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托电600WM机组投产后发生的重要问题解决效果

管系喷嘴优化,溢流管道隔断等。
4)治理效果: 目前溶氧控制在30µg/L以下。 2009年获得全国
电力职工技术成果三等奖.
一、汽机专业: 6、空冷岛冲洗系统优化 1)存在问题:
原冲洗系统使用人工移动冲洗单元且只能单列 冲洗,冲洗工作耗时、耗力,工作效率低。
一、汽机专业:
6、空冷岛冲洗问题
2)原因分析:托电所处地区风沙较大,冷却管束脏污快 ;原设计冲洗装置自动化程度低,冲洗水压低(3MPa) 。
托电公司的8台600WM机组投产后,陆续在 设备制造、运行管理、检修维护方面暴露出部 分比较典型的技术问题。几年来,通过各方的 共同努力,我们对问题的原因进行了深入地分 析、对设备进行改造和治理,达到了预期的效 果。现将部分重点问题的解决方案及效果汇报 如下,供大家交流。
目录
一、汽机专业: 1、汽轮机高压喷嘴室加强筋断裂 2、汽轮机高中压转子围带断落 3、汽轮机低压转子第5级断叶片 4、伺服阀腐蚀泄漏 5、空冷机组凝结水溶氧不稳定、超标 6、空冷岛冲洗系统优化 7、空冷排汽管道防爆膜内爆 8、循环水泵振动
围带脱落1
围带脱落2
更换的叶片
一、汽机专业:
2、汽轮机高中压转子围带断落 2)原因分析:
初步认定为设计制造原因,其它厂东汽同型机组 也发生该类问题。
3)治理措施: 高中压转子返厂,将高压第6级和第7级整级更
换为自带冠叶片。
4)治理效果: 07年相继完成更换叶片的4、5号汽轮机至今运
行稳定, 振动无异常。
托电600WM机组投产后发生的重 点问题解决方案及效果
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 2010年03月25日
尊敬的各位领导、各位同仁: 大家好!托克托发电公司从2003年到2007
年,每年投产两台机组,现有8台600MW机组和2 台300MW机组。其中1-4号机组为亚临界湿冷 机组,5-8号机组为亚临界空冷机组。
3)治理措施:
采用具有强极性硅铝吸附剂的在线再生脱水装 置对EH油进行处理,提高体积电阻率等指标,并在 线对伺服阀进行更换。
一、汽机专业:
4、伺服阀腐蚀泄漏问题 4)治理效果:
提高了EH油的体积电阻率,油泵电机电流恢复正 常,有效避免了伺服阀腐蚀内漏的问题。
一、汽机专业: 5、空冷机组凝结水溶氧不稳定、超标问题
1)存在的问题:
5~8号机组投产后,凝结水溶氧一直不稳定, 长期处于超标状态,溶氧值最高在100µg/L, 急待解决。
一、汽机专业:
5、空冷机组凝结水溶氧不稳定、超标问题 2)原因分析:
通过对机组真空、凝结水补水、小机凝结水等 进行对比、分析、试验,确定溶氧超标的原因是排 汽装置除氧效果差。
3)治理措施: 回水管重新分配、降标高,凝结水补水及回热
六、运行管理: 1、托电机组滑压曲线优化 2、空冷机ห้องสมุดไป่ตู้安全渡夏
一、汽机专业:
1、汽轮机高压喷嘴室加强筋断裂
1)存在问题:自嘉兴电厂D600B机型投产一年后检 查性大修中发现,高压喷嘴组加强筋裂纹后2006 年托电利用3号机C修机会揭缸检查,存在同类问 题。其它机组后续揭缸检查中均发现高压喷嘴组 加强筋存在不同程度断裂(其中两台同型日立组 机)。(如下图所示)
东汽厂将对叶片形式和材质进行改进设计, 2010年上半年完成新品下线。已发生问题机组整 级叶片更换为原材质自带冠叶片。
4)治理效果: 09年4号机组处理完成后,机组运行正 常。
一、汽机专业:
4、伺服阀腐蚀泄漏
1)存在问题:
托电7号机09年EH油泵电流从31A持续上升至 53A、检查发现6个伺服阀(2个中调、4个高调) 因腐蚀引起内漏,导致抗燃油温度偏高等问题。
阀芯外观
放大500倍 放大1000倍
一、汽机专业:
4、伺服阀腐蚀泄漏问题
2)原因分析:
EH油体积电阻率指标偏低引起伺服阀腐蚀,造 成内漏。《电厂用磷酸酯抗燃油运行与维护导则》 修订前体积电阻率指标 ≥5× 109 Ω · cm,酸值指标 ≤0.2mgKOH/g。实际检验体积电阻率7.6× 109 Ω · cm,酸值0.122mgKOH/g,再生处理后体积电阻率 1.2× 1011 Ω · cm,酸值0.02mgKOH/g。
二、锅炉专业:
1、锅炉减温水用量大 2、锅炉主蒸汽管道晃动大 3、燃用低热值煤,提高等离子系统可靠性
三、化学专业: 1、配套哈尔滨产HG2008/17.5-YM5型锅炉的亚临 界机组汽轮机通流部分积盐 四、除灰专业 1、气力除灰系统优化 2、电除尘器除尘效果提升
五、热工专业: 1、两个细则优化 2、托电3-8号机组汽轮机阀门冗余控制优化
喷嘴室外观
加强筋裂纹 加强筋断裂
一、汽机专业: 1、汽轮机高压喷嘴室加强筋断裂 2)原因分析:
导致汽轮机高压喷嘴室加强筋运行中断裂的原因 主要是加强筋强度不足。 3)治理措施:
对高压喷嘴组进行改型,加强筋加粗,对应减 少加强筋数量,提高其强度,机组检修期间逐台进 行喷组组整体更换。 4)治理效果:
一、汽机专业:
3、汽轮机低压转子第5级叶片断裂
1)存在问题:
托电公司3号、4号机组为东汽生产的D600B 型湿冷机组。3号机2005年发生一次A低压转子汽 机第5级叶片断裂、4号机2009年发生一次A低压 转子第5级叶片断裂问题。
一、汽机专业:
3、汽轮机低压转子第5级断叶片 2)原因分析:
低压转子第5级处理干湿蒸汽过度区,叶片材 质为1Cr12Ni2W1Mo1V。东汽厂同型机组已有5台 次发生该类问题,初步认定为叶片材质问题. 3)治理措施:
3)治理措施:供水系统改造提高冲洗水压(8-13Mpa可 调),控制装置采用变速,冲洗单元水平移动方式改为 自动型式等。
4)治理效果:实现了高效自动冲洗,单机冲洗时间由原 来的30天缩短至7天, 5、6、7三个月改造前后对比, 如:5号机负荷率较同期提高2.84%、真空提高 2.5KPa,6号机负荷率提高5.9%、真空提高5.3KPa, 综合看效果显著。
2-8号机组已完成改造。其中6号机于2006年实 施改造后,在2009年机组大修复查未发现问题。
一、汽机专业:
2、汽轮机高中压转子围带断落
1)存在问题:
2007年4号机组检修中发现汽轮机高中压转子 高压第6和第7级围带脱落,5号机组检修也发现汽 轮机高中压转子高压第7级一组围带脱落。以5号机 组为例:
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