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转子称下煤不稳的原因及处理方法

转子称下煤不稳的原因及处理方法
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司伊犁水泥厂
二OO九年十二月
摘要:本文针对转子称下煤不稳定,进行设备工艺上的分析,并对其采取相应的措施,使其正常运转。

关键词:转子称煤波动水份
转子称下煤不稳的原因及处理方法
冯斌
我厂1000T/d生产线窑头、窑尾各配备一台德国菲斯特喂煤转子称。

该生产线自2001年12月投产以来,经常出现窑尾称下不稳甚至有断煤现象。

主要表现在送煤罗茨风机电流波动大,压力波动逐渐加大,高低相差25Pa,分解炉温度随着下煤情况也开始波动,预热器C1出口温度下降,给窑的正常生产带来很大影响。

针对转子秤长期不能正常工作。

厂领导组织技术力量经过多方面的努力,最终攻克了这一大难关,解决了转子秤喂煤波动的问题。

使得窑的运转率与台时产量大幅度提高。

确保生产任务完成。

1、喂煤稳不稳的现象
煤粉从煤粉仓卸出后进入转子称转盘内,经过转子称称重区计量,得到的实际量反馈到控制器与给定值进行比较,如反馈值偏小,则转子称转速增加,反之就会降低,计量后的煤粉由送风支管通过风力送到气力输送管路,再由罗茨风机输送到窑头或者分解炉,由于下煤量的多少直接影响到罗茨风机输送管道内的阻力,若阻力增大,罗茨风机电流增加,反之电流降低,所以从罗茨风机电流的变化就能判断下煤量的变化情况。

1.1 转子称实际下料量偏低造成送煤罗茨风机电流迅速下降,电流波动较小,分解炉温度也易于控制相对较稳定,说明下煤量比较稳定
2、煤称波动的原因分析
喂煤称出现波动后,我们重新调整了转子秤称体转子的间隙,但波动依然存在。

通过进一步的检查,我们发现造成喂煤称波动的原因主要有以下几个方面:
2.1检查煤粉仓助流系统助流不畅
检查煤粉仓助流压缩空气系统存在的问题有:
a)部分电磁阀膜片已损坏,气流通过量降低,压力降低,达不到单向阀要求的最低压力,所以压缩空气也吹不进煤粉仓里。

b)大多数金属助流过滤垫片被煤粉堵塞,压缩空气根本吹不进煤粉仓。

c)单向阀本身存在结构缺陷,压力高后单向阀被自身锥型活塞封死,气流进不到煤粉仓去。

压缩空气经由电磁阀后,由进气端进入单向阀阀体,锥形阀芯在压缩空气的作用下克服弹簧的作用力由左向右移动,气流形成通道后由出气端吹入煤粉仓,但锥形阀芯在向右移动后,阀芯端面很快与右阀体左端面贴紧,断开了气流通道,压缩空气压力越大,贴的越紧,气流反而进不到煤粉仓,起不到助流作用。

2.2 压缩空气系统含水量太多
巡检工在定期排放压缩空气储气罐内积水的时候,发现储气罐的内积水的时候,发现储气罐内的水量较多,带水的压缩空气吹入煤粉仓内造成有害的因素,一是造成助流过滤片堵塞,二是使得仓的煤粉含水较高,造成煤粉在仓内结壁。

2.3 煤粉水分过高
进厂原煤水分偏高,高达25%在粉磨过程中,没有控制好磨机进出口温度,使得水分没有充分发挥,所得到煤粉水分,一般都在12~15%左右,而高水分的煤粉很容易在煤粉仓内结露,造成仓内结壁。

2.4 煤粉仓下料不稳
在实际生产过程中,我们发现凡煤磨因仓高停机时,转子秤是的喂煤就会出现较大波动。

我们分析出现这种现象有两个方面的原因:一是煤粉
入仓时,给仓内造成间断的冲击压力,造成下煤不稳;二是煤粉入仓过程中带有较多的空气,使仓内负压出现波动。

3、煤称波动的处理措施
3.1 对于助流不畅的问题
a)更换所有助流过滤片;
b)更换损坏的电磁阀;
c)解决单向阀存在缺陷,解决了单向阀自锁问题。

3.2 对于压缩空气管道内渗水问题
经常检查空压机的冷却器,防止因冷却器内漏,冷却水流入压缩空气管道,并且利用每次的计划检修,都对煤粉仓进行彻底清仓工作。

3.3 对于煤粉水分过大的问题
一方面,我们严格要求入厂原煤质量问题,并投资十万资金,在原煤入均化库前,加设了一台烘干炉,针对高水分的原煤,在进入均化堆棚,有效降低了原煤的水分,另一方面,加强煤磨操作,努力提高入磨温度,由于受窑投料量的影响,窑投料量越高,预热器的余热充分与物料交换,它由高温风机的出来的温度较低,到了煤磨的进口时温度也随之降低,此时,不必计较磨机的台产,可把喂料量减小,保证出磨温度有效将煤粉水分控制在8%以下,由于减少了喂料量,保证煤粉仓在一定高度上,避免断煤粉停窑。

3.4 对于煤粉仓下料不稳的问题
针对这一问题,我厂下了较大的功夫,对煤粉仓进行了技术改造,我们将煤粉仓整体向上提高70cm,把原有煤粉仓的下料管道去掉,利用上升
后的煤粉仓底和转子称的间距增设一个小型的下料仓,并在小仓下安装一台刚性给料机,这样,原来大煤粉仓的煤粉先进入窑头、窑尾转子称上的小仓内,小仓内的煤粉能顺利进入转子秤内称重计量,当小仓内煤粉称重低时,大的煤粉仓又能通过自动系统给小仓补煤,并且控制好煤粉仓仓重,在生产中我们得知只要煤粉仓仓重超过20T以上,就会出现头尾煤下煤不好,甚至不下煤而仓重低时,就没有这种现象,所以一般情况下,我们都将煤粉仓仓重控制在15t左右。

保证出磨煤粉能及时用掉避免仓重高造成下煤不稳。

4、总结
通过以上措施,转子称的运行变得相当稳定,送煤罗茨风机电流和压力的波动幅度也相应减小,在窑操过程中,分解炉的温度也易于控制,由于下煤稳定分解炉的温度,一般控制在890℃,窑的产量也能稳定在1000t/d,取得了较好的经济效益。

由于喂煤的稳定也确保了窑的长期运转,为完成生产任务奠定了基础,为了保证转子称长期高效的运转,我们应做好以下几个方面的工作:
1、确保出磨煤粉水分在8%以下,减少仓内煤粉结粒情况。

2、每班次定对储气罐放气排水,以免含水的压缩空气吹入仓内造成煤粉结壁。

3、保证煤粉仓仓重在20T以下,以免仓重过高造成下煤不好。

4、定期对助流管道进行检查,重点检查电磁阀单向阀及过滤片,防止只有压力而不通气的现象。

5、保持称体表面清洁,保证称重部位活动灵活而无卡死现象。

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