当前位置:文档之家› 脱硫设备一般故障处理

脱硫设备一般故障处理

脱硫系统的故障及处理1 事故处理的一般原则1.1 发生事故时班长应在调度的直接指挥下,领本班脱硫运行人员迅速果断地按照运行规程处理事故。

1.2 发生事故时,脱硫运行人员应综合分析参数的变化及设备异常现象,正确判断和处理事故,消除对人身和设备安全的威胁,防止事故扩大,限制事故范围或消除事故的根本原因。

1.3 在保证人身和设备安全的前提下,迅速恢复系统正常运行,满足烧结机脱硫的需要,在系统确己不具备运行条件时,应停运脱硫装置。

1.4 当发生本规定以外的事故时,值班人员应根据自己的经验作出正确判断,主动采取对策,迅速进行处理。

时间允许时,请示相关领导,并在相关领导的指导下进行事故处理。

1.5 在系统出现故障和处理事故时,值班人员不得擅自离开工作岗位。

1.6 事故处理完毕后,值班人员应立即如实向上级领导反映事故发生及处理情况,并将事故时间、现象、发展、处理经过及原因分析等做好详细记录。

班后会组织全值人员进行认真分析,总结经验教训。

2 脱硫效率低的原因及处理2.1 原因2.1.1 SO2测量不准。

2.1.2 pH值测量不准。

2.1.3 烟气中SO2浓度增大。

2.1.4 pH值太低。

2.1.5 循环浆液流量减少。

2.1.6 氧化风系统运行异常。

2.1.7 吸收塔内部反应恶化。

2.1.8 石灰石浆液密度2.1.9 石灰石粉品质2.2.0 石灰石浆液供浆量减少2.2.1 FGD入口烟温、入口粉尘超标2.2 处理2.2.1 校准SO2的测量。

2.2.2 校准pH值的测量。

2.2.3 对燃煤煤质进行调整,降低煤含硫量。

2.2.4 检查石灰石的质量,增加石灰石浆液的加入量。

2.2.5 检查吸收塔再循环泵的运行数量及泵的出力情况。

2.2.6 检查氧化风机运行情况,以及减温水流量和氧化风出口温度是否正常。

2.2.7 联系化学专业对吸收塔内部浆液进行取样化验,并根据浆液成份对系统运行方式进行适当调整。

联系主机调整入口烟量,联系电除尘调整除尘效率。

3 增压风机的故障及处理3.1 增压风机跳闸3.1.1 故障现象1)DCS画面上增压风机电流到零,电机画面由红色变为绿色。

2)DCS“增压风机跳闸”信号发出。

3.1.2 原因1)FGD主保护动作。

2)增压风机轴承振动超过跳闸值。

3)增压风机主轴承、电机轴承温度超过跳闸值。

4)风机轴承和电机轴承润滑油流量低且轴承温度>85℃。

5)锅炉MFT或引风机静叶开度小于5%。

6)液压油站压力低<0.7MPa。

7)增压风机电机定子绕组温度六点中,任一相高于140℃。

8)失速且导叶开度大于39℃,延时120s;9)增压风机出、入口两台密封风机全停,延时4小时。

3.1.3 处理1)立即检查旁路烟气挡板是否正常开启,若未开应立即按下快开按钮,并就地确认旁路烟气挡板已开。

2)迅速查找跳闸原因,向值长汇报增压风机跳闸情况后联系相关专业进行处理。

3)根据系统情况合理调整FGD其他系统设备运行方式。

4)在问题没查实和处理以前严禁启动风机。

3.2 增压风机烟道进浆液3.2.1 现象:1)烟道放水管有浆液流出;2)吸收塔溢流管有浆液溢流;3)严重时增压风机水平振动增大、垂直振动增大、电机电流增大。

3.2.2 原因:1)吸收塔存在虚假液位现象,吸收塔的实际液位无法通过液位计显示出来,导致浆液进入增压风机出口烟道;2)溢流管堵塞;3)吸收塔内产生泡沫;4)吸收塔液位调整不当。

3.2.3 处理:1)必要时降低吸收塔液位运行;2)加强增压风机振动、电流等重要设备的运行参数监测,当运行参数达到跳闸值或参数异常变化时打开烟气旁路挡板,停止增压风机;3)通过吸收塔集水坑泵向吸收塔内添加消泡剂。

3.3 增压风机本体故障象征、原因及处理方法如下表:3.4 增压风机入口压力值与设定值偏差大3.4.1 原因1)增压风机动叶调节机构卡涩;2)增压风机动叶调节电动执行机构力矩调整不当;3)动叶调节机构故障;4)动叶开度调节回路异常。

3.4.2 处理1)将增压风机动叶控制由“自动”切为“手动”,手动调节动叶开度维持风机入口负压;2)将操作及运行情况汇报值长;3)联系相关检修人员及时到达现场进行处理。

3.5 增压风机电机润滑油站故障象征及解决方法如下表:4 浆液循环泵的故障及处理4.1 浆液循环泵全停4.1.1 原因1)10kV电源中断;2)吸收塔液位过低或液位计故障引起浆液循环泵保护跳闸;3)吸收塔液位控制回路故障。

4.1.2 处理1)确认FGD紧急停止联锁动作;2)若属电源故障引起跳闸按相关规定处理;3)检查吸收塔液位计工作是否正常,低液位报警和跳闸值设定是否正常,视情况对液位计进行校验或更换;4)检查吸收塔底部排污阀有无异常。

4.2 泵压力低4.2.1 原因1)泵入口管堵塞;2)箱体液位过低或泵体进入空气;3)相关阀门开/关不到位;4)泵的出力下降。

4.2.2 处理1)清理管线;2)检查箱体液位及液位计;3)检查并校正阀门状态。

4)检查泵叶轮。

4.3 吸收塔浆液流量下降4.3.1 原因1)管路堵塞;2)运行台数不足;3)喷嘴堵塞;4)相关阀门开/关不到位。

5)泵出力不足。

4.3.2 处理1)清理管路;2)启动备用泵;3)清洗喷嘴;4)检查并校正阀门状态。

5)检查泵体。

4.4 循环泵出口管或出口膨胀节破裂4.4.1 事故现象1)在现场破裂部位,向外大量喷浆液;2)循环泵电流异常增大;3)循环泵出口压力异常降低;4)吸收塔液位下降,泄漏严重液位会降至“低”液位,5)吸收塔集水坑液位上升,集水坑泵联启,严重时集水坑溢流;6)循环泵振动增大,有异音。

4.4.2 事故处理1)如果有两台或两台以上循环泵运行,应立即停止故障泵运行;2)启动备用的循环泵,注意吸收塔液位变化,调整在正常范围;3)如石灰石供浆异常短时不能恢复,吸收塔pH值<4.5,应汇报值长申请开启旁路挡板;4)旁路挡板开启操作时,应将增压风机动叶自动切除,手动控制,维持风机入口压力稳定;5)联系检修,尽快消缺,恢复设备运行;6)如长时间不能恢复,应请示值长,短期停运脱硫系统。

5 吸收塔系统的故障及处理5.1 液位异常5.1.1 原因浆液循环管泄漏;各冲洗阀内漏;吸收塔泄漏;吸收塔液位计故障;吸收塔浆液品质差,浆液起泡。

吸收塔排空阀漏;5.1.2 处理1)检查并调正液位计;2)检查并修补循环管线;3)检查管线和阀门;4)检查吸收塔及底部排污阀;5)根据起泡情况停用氧化风机、浆液循环泵及联系化学加入适量消泡剂。

5.2 氯离子浓度高5.2.1 原因1)水质不符合设计要求;2)废水长时间没有排放,造成氯离子富集;3)进入脱硫系统中的烟尘浓度超标;4)废水旋流站堵塞杂物,溢流流量小;5)滤液水氯离子浓度高,通过回流水泵再返回吸收塔,造成吸收塔氯离子浓度持续高;6)吸收塔除雾器冲洗水未投或冲洗水量低。

5.2.2 处理1)向系统外大量排放废水,补加工艺水;2)提高电除尘效率,控制进入脱硫系统的飞灰量;3)提高废水旋流站入口压力,清除旋流器杂物,加大废水排放流量;4)尽快投入除雾器冲洗,提高冲洗水量。

6 pH计指示故障6.1 原因6.1.1 pH计电极污染,损坏,老化;6.1.2 pH计供浆量不足;6.1.3 pH计供浆中混入工艺水;6.1.4 pH计变送器零点偏移;6.1.5 脉冲悬浮泵故障;6.1.6 pH计冲洗阀泄漏。

6.2 处理6.2.1 清洗检查pH计电极并调校表计;6.2.2 检查是否连接管线堵塞;6.2.3 检查并校正阀门状态;6.2.4 检查pH计控制块的执行情况;6.2.5 检查脉冲悬浮泵运转情况;6.2.6 检查pH计冲洗阀是否泄漏。

7 石灰石浆液制备系统故障及处理7.1 浆液浓度异常7.1.1 原因1)石灰石仓堵塞;2)石灰石浆液密度控制故障;3)石灰石浆液箱进水失控;4)测量仪器故障;5)石灰石质量不合格;7.1.2 处理1)处理石灰石仓堵塞;2)对石灰石密度控制块进行必要的检查;3)检查相应的管线及阀门;4)检查测量仪器。

5)对石灰石质量进行化学分析,保证石灰石品质符合要求;7.2 石灰石供浆泵故障7.2.1 现象:CRT上报警,泵出口流量指示为零。

7.2.2 原因1)泵保护动作停运;7.2.3 处理1)立即查明具体原因并做相应处理,不运行的泵和管道在停止后应立即排空并冲洗;2)启动备用泵,如两台泵都发生故障而吸收塔内pH值不断降低,则应停止FGD运行。

8 工艺水中断故障及处理8.1 现象8.1.1 工艺水流量低报警信号发出,工艺水出口压力指示急剧下降至零且泵电流也突然降低;8.1.2 现场各处工艺水用户水源中断。

8.1.3 增压风机润滑油温度升高。

8.2 原因8.2.1 工艺水泵故障;8.2.2 工艺水泵出、入口阀故障;8.2.3 工艺水管道破裂或管道堵塞;8.2.4 工艺水箱液位测点故障。

8.3 处理8.3.1 操作员站查看工艺水泵运行是否正常,检查水泵出口压力,若运行工艺水泵跳闸,立即启动备用工艺水泵;8.3.2 检查工艺水管道有无泄漏;8.3.3 检查工艺水箱液位;8.3.4 联系检修对测点进行检查。

9 脱硫10kV电源中断故障及处理9.1 现象9.1.1 “电源故障”“10kV母线无电”光字牌亮,报警铃响;9.1.2 对应母线所带10kV电动机停转;9.1.3 对应380V母线自动投入备用电源(否则380V负荷全部失电)。

9.2 原因9.2.1 脱硫10kV工作电源故障,备用电源未投入;9.2.2 脱硫10kV母线故障;9.2.3 高公变故障跳闸,备用电源未自动投入。

9.3 处理9.3.1 复位声光报警信号,立即确认脱硫系统跳闸联锁动作是否完成,动作是否正确,若旁路挡板未打开应立即将其手动操作打开;9.3.2 尽快与值长联系,查明故障原因,争取尽快恢复供电;9.3.3 若10kV电源短时不能恢复,则应按事故停运处理执行;9.3.4 若10kV引起380V电源失去,则按脱硫380V母线电源中断故障处理;9.3.5 电气保护动作引起的电源中断严禁盲目强行送电。

8.10 脱硫380V母线电源中断故障及处理10.1 现象10.1.1 “电源故障”“380 V母线无电压”光字牌亮,报警铃响;10.1.2 对应380 V母线所带电动机停转;10.1.3 对应380 V母线备用电源未自投。

10.2 原因10.2.1 脱硫380 V母线故障;10.2.2 脱硫10kV电源故障。

10.3 处理10.3.1 复位声光报警信号;10.3.2 手动投入备用电源,恢复设备运行;10.3.3 若由于10kV电源故障引起,按短时事故停运处理;10.3.4 检查故障原因并汇报有关领导;10.3.5 若浆液罐搅拌器故障停运,2小时内不能恢复,应将浆罐内的浆液排尽;10.3.6 电气保护动作引起的电源中断严禁盲目强行送电。

相关主题