石化行业典型事故案例分析
中国石油化工中股国份石有限化公青司岛青安岛全安工全程工程研研究究院院
石化行业典型事故案例分析
中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 2009.7
QDRISE © 2009 版权所有 No.2009-PPT-XXX
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主要内容: 1、石化行业已发生的典型事故分析 2、事故应急处置的原则和方法 3、如何展开事故调查 4、如何预防事故发生
c)事故发生后旁通管线弯曲成“<”状掉落,原因是旁通管 的安装存在问题。依英国国家标准规定,为了使伸缩管能在 管轴方向伸缩,应安装伸缩接头;为防止因内部液体压力所 产生的轴向移动,应在伸缩管附近对伸缩接头加以固定。但 是,该厂并没有按照标准正确地作业。
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(2)工艺变更管理不良
在改造前,应先进行必要的风险评估,以确保基 本工艺和整体设计没有被改变或破坏。该厂没有工艺 变更管理制度,工艺变更未进行风险评估,未制定详 细的施工方案,这是导致事故发生的关键因素。
根据调查,事故发生前,公司内有一位总工程师离 职,职务空缺后并没有人员接替这一职位。在移除5 号氧化反应槽后进行4号、6号氧化反应槽暂时性连接 工程时,这一职位空缺情况已经影响了工艺动改。
该炼油厂由BP北美产品公司拥有。它是BP最大的综合 性炼油厂,每天可处理46万桶原油,日产1100万加仑汽 油。发生事故的装置是异构化装置。主要作用是将低辛烷 值进料转化为高辛烷值组分,以生产常规无铅汽油。
中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 1、 BP德克萨斯炼油厂爆炸事故
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抽余油塔
放空罐
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事故的主要原因是开工过程没有执行操作规程。3 月14日异构化装置检修后开车。22日晚上装置开始进 油,分馏塔及塔底重沸炉系统建立循环。23日重沸炉 点火升温。由于操作班长擅离职守、操作工没有检查 、仪表显示错误等原因,造成分馏塔内液位超高。
从23日9时52分到12时58分,近3个小时的时间里, 向分馏塔装入了397.5立的物料,装到了41.8米高(塔 高50米),再加上重沸炉升温速度快,导致塔顶安全 阀起跳。油气顺14吋的放空管流到放空罐。
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由于喷出的油气量比较大,油气从放空罐顶部的放 空管喷出(放空管直接排大气,高度34.4米左右), 大量汽油流向罐周围并迅速气化。在第一次小的爆炸 后,在13:20发生大爆炸。由于放空罐附近的临时活 动房(为另一套检修装置服务)内仍有很多人,在油 气大量喷出并迅速气化的情况下也没有组织疏散,导 致事故伤亡人数大大增加。
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事故原因:
(1)维修过程无详细的规划 a)在发现5号氧化反应槽破裂需维修后,连接4号和6号氧
化反应槽管线的设计,并不是由经验丰富的工程师负责,整 个设计图是用粉笔粗略地画在现场的地上。
b)氧化反应槽出口部分的法兰原应配装直径720mm管线, 却以直径510mm的管线代替,且对于此旁通管既未做强度计 算,也未实施耐压检验。
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由于两个氧化反应槽间有高度差,故采用三曲旁 通管作为两反应槽间的连接管。原来反应槽出口处 的伸缩接头管径为720mm,但当时厂内只有管径 为510mm的管线。施工人员经粗略的计算,认为 直径510mm的管线可以提供反应所需的流量,并 按直管计算,认为其可以承受操作时的压力,故决 定以510mm的管道取代720mm的管道。
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从临时配管排放到大气中的环己烷蒸气,至少有43 t以上。 随即发生爆炸,大火笼罩全厂。火柱和烟雾高达160 m,50 km外也能听到其爆炸声。在厂内工作的人员有28人死亡(其 中18人死于非防爆的控制室内),36人受伤。厂区周围6 km 范围内亦有53人受伤,另有100余人受轻伤。厂内设备几乎 完全损毁,另有1 821栋房屋和167家商店及工厂遭受不同程 度的破坏,估计损失达2.544亿美元。
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• 该公司环己烷车间有6座串联式的氧化反应槽,以环己 烷为原料制成己内酰胺。3月27日,反应系统中的5号氧化 反应槽的碳钢外壳发现150cm长的裂纹,造成环己烷外 泄 。该公司决定将5号氧化反应槽搬离,并在4号和6号氧 化反应槽间连接一根管线,暂时以5座氧化反应槽维持生 产。
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2、英国Nypr年6月1日 ,英国傅立克斯镇的Nypro公司己内酰胺生 产装置,进行临时性管线改动,氧化反应槽出口部分的法兰原 应配装直径72 0mm管线,却以直径510mm管线代替,两个 月后管道破裂,泄漏了50吨环己烷,发生爆炸,炸死28人, 整个工厂被炸毁。
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第一部分 石化行业已发生的典型事故分析
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1、 BP德克萨斯炼油厂爆炸事故
2019年3月23日,英国石油公司(BP)在美国德 克萨斯州(Texas)炼油厂的异构化装置发生爆炸事 故,15名工人被当场炸死,170余人受伤,直接经济 损失超过15亿美元。这是近20年来,美国发生的最 严重的工业事故。