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发电厂电气检检总结

电气专业检修总结
一、概况
(一)停用日数
计划工期: 2012 年 4 月 6 日至 2012年 5 月 7 日,进行第 4 次C级检修,共计 32日。

实际工期: 2012 年 4月 6 日至 2012年 5月 3 日,进行第 4 次C级检修,共计28日。

(二)人工
计划: 4903 工时,实际: 4876 工时。

(三)检修费用
计划:万元,实际:万元。

(四)运行情况
上次检修结束至本次检修开始运行小时数小时,备用小时数小时。

(五)检修项目完成情况
(六)质量验收情况
1.检修总体质量统计表:
说明:H、W点、零星三级验收数量从质量验收卡及作业指导书中汇总得出。

2.不符合情况说明:

(七)检修前、后主要运行技术指标
2.电气专业指标:
(1)发电机指标:
(2)变压器指标:
(八)检修工作评语
本次C检计划项目153项,完成152项。

电气专业电气3班、电气6班、继电保护班均独立完成了检修工作。

在检修工作中电气专业各班组严格执行检修规程及安全规程,未发生违章违纪行为及安全事故。

二、简要文字总结
1、施工组织与安全情况。

本次检修电气专业共有三个班组参加,具体组织如下。

电气3班:共14人,分为2个专业组,电机组8人,负责人;配电组6人,负责人。

电气5班:共11人,分为2个专业组,电气试验组6人,负责人由工作经验相对丰富的班员参与工作。

继电保护班:共8人,分为3个专业组:继电保护组3人,负责人直流专业3人,负责人;仪表专业2人,负责人
本次检修各班组要求全体人员检修前明确工作内容,做好安全措施、危险点分析及防控措施,检修中杜绝习惯性违章,检修结束后做好工作总结及试验报告。

并因严格遵守公司及部门的各项安全、文明生产规定,其中电气5班得到部门两次嘉奖。

2、检修文件包及工序卡应用情况。

本次检修共计使用55本作业指导书,质量验收卡144项明细如下:
(1)作业指导书完成明细:
(2)质量验收卡完成明细:
3、检修中消除的设备重大缺陷及采取的主要措施。

(1)#1主变铁芯对地绝缘为0,联系厂家进行处理,首先对绕组进行冲击,经过冲击后发现绝缘依然为0。

后(2)主厂房#2工作变压器中性点CT有裂纹,更换新CT
(3)线路CT A相SF6气体取样阀堵塞,无法取样检测。

联系厂家到厂指导检修,将CT内SF6气体排入大气,更换新逆止阀,充入新SF6气体至后停止充气,现可以正常进行取气检测。

(4)#2高厂变手孔门有微量渗漏,紧固螺栓观察2天后,未发现渗漏。

4、设备的重大改进的内容和效果。

(1)关于#155GE保护装置更换改造的异动
近年来,GE保护出现过采样模块(DSP)故障导致保护误动的现象,另外GE保护装置电源模块在多个电厂存在运行不稳定现象。

GE公司针对这种现象,研制了新型号的保护装置,新装置带有DSP 模块故障闭锁保护动作的功能,避免了保护装置因DSP模块故障导致保护误动的风险。

现根据集团统一要求申请将55所有GE保护改造更换为新型号的保护装置,以保证机组的安全稳定运行,满足安全生产需要。

完成情况:开机后新保护装置运行情况良好,异动已完成。

(2) #155主厂房UPS改造异动
2012年1月5日,主厂房UPS输出隔离变压器发生匝间短路故障,导致变压器烧坏。

由于进口设备变压器备件订货周期比较长,暂时将UPS原3台输出隔离变变为1台输出隔离变维持运行。

由于55主厂房UPS所带热工负荷比较重要,单台输出隔离变运行安全系数降低,不利于长期运行,因此申请对现有主厂房UPS进行改造,尽快恢复UPS的正常运行方式,保证设备和机组安全稳定运行的需求。

完成情况:UPS改造后试运后能够满足现场运行,无异常现象发生,异动已完成。

(3)66固特UPS加装逆止二极管异动
#155天然气66固特UPS于2005年投运,系统为双机冗余运行模式,但2台UPS的直流系统直接并联在一起,中间没有任何开关器件做隔离保护,一旦其中一台UPS因故障需检修或定期清除灰尘保养时,其无法被完全隔离,其内部始终带有220V的直流电压。

同时因2台UPS的直流系统直接并联在一起,使其中一台UPS整流器承担着双倍的负担,而另外一台UPS整流器非但不是空载运行,还要产生环流损耗,给设备的检修带来一定的安全隐患。

因此申请在每台UPS直流输入端加装一个直流开关和一只逆止二极管。

完成情况:UPS改造后试运后满足两台能够隔离的要求,无异常现象发生,工作已完成。

(4)备用密封油真空泵电机取正式电源
备用密封油真空泵电机电源取自保安MCC段备用开关(01BFJ00E2),电缆为3*,长度约为220米,电缆从55保安MCC段进入机房电缆隧道,电缆沿隧道电缆桥架向西敷设,至凝汽器真空泵密封水泵B处穿出。

将原电缆抽出,从密封油就地控制箱处穿出。

电机控制方式为远方控制。

5、人工和费用分析(包括重大特殊项目人工及费用)。

(1)人工分析
此次检修电气专业共分为高压配电检修、电机检修、试验、照明检修、继电保护检修、直流检修、仪表检修7部分,其中继电保护班人员较少,工作时间为早8:00到晚20:00,具体人员配置如下:
计划发生工时:
高压配电:6人 209工日*8小时=1672工时
电机:8人 120工日*8小时=960工时
电气试验:6人 6人*30天*8小时= 1440工时
照明检修:6人 6人*30天*8小时=1440工时
继电保护:8人 236工日*8小时= 2128工时
合计:7640工时
实际发生工时:
高压配电:5人 6人*22天*8小时=1056工时
电机:8人 8人*22天*8小时=1408工时
电气试验 6人 6人*27天*8小时=1296工时
照明检修5人 5人*27天*8小时=1080工时
继电保护班8人 8人*26天*11小时=2288工时
合计:7128工时
在本次检修中,电班实际工时较计划工时分别减少672工时、504工时的原因是机组提前停机、检修工作提前有序进行,检修工作提前完成。

继电保护班实际工时较计划增加160工时的原因是班组人员较少,延长工作时间。

6、检修后尚存在的主要问题及准备采取的对策。

开关A相机构有微量渗油,准备下次检修时由厂家技术人员到厂指导检修。

(电气班)7、试验结果的简要分析。

(1)电气班:
8、检修情况:
(1)标准项目:
本次检修标准项目完全按照计划执行,全部完成。

(2)非标项目:
2)安评、专项检查项目:
2011年电气安全检查项目中:
第33项1#高压厂变、0#乙备用变压器为有载调压,无备用分接位置的绕组直阻试验报告;
第34项220kV避雷器无计数器放电测试记录。

第38项220kV变电站悬式绝缘子未开展绝缘测试工作。

以上三项已利用此次机组C检全部完成。

3)消缺项目
无。

4)防磨防爆检查情况:(汽机、锅炉专业分别按项目编写)
6)其他项目:

(3)金属监督项目:
由金属专业编写,随锅炉专业总结一同提交。

内容按照策划书中的内容编写
9、其他。

(1)下次检修应重点检查的项目
结合#1主变运行情况,对#1主变的铁芯接地绝缘,高低压绕组直阻等参数需加强检查与分析。

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