当前位置:文档之家› 发电部运行分析(定稿)

发电部运行分析(定稿)

同煤大唐塔山第二发电有限责任公司运行分析(2016年11月)批准:审核:编制:塔山第二发电有限公司发电部二零一六年十二月五日目录一、本月指标完成情况 (1)(一)发电量完成情况 (1)(二)供电煤耗完成情况 (1)(三)厂用电率完成情况 (5)(四)发电水耗完成情况 (6)(五)发电油耗完成情况 (7)(六)主要辅机单耗完成情况 (7)(七)高、低加端差完成情况 (7)(八)灰硫指标完成情况 (9)(九)化学指标完成情况 (10)二、可靠性指标完成情况 (12)(一)机组非计划停运统计表 (12)(二)机组利用小时统计表 (13)(三)机组运行时间统计表 (13)三、本月设备异常运行工况分析 (14)(一)汽机专业 (14)(二)电气专业 (15)(三)锅炉专业 (16)(四)灰硫专业 (18)(五)化学专业 (19)四、本月发生的主要缺陷 (19)(一)汽机专业 (19)(二)电气专业 (20)(三)锅炉专业 (21)(四)灰硫专业 (21)(五)化学专业 (21)五、下月重点工作计划 (22)(一)汽机专业 (22)(二)电气专业 (22)(三)锅炉专业 (22)(四)灰硫专业 (23)(五)化学专业 (23)一、本月指标完成情况(一)发电量完成情况11月份发电量完成27726.84万千瓦时,年累计发电量完成27726.84万千瓦时,本月是公司#3机组11月3日11时18 分圆满结束168小时试运后生产试运行的第一个月,无同比、环比数据。

3.发电量完成情况分析11月份是公司#3机组11月3日11时18 分圆满结束168小时试运后生产试运行的第一个月,全月运行时间660.75小时,利用小时为420.14小时,负荷率为63.58%。

(二)供电煤耗完成情况11月份供电煤耗完成337.77g/kwh,年累计供电煤耗完成337.77g/kwh,本月是公司#3机组11月3日11时18 分圆满结束168小时试运后生产试运行的第一个月,无同比、环比数据。

3.本月供电煤耗指标趋势图4.影响供电煤耗指标统计表原因序号造成损失原因设计值本月上月同期与设计值比环比同比差值影响煤耗差值影响煤耗差值影响煤耗外因造成损失1 负荷率100 63.58 ————36.42 10.932 厂用电率 4.74 5.32 0.58 1.863 入炉煤发热量17.6 18.56 0.96 -0.964 散热损失5 热网及汽暖等1.86 补给水率07 启停机内8 主汽压力16.21 17.37 1.16 -0.385.供电煤耗完成情况分析本月是公司#3机组11月3日11时18 分圆满结束168小时试运后生产试运行的第一个月,无同比、环比数据。

下面是与设计煤耗对比分析情况。

(1)本月负荷率为63.58%,比设计负荷率低36.42个百分点,影响煤耗升高10.93克/千瓦时。

(2)发电厂用电率完成5.32%,比设计值4.74%高0.58%,影响煤耗升高1.86克/千瓦时。

(3)入炉煤发热量为18.56Mj/kg,比设计值17.6Mj/kg高0.96%,影响煤耗降低0.96克/千瓦时。

(4)主厂房采暖,影响煤耗升高1.8克/千瓦时。

(5)主汽压力完成17.37Mpa,全月平均负荷为41.96MW,折算设计压力为16.21 Mpa,影响煤耗降低0.38克/千瓦时。

(6)主汽温度完成559.73℃,比设计值566℃低6.27℃,影响煤耗升高0.66克/千瓦时。

(7)再热温度完成552.57℃,比设计值566℃低13.43℃,影响煤耗升高1.07克/千瓦时。

(8)给水温度完成251.72℃,比设计值246.81℃高4.91℃,影响煤耗降低0.44克/千瓦时。

(9)背压完成13.6Kpa,比设计值12Kpa高1.6Kpa,影响煤耗升高2.4克/千瓦时。

(10)排烟温度完成133.74℃,比设计值126℃低7.74℃,影响煤耗升高1.24克/千瓦时。

(11)氧量完成4.5%,比设计值3.5%高1%,影响煤耗升高0.88克/千瓦时。

(12)减温水量完成65.17t/h,比设计值65 t/h高0.17t/h,影响煤耗升高0.01克/千瓦时。

除以上影响外,目前还存在以下影响煤耗的因素:(1)#6低加因事故疏水调门卡涩在24%,现水位维持在较低位置。

(2)#7低加因水位显示不准,正常疏水全开。

(3)因机组新投运,目前高压调门是单阀控制,大概影响供电煤耗4.1克/千瓦时。

(4)因凝补水流量计测量不准,无法准确计算补水率。

(5)低旁后温度为,存在内漏情况,引起补水率增大。

(6)目前因考虑进主机、小机蒸汽品质,均在进汽门前加装滤网,存在节流损失。

6.影响分析煤耗的因素(1)氧量测点不准,无法计算氧量对煤耗影响。

(2)飞灰含碳量在线采集未投入,无法计算飞灰对煤耗影响。

(3)排汽装置补水流量计测量不准,无法计算补水率。

(三)厂用电率完成情况2. 厂用电率完成情况说明11月份发电厂用电率完成5.32%,综合厂用电率完成5.47%,是公司#3机组11月3日11时18 分圆满结束168小时试运后生产试运行的第一个月,无同比、环比数据。

3. #3机辅机耗电率完成情况统计表4.厂用电率完成情况分析(1)引风机耗电率完成1.09%,比168期间1.2%低0.11%。

(2)空冷耗电率完成0.21%,比168期间0.23%低0.02%。

(3)给水泵耗电率完成0.28%,比168期间0.17%(剔除电泵)高0.11%。

主要原因为负荷影响,另外11月6日因处理3A 汽泵前置泵端盖漏汽,#3电泵全天带负荷运行,11月7日09:20停运电泵,本月生产期电泵共陪转93.65小时,影响耗电率增加0.07%。

(4)其余辅机耗电率均在正常范围。

总体来看,除引风机和空冷在满负荷时耗电率比低负荷时耗电率高外,其它辅机在低负荷时耗电率均有不同程度的增加。

(四)发电水耗完成情况11月份发电水耗完成0.24kg/kwh,全年累计完成0.24kg/kwh。

3. 发电水耗完成情况分析设计发电水耗为0.27kg/kwh,11月份发电水耗比设计值低0.03kg/kwh。

(五)发电油耗完成情况11月份#3机组正常运行,未用油。

3. 发电油耗完成情况分析本月未用油,在正常范围。

(六)主要辅机单耗完成情况时间后再进行分析比对。

(七)高、低加端差完成情况1.高、低加端差完成情况统计表(1)上端差完成情况:本月除#1高加上端差比设计值高以外,#2、#3高加及低加上端差均比设计值低。

具体偏差见下表:a.五段抽汽、六段抽汽、七段抽汽压力测点显示不准确,需重新校验;b.除#1高加以外,其它加热器水位维持较低;c.#7低加水位显示不准,正常疏水全开。

(3)上端差偏离设计值影响煤耗:其它加热器下端差均比设计值低。

具体偏差见下表:a.除#1高加以外,其它加热器水位维持较低;b.#7低加水位显示不准,正常疏水全开;c.#7低加出入口温度显示不准。

(6)下端差偏离设计值影响煤耗:(八)灰硫指标完成情况(九)化学指标完成情况(1)本月共再生混床6次,消耗盐酸9吨,液碱6吨。

(2)辅机循环水稳定剂使用1.87吨,期间脱硫浆液恶化停止加药7天。

(3)#3、#4机氨水消耗2.325吨,用于汽水系统调整PH。

(4)#3、#4机精处理粉末覆盖过滤器共爆膜、铺膜操作24次,由于新机组汽水系统较脏,爆膜、铺膜操作比较频繁,树脂粉纤维粉耗量较大。

2.水汽主要指标分析表#3机汽水指标平均合格率为78.9%,由于新机组首次启动汽水指标合格率偏低,主要影响合格率指标有铁、氢电导合格率低。

随着机组正常运行及精处理正常投运,现汽水合格率已经大幅提高。

存在问题:需要设备部热工专业对化学汽水在线表计存在问题的进行消缺,保证在线表计投入率及准确率。

3.油质监督:本月共取样化验油样四批次,共28个油样,共化验70个项目。

不合格的项目有11项:3A磨煤机水分,3B磨煤机颗粒度,3D磨煤机颗粒度,3E磨煤机颗粒度,3F磨煤机水分和颗粒度,3A一次风机颗粒度,3B一次风机颗粒度,3炉干渣机水分、颗粒度和运动粘度。

二、可靠性指标完成情况(一)机组非计划停运统计表非计划停运。

(二)机组利用小时统计表小时,是公司#3机组11月3日11时18 分圆满结束168小时试运后生产试运行的第一个月,无同比、环比数据。

(三)机组运行时间统计表小时,是公司#3机组11月3日11时18 分圆满结束168小时试运后生产试运行的第一个月,无同比、环比数据。

三、本月设备异常运行工况分析(一)汽机专业1.#3机排汽背压测点波动采取措施:(1)将空冷背压自动切手动运行;(2)空冷系统“ACC启动”严禁投入;(3)手动调整排汽背压时,以真空为依据。

2. #3机真空严密性试验不合格采取措施:(1)空冷出现过冷现象时,启动第二台真空泵;(2)将轴封压力提高2kPa;(3)当背压大幅度上升时,按每上升 1 kPa,降负荷50MW 处理;(4)配合外委队伍进行真空查漏,及时进行真空严密性试验。

3.#3机ETS超速保护转速通道2、3故障采取措施:(1)退出 ETS超速保护;(2)检修时做好加强监护,防止误动其它测点;(3)测点处理正常后,经观察稳定后方可投入保护;4.#3机2x轴振测点摆动采取措施:(1)退出该点单点保护;(2)加强2瓦瓦温、2x轴振、回油温度及相邻瓦运行工况监视,当工况反应2瓦运行确实异常时,严格执行紧停规定;(3)检修时做好加强监护,防止误动其它测点;(4)测点处理正常后,经观察稳定后方可投入保护;(5)后续优化各瓦轴振单点保护,防止误动。

(二)电气专业1. 锅炉PCA段(40BFC03柜)短路停电事故●事件经过:11月9日16:30,两名电气接线人员进入#4机6.9m低压配电室,在工作过程中未经许可私自扩大工作范围,进入锅炉PC A 段(40BFC03柜)进行接线,在接N相时,作业人员用力不当将扳手滑到主线上,造成工作人员烧伤和锅炉PC A段(40BFC03柜)短路停电事故,经抢修在11月10日00:20送电,设备恢复正常运行。

●采取措施:严格执行两票制度,巡检时发现检修人员的工作超出工作票范围时及时制止其工作。

2.磨煤机因润滑油控制保险烧毁跳闸三次●事件经过:11月12日、11月28日和11月30日分别发生3D、3E和3D磨煤机跳闸,原因均为磨煤机辊子限位开关绝缘低接地,控制保险烧毁,使磨煤机油泵跳闸,联锁磨煤机跳闸。

●采取措施:由于限位接地原因引发两台磨煤机跳闸,要求热工人员对限位开关加强绝缘。

(三)锅炉专业1.磨煤机因热工原因跳闸三次●事件经过:(1)11月12日4:59 3D磨煤机跳闸,3D磨润滑油泵液压油泵跳闸,DCS发就地控制柜未备妥,就地检查发现就地控制柜控制电源开关跳闸,通知检修检查。

相关主题