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采用硫化工艺方法进行皮带接头处理的分析

采用硫化工艺方法进行皮带接头处理的分析作者:郭建亮
来源:《中国化工贸易·下旬刊》2019年第12期
摘要:针对皮带使用过程中出现的磨损、刮伤、断裂等故障,分析了接头硫化工作原理、接头质量主要影响因素以及皮带硫化工艺过程,制定了皮带更换的安全保障措施,并以1200ST2000型皮带为测试对象,对皮带硫化更换过程进行了现场实施测试,验证了该硫化工艺方法及安全保障措施的可行性。

该研究对提高皮带接头的质量和皮带使用寿命具有重要意义,也可为现场实施提供重要的实践指导。

关键词:煤矿;皮带;硫化技术;安全保障措施
1 接头硫化工艺原理的分析
针对皮带断裂故障问题,目前,接头硫化方法中主要采用热粘接法进行连接,其工作原理为:首先匹配一套平台硫化机,将新型钢丝绳皮带与需要更换连接的皮带进行搭接,以硫磺作为交联剂,通过对皮带上的生胶片施加一定大小的温度和压力,使皮带上的橡胶材料相互融化,最终转换为具有更高弹性、更高硬度的网状橡胶,而钢丝绳则镶嵌至该些网状橡胶中,通过钢丝绳与橡胶之间的黏着力作用,使钢丝绳与橡胶实现快速连接,形成一条具有较大承载能力、较长使用寿命的新型皮带。

整个硫化操作过程需根据厂家指导及相关规范规定,开展接头硫化过程的操作作业。

2 硫化接头影响因素的分析
皮带接头硫化过程,接头经常出现鼓包、平滑性差、钢丝芯外露、接头连接不牢靠、接头开裂等故障现象,分析其主要影响因素包括:
①接头硫化过程中,由于周边环境湿度较大,加上空气中有一定的煤尘,造成了接头质量相对较差;②皮带接头剥离过程中,新皮带接头和旧皮带接头的剥离接头质量较差,造成了搭接时无法保证其搭接强度;③皮带的搭接长度计算不合理,整体搭接长度较短或过长,影响着皮带的接头质量;④搭接过程中,皮带中钢丝绳裸露在空气中的时间过长,造成了钢丝绳出现了局部氧化现象,影响着接头质量;⑤硫化过程中,硫化参数的设置不合理,操作人员的不正确操作,加上受到外界较大的瞬间外力作用,也将直接影响着接头的质量。

3 硫化工艺过程的分析
针对皮带接头的硫化过程,其工艺过程主要包括皮带搭接长度确定、硫化点选择、标画接头线、皮带接头剥离、钢丝绳切断、皮带斜坡面切断、硫化参数设置、打磨成型等操作过程,每个阶段的操作的正确性及参数的设置合理性,均对皮带的接头硫化质量具有重要影响。

3.1 皮带搭接长度的计算
通过查阅资料,可得皮带搭接长度主要与皮带拉断强度、皮带芯部的抽出力有关,其计算公式为:
式中:L为皮帶搭接长度,m;P为皮带拉断强度,kgf/根;N为搭接长度系数,取1.5;F为绳芯抽出力,N。

由此,可计算出皮带的搭接长度。

3.2 硫化位置的确定
目前,针对硫化接头一般选用平巷巷道和斜巷巷道两种工况下进行操作。

其中,平巷巷道具有操作方便、空气流通、等特点,但在硫化连续性操作方面相对较差,工作效率较低;而斜巷巷道具有运输方便、积水较少等特点,可在上一道工序完成操作冷却时,进行下一道工序的剥离操作,如此交替作业,使整个硫化具有较高的连续性。

因此,在实际操作过程中,可优先选择斜巷巷道工况进行硫化操作。

3.3 接头线的绘制
完成接头长度确定后,为保证新、旧接头的连接紧密性,需对接头进行接头线绘制。

首先找到皮带的中心线位置,并在该点的左右1m处找到对应的中心位置,找到皮带边缘处确定对应的上下两点,并连成直线,完成对接头线的绘制。

其中,在接头线绘制中,采用刀片在皮带上进行直线切割,保证接头线清晰可见而不被擦掉,接头线绘制示意图如图1所示。

3.4 接头搭接形式的确定
皮带的搭接形式较多,根据其搭接强度的等级划分,可将其划分为一阶、二阶、三阶接头等形式,其中,三阶接头搭接强度最高。

同时,针对接头的开口形式,包括垂直口和斜口两种形式,由于斜口具有搭接面积大、搭接强度高、应力均匀分布等特点,在搭接接头方面应用较为广泛。

因此,在实际操作过程中,可选用三阶斜口接头搭接的方式进行皮带硫化接头的搭接,如图2所示。

4 皮带更换的安全保障措施
①提前清理作业点周围的杂物,并在作业点配备两台8kg完好的干粉灭火器以及不小于
0.2m3的消防沙;②新皮带起吊以后,安排专人看护,防止其他人员靠近,非作业人员禁止站在作业周边观看;③切割皮带时,工作人员注意站位,禁止站在切屑飞溅的方向,防止切割机误伤;④点动提升皮带机前,安排专人检查提升皮带巷,严禁人员逗留皮带巷;⑤作业人员听从指挥人员安排,不得擅自点动皮带,同时,需对作业人员的操作证书进行检查,保障操作人员为持证操作;⑥装载机拉动皮带时,提升皮带司机注意观察提升皮带机运行状况,发现问题,及时发出停皮带信号;⑦皮带更换完毕后,所有人员离开提升皮带机机尾及提升巷道后,方可进行试运转。

5 皮带更换实施效果的分析
参考前文确定的接头硫化工艺过程,根据制定的皮带更换安全保障措施,以1200ST2000型皮带为测试对象,对其硫化过程及安全措施执行情况进行了现场应用。

通过现场实践,采用上述硫化工艺方法进行操作的皮带接头具有较高的搭接强度,搭接处无鼓包及裂纹产生,整体的平顺性相对较好,据现场测量,硫化搭接后的接头鼓包面积占胶接面积的1.5%,满足标准规定的不大于2%要求,同时,皮带搭接处重合度为2mm,满足标准规定的不超过3mm的规定。

同时,皮带更换过程中,操作人员严格按照以上安全保障措施进行规范操作,并对现场的操作及存在的问题进行了登记记录。

由此,验证了该硫化工艺和安全保障措施的可行性,延长了皮带的接头质量和使用寿命,可将此硫化方法在皮带硫化更换领域进行推广和实施。

参考文献:
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