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水煤气变换新工艺


的饱和热水塔由于气体与水直接接触, 水蒸发平衡线是 曲线, 操作线是直线, 热回收效率提高受到了限制, 欲 达高热回收率, 需采用多级饱和热水塔, 不仅投资增大,
而且流程复杂, 操作管理较为困难。 饱和热水塔使用多年来, 除了投资大、 操作复杂、
热回收率低问题外、 主要是总固体污染催化剂、 腐蚀设 备严重,其原因是: 一、 由于水煤气中的氧和硫化物在饱和热水塔循环 水中生成酸性的硫酸盐,水煤气的脱硫大多数使用氨
寸 1 6 i t
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新技术篇" r ) 水煤气变换新工艺
陈劲松
( 湖北省化学研究所国家C O变换催化剂工业基地)
T e e P o e s W a e Co l s a so m h N w r c s o f t r a Ga Tr n fr
数量, 一旦污染极易就造成一段催化剂偏流、 阻力增大、
失活缮,这就是一段催化剂使用寿命短的主要原因之
二、 同样由于循环水的酸性盐含量多, 造成饱和热 水塔筒体、 填料及水加热器的腐蚀; 特别在全低变流程 中的水加热器的气相和水相温度高于中串低( 包括中低 低) 的温度, 操作上稍不注意就会使水加热器造成酸性 腐蚀而泄漏, 使煤气中的氧和毒物进人低变床层, 导致 催化剂失活;循环水的总固体进入床层引起阻力增大,
水, 又为了降低饱和热水塔的腐蚀也往循环水中加人氨 水, 这样使饱和塔的总固体 ( 硫酸盐) 居高不下, 通过
带水或水雾进人变换炉一段, 总固体大都为按盐, 在中
串低或中低低流程中由于进口 温度为一 00, 30 按盐挥
发后都沉淀在后面的低变催化剂上, 这就是中串低的低 变和中低低的第一低变使用寿命短的原因。 对于全低变 流程, 由于按盐不能挥发全部堆积在一段表面, 而其催 化剂数量远远低于中串低 ( 包括中低低) 的中变催化剂
吨)气体净化 20N ., 1 . 05 o4 P 7 1
以水煤气20N 3h 00 M / 计, . a 08 P M
流程为: 冷却、 油分后的煤气4 ℃一过滤器, 0 除油 一主热交 10 添加蒸汽40 g h 9' C, 0K / 一变换一段至36 8
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N I9 O
(1 1) 河南新乡化总肥厂 2 万吨合成氨 3
待用。
参考文献
[ 武玉蝉. 1 ] 全低变工艺在中型合成氨厂的应
用.中氮肥.20N ., 8 03 o1 P 2
取消热水塔流程: 无饱和塔三段式变换流程衡算举例,
[ 全低变工艺在我厂的生产运行总结( 2 ] 贵州化肥厂1万 2
C e J sn h n n o g i
(ue C e i l H bi m c h a
与传统的制氢方法相比 用间歇式气化炉(G) UI 产水
煤气制氢的成本要低得多, 本文介绍近年来水煤气变换
的新工艺。
理类似。
与中串低相比中低低流程由于中变催化剂减少, 一 旦中变漏氧或热交或水加泄漏, 第一低变极易中毒, 因
需要专门配置精脱硫) , 究其原因是传统的变换系统都采 用了饱和热水塔工艺, 煤气中的各种有机硫通过循环热 水溶解, 再通过变换气释放出来, 循环热水成为有机硫的
‘ 走私通道’ , 有些工厂精脱硫出口 存在较高的 ‘ O 非C s
有机硫’可能就是此原因。 ,
如果采用无饱和塔流程就不存在这个问 精脱硫 题,
串二个低变也称为中低低, 该法就上述中串低的流
程上再串一个低变炉 ( , 段) 二个低变炉 ( 段)之间要
有降温, 用水冷激或水加热器均可,由于反应终态温度
21 .饱和塔的作用及缺点。
传统的饱和热水塔是一种气液直接接触的增、 减湿 设备, 它由热水塔和饱和塔两部分所组成。 在热水塔中, 变换气与热水相接触, 过量蒸汽冷凝和气体降温使热水
1 月应用。 2
() 3 山西原平化肥厂, 万吨合成氨, 02 1 0 20
扣 月
卜术 卑」 、、 ℃J /
脱水 年 1 盐 月应用。 点 琳 附川 淤
汁 林 }针 、
( 湖南湘潭, 万吨合成氨, 04 月 20年6 4 ) 1 6
ki 应用。 4 *
淀在饱和热水塔的填料上, 造成堵塔, 降低了饱和热水 塔的使用效率。 四、 水煤气的氧和有机硫通过循环热水进人变换气 给后工段带来麻烦。 士主 五 现象的根本原因是水煤气中的氧和硫化物及循 环热水, 这对于使用饱和热水塔的变换工艺而言, 是难 以解决的问题。
多年来为变换节能降耗作出过历史性贡献。 此外, 传统
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降低催化剂利用率。 而且循环热水腐蚀介质随着变换气 带出热水塔, 是造成二水加热器、 软水加热器腐蚀的重
要原因。
三、 循环热水中 的氧和硫化物在金属填料的 催化作 用下还有部分生成元素硫, 而元素硫熔点是1 .0, 15 沉 4 C
变换三段至22 O 25 4C, 一 . C %*主热交。
24 .工业应用 ( 半水煤气)
23 .流程示意图

一 山 呼 七
( 南京化工厂, 19年应用。 1 ) 2 万吨合成氨, 8 9
一 拍 勺
- 一


() 2 河北冀州化肥厂,万吨合成氨,01 4 20 年
比中串低降低一 0 , 31 所以其节能效果要好一些。 C 当然
也有串三个低变炉 ( ,称为中低低低工艺,方法原 段)
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新 技 采丽毛
温度升高; 在饱和塔中, 把升高了温度的水与水煤气直 接接触, 水蒸汽蒸发使气体增湿, 将热量转变为变换反 应所需要的水蒸汽。 传统的饱和热水塔的设计主要是针对回收变换反应 过量蒸汽而言的。 在原先中温变换的情况下, 反应过量 蒸汽通过热水塔中的冷凝和饱和塔中的蒸发得以回收,
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II Q t
部份可以简化。同时煤气中的非 C s O 有机硫 ( 常用的 水解方法难脱除)也不会串到后工段, 对甲醇或合成催 化剂是极有利的。
新技 术
℃,O 75 喷水增M 2g h 至20 C 一1. %, 2 k / , 0℃一变换二 5 段至28 C 70 一喷水增湿12g h 至20 91 O一 . C, % 5k / , 0 ℃一
22 .取消饱和塔的依据及优点
一 使水煤气的氧与硫化物处于无水情况, 就不会 造成硫酸盐化。 而热水塔的循环水不与煤气接触, 不含 有氧, 也就是使变换系统水、 气相分别处于 “ 有氧则无 水, 有水则无氧”的 “ 非腐蚀” 状态, 这样使硫酸盐的 总固体大大减少, 又不产生设备的酸性腐蚀, 从而杜绝 由于饱和塔带水、 水加热器泄漏引起的阻力增大、 偏流、 失活等等的问题。
变换炉为中变炉串一个低变炉( 也称中串低, 段) 在 原中变炉的后面串上一个低变炉, 中变炉有冷激可直接 串在主热交换器后, 中变炉为中间换热则在主热交后配 置一个调温水加热器,再串上低变炉,该法处理简单, 可随时进行, 将低变炉、 调温水加配置好, 并人系统即 可。 热量回收采用饱和热水塔, 该流程也称为炉外串低
变。
部使用耐硫变换催化剂的 全低变工艺 ,各段进口 温
度均为20 左右。 0℃ 在相同 操作条件和工况下其设备能
另一种中串低是将中变炉的第三段作低变段用, 将 力和节能效果都比原各种形式的中串低、中低低要好,
主热交位置从三段移至二段出口, 二段为水冷激则 一、 热交出口 直接进三段 ( 低变段) 否则要增设一个调温 , 水加。 该法省去一个低变炉, 投资省, 但改造费时, 需要 在大修时进行。 由于中变催化剂的空速较大, 要注意对 中变催化剂的维护, 该流程也称为炉内串低变。
12中低低工艺 .
其改善程度与工艺流程有关。
1% 年以前的全低变工艺仅仅是将中变催化剂直 9
接更换为耐硫低变催化剂, 一段催化剂的寿命较短, 经过
多年的努力现已 得到解决。 前 全低变 工艺在全国一 目 百多家中、小氮肥厂运行, 最长达 1 年之久, 1 被列人化 工国家科技成果重点推广计划项目。 2 取消饱和塔变换工艺
, 传统采用饱和热水塔的变换传统工艺
11 . 中串低工艺
此要求催化剂有较强的抗毒性能, 否则严重影响使用效
果。 同时由于反应的汽气比降低, 第二低变反应温度也 较低, 因此对催化剂特别对第二低变催化剂的活性要求 更高。 13 .全低变工艺 为了从根本上解决中串低或中低低流程中 铁铬系中 变催化剂在低汽气比下的程 :
() 8山西晋丰煤化工有限责任公司闻喜1万吨合成 4 氨, 05 月应用。 20 年4
() 9 贵州化肥厂 1万吨合成氨, 05 1 3 20 年
月应用。
保剂 护
() 1 山西晋丰煤化工有限责任公司高平1 0 7
万吨合成氨 ,20 年 9 05 月应用。
称 寸 杯
爪 平琳 以,-. .
厂 圳 份
() 20年1月。 5 安徽太和, 万吨合成氨, 4 2 5 0 () 6山东章丘二化 5 万吨合成氨, 0 年 1 25 0
T煤 A气
变炉 换

月。
() 7越南社会主义共和国河北化工氮肥厂,
二. 整个变换温度控制都用喷水增湿量来调节, 彻
底解决了用水加热器换热工艺中的设备材质要求高、 进
出口 管线杂、阀门多的问 题。
三. 由于喷水增湿的热损小于水加热器, 加上没有了 饱和塔的热水排放, 其热量( 蒸汽) 回收率高. 特别要指出的是: 变换工段的低变炉出口 的有机硫 一般为一 . m, 05p 但变换系统出口 p 都为2 p m( - 这就 3p
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