
准备好的话,2.5万的机组代2万负荷时启动1400kw电动机没什么,300-500kw只是晃晃,很快就好。
6、锅炉应有足够的负荷储备,压力最好高些,热、电负荷减小时提前通知,来不及时可开启对空排气。
7、多炉多机会好些,在任何情况下,以保证自己厂用电为主,压倒一切的重要。
8、真的出现厂用电中断,2-3分钟能抢起来更好,否则,还是停下来吧,忙中出大事于谁都不好。
锅炉注意保水,不超压。
汽轮机注意转直流油泵。
FCB ( FAST CUT BACK )的调研汇总引言:FCB ( FAST CUT BACK )是机组快速甩负荷至带厂用电运行,也就是我们常说的小岛运行。
FCB控制的基本功能是:当机组在正常工况下运行时,若由于发电机与电网解列,机组的FCB功能将自动投运,快速甩负荷并带厂用电稳定运行。
在机组甩负荷过程中,能保证机组运行参数的变化在安全范围内,而且不引起停机停炉保护动作,不危及设备安全,以便有可能较快的重新并网发电。
针对机组自带厂用电“小岛”运行的可行性和可靠性进行了专项调研。
一、DEH的控制能力由于国内电网的容量都很大,而且水电和火电相互并存,因此长期以来对火电机组具备FCB功能并没有特别强调,目前国内也还没有一个普遍适用的理想的控制策略。
针对小网系统容量小、系统稳定性差等特点,各家的DEH在实现FCB的方案上不尽相同,除了个别电厂在实际运行中碰到过电网故障自带厂用电运行的情况,大多数电厂是通过DEH系统仿真试验或者机组甩50%负荷、甩100%负荷试验,来验证其是否具备FCB功能的。
在使用上海新华DEH的厂家中,广东云浮电厂#4机(135MW)在甩14MW负荷试验,硬件OPC未动作,仅靠一次调频、二次调频及OPC快减就实现了功率和转速的调节;2004年6月河南周口隆达电厂2台125MW机组发生带小网运行,后因为转速、负荷大幅波动,油开关解列自带厂用电运行约25分钟,转速维持在2973~3026rpm之间等幅振荡。
事故发生后新华公司对周口#2机组DEH进行了改进:完善一次调频功能、提高OPC动作定值、增加二次调频、功率-负荷不平衡等功能,于2004年10月进行了甩大网负荷FCB试验,在甩40MW负荷后,OPC动作2次、频率波动8次,转速峰值3248rpm,过渡过程时间4分钟(详细的试验报告见附件一)。
此外,新华公司还提供了山东恒通化工集团热电厂两台60MW机组孤网运行的DEH控制方案,经电话联系,该厂正常运行时负荷平稳,至今还没有碰到过甩大负荷的情况,也没有做过甩负荷试验。
调研中,山东魏桥纺织集团热电厂的2台机组分别通过全甩负荷试验,验证了其DEH控制系统能够满足孤网运行、甩负荷带厂用电的要求。
该电厂的多台机组均为南京汽轮机厂生产的60MW抽凝机配和利时的DEH。
2005年5月,和利时公司对魏桥的DEH控制方案做了改进:取消了103%超速限制功能,以避免OPC电磁阀反复动作;利用转速加速度大信号动作OPC电磁阀,并利用这一信号直接修正调门的阀位给定值等,成功在魏桥2期和邹县3期的2台机组中验证了具备FCB功能。
(详细试验报告见附件二)此外,类似的还有山东淄博恒台县天源热电有限公司,该厂3台50MW机组为南汽机组配南京科远的DEH,与DCS一体化。
经电话联系,该厂2004年先后2次发生全甩负荷而成功自带厂用电运行的情况,汽轮机转速最高飞升到3100多转,FCB半个小时后恢复并网。
虽然无法得到具体的过程曲线和数据,但是厂方对DEH的调节能力还是予以了肯定。
除了抽凝机组,一些背压机组同样可以实现FCB。
例如华电(北京)热电有限公司,原北京第二热电厂早在2002年就成功实现了#1机组(50MW)甩50%负荷带小岛试验,机组转速最高飞升到3084rpm,最低降至2960rpm,最终稳定在3028~3006rpm 之间,过渡过程良好,10分钟后手动并网。
同时,国内外一些大型机组也都有成功实现了甩50%负荷和甩100%负荷FCB试验的记录。
例如内蒙古国华准格尔发电有限责任公司在2003年6月26日和7月26日准永线两次跳闸,两台机组在总负荷660MW和500MW情况下甩负荷自带厂用成功,维持20MW“小岛”运行方式2.5小时,并在电网恢复正常后按电网要求快速带负荷。
另外,伊朗的阿拉克电厂,4台325MW机组的三大主机都是由中国东方电气集团公司生产,DEH是东方汽轮机厂生产的DEH-Ⅲ系统。
在甩50%负荷FCB试验中,通过断开发变组出口230kV电气开关,DEH系统立即从负荷控制切换到转速控制,首先汽轮机所有调门快关,机组转速瞬间冲到3090rpm,OPC保护动作,转速开始下降,然后在2940~3080rpm之间波动,两分钟后稳定下来。
机组带厂用电(大约15.6MW 负荷左右)稳定运行了5分钟后,机组重新并网,试验成功。
在甩100%负荷FCB试验中,转速升到3100rpm,OPC保护动作,转速开始下降,然后在2890~3220rpm之间波动。
自带厂用电稳定运行3分钟后,重新并网。
二、自带厂用电运行的其他难点FCB发生后,除了汽轮机转速控制以外,对锅炉炉膛燃烧控制、汽包水位控制的影响也很大。
在机组甩负荷过程中,很容易出现燃烧不稳定炉膛灭火、汽包水位越限等现象,从而引起机组保护动作,使自带厂用电失败。
2.1 锅炉燃烧控制甩大负荷后,主蒸汽压力将迅速上升,一旦压力达到联锁定值时,过热器向空排气联锁打开泄压;同时可以利用减温减压装置直接向热网母管供汽,维持FCB后热网的供汽压力。
由于锅炉的部分燃烧器相继快速被切除,同时锅炉送风量跟随锅炉负荷指令突降,炉瞠压力波动比较大,锅炉燃烧极不稳定,很可能会出现炉膛压力超过允许值,从而导致锅炉灭火保护MFT动作。
锅炉灭火后如迅速采取措施,利用锅炉余热蒸汽维持机组厂用电保持较低负荷运行,在短时间内也是可行的。
锅炉运行人员快速做好锅炉恢复,尽快点火,数十分钟后可以恢复。
当然,在DCS控制方案里,MFT动作不能联锁跳机。
2.2汽包水位控制汽包水位是锅炉汽水物质是否平衡的标志,即给水量和蒸发量之间的平衡。
当FCB发生后,主蒸汽流量由于汽轮机的调门快速关闭而大幅度突降,而给水流量的下降速度相对要慢一点,从而造成汽包汽水的严重不平衡,引起汽包水位的大幅度波动,因此FCB后,汽包水位控制的难度比较大,此时水位调节切为手动,运行人员要提高警惕,避免汽包水位超过保护极限值。
2.3 电气系统当机组自带厂用电运行时,由于出力和负荷的不平衡,即使一个小小的偏差,都会对小网产生一个很大的扰动,引起厂用电自身的小网周波波动。
发电机变压器组所有元件能否在这种波动的周波下正常工作?所有辅机能否在很低的电能质量下正常运行?一旦电气保护动作,也会导致自带厂用电失败。
针对这些问题,有些电厂在FCB后,对控制逻辑做出修改:FCB发生时,电抗器带厂用负荷,灭磁开关不跳闸;发电机励磁调节系统(AVR)将快速减磁,维持机端电压稳定,等待机组重新并网。
同时,电气过频保护、低频保护以及发电机失步保护只跳发变组出口开关不跳发电机。
2.4对机组寿命的影响甩负荷自带厂用电运行时,由于此时缸温较高,而厂用电电量一般仅占机组负荷的5%~10%,机组进汽量小,对转子、汽缸会产生急骤冷却,引起很大的热应力和寿命损耗。
因此,甩负荷自带厂用电的允许时间也只能是很短的(汽轮机技术规范里2.1.19条汽轮机甩负荷后允许空转时间不小于15分钟)。
当然,电网故障需要自带厂用电运行的工况毕是数年、数十年一遇的。
综上所述,我们认为目前国内DEH的控制水平应该说是可以满足小岛运行时维持机组转速的稳定以及发电机功率和厂用电负荷的平衡。
同时,从目前国内实际情况看,大部分机组(尤其是火电机组)尚不具备FCB运行工况。
调研中那些做过甩负荷自带厂用电试验的,在试验前都要做许多“预备工作”(例如锅炉提前投入部分油枪,一些自动装置切换为手动控制,放宽保护定值范围、甚至解除个别保护等),与实际甩负荷工况还是有一定的差异,所以FCB是否能够经受真实工况的严峻考验,我们在这里也只是理论上的分析。
TOP实习生帖子265 精华0威望0 枚电站在孤网状态下运行,需要注意以下一些事项:1、要尽量让孤网中单机容量最大的机组担任调峰任务;2、启动、停止大容量用电设备需要提前联系、准备;3、在孤网中担任调峰任务的手动机组要注意随时调整有功、无功,尽量稳定电压和频率(一般最好是用自动调节装置);4、如是孤网系统无电的情况,经联系后,首先需要让孤网系统中的某一台有电机组先向网上送电,其它机组才能并网;5、还有就是在孤网状态下运行的稳定性差,随时都需要注意开关跳闸和整个系统的崩溃。
发电机的出力必须随时跟随负载功率的变化而变,才能维持供电频率恒定。
若发电机组的容量大于电网总容量的8%,且未与其它电网相连,则可认为此电网为孤立小电网。
对于孤网运行情况,当负荷变化时,会引起孤网频率变化。
由于孤立电网的自平衡能力很差,发电机组必须具备良好的一次调频性能,才能保障孤网频率稳定。
还需要及时通过二次调频作用,才能将频率维持在规定的范围内。