年终空压机备件工作总结
篇一:机电设备工作总结-副本
动力车间设备工作总结
一、上周主要工作如下:
1、生化拖泥机滚筒焊补并更换轴承壹个
2、1#锅炉煤气滤网更换
3、7月3日4号工艺泵因故障停机进行故障排查
4、锅炉给水泵冷却水改生产水使用
5、水轮机减速机加齿轮油。
6、配电室大门维修
7、4#工艺泵出口阀门检修
二、下周主要工作
1、生化1#鼓风机散热风机更换
2、空压机翅式散热器进行除灰清洗
3、安监局检查问题整改。
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篇二:设备工作年终总结
设备工作年终总结
在公司正确领导及有关部门的大力协作下,20XX
年我车间设备工作在20XX年的基础上上了一个新台
阶。
如果说20XX年我车间设备工作是为了运行正常而
努力的话,20XX年设备工作重点如下:
一、设备运行过程的统计分析,技术改造的实施;
我车间设备运行从一月份至今,设备完好率较高,
基本上能满足生产需要,但还存在一些问题,我车间一一作了改进,具体有以下几项:
1、我车间干燥窑引风机自投产以来一直不正常,更换了三
次叶轮,第一次叶轮被腐蚀严重,叶轮钢板直接被腐蚀
通,拆除后更换了第二个叶轮。
该叶轮安装使用大约20
天后,就发现叶轮叶片在高速运转的过程中,整个叶片
全部变形,当时虽然叶片全部变形,但风机并没有振动,
所以就继续使用。
当时也请生产技术部的人员到现场确
(:年终空压机备件工作总结)认了该情况。
在后来的运转过程中,由于叶轮还受到了
严重的酸腐蚀,加上引风机叶片的强度不够,造成焊缝
开裂。
引风机壳体开裂,二次破坏造成引风机主轴变形,
主轴弯曲达3mm。
之后更换了第三个叶轮,第三个叶轮
运行68小时后。
发现新叶轮已经变形严重,现场查看叶
轮上的12片叶片全部变形,如果继续使用,由于叶轮不
平衡将产生很大振动,导致轴承间隙过大,甚至造成主
轴的弯曲,所以我车间经和技术部沟通,将引风机叶轮
改为16#锰钢,在风机叶轮叶片之间加了加强筋。
加强
了叶轮强度,直目前为止使用正常;
2、冲渣水泵是125UHB-zK-120-50-G3型号的耐腐耐磨砂浆
泵,在使用中这三台水泵经常出现泵水量偏小,水压不
够,经过检查是水里所含的渣沫腐蚀磨损水泵动静环,
防砂K型圈,机械密封,叶轮,导致水泵动静环,防砂
K型圈,机械密封及叶轮损坏,造成水泵漏水。
为此我
车间经常更换以上配件;但主要原因是这3台耐腐耐磨
砂浆泵高位于水位2米,造成泵水困难。
车间经过研究,将其中两台泵位臵向水平位臵下移了2米,重新布臵了
管路。
经过试机,运行良好,所泵水量完全满足生产需
要。
自7月30日投产至今,运行正常,更换备件的次数
由原来的每周一次至现在的基本上一月一次。
节约了成
本,满足了工艺生产要求,降低了员工的劳动强度。
3、冲渣天车楼梯的位臵在水池上面,冲渣天车停车时无法
将抓斗落到地面,抓斗长时间悬挂在空中,这样行车的
钢丝绳长时间负重,不但影响其寿命,并且存在安全隐
患,我车间有关人员经商讨,将楼梯的位臵改移,于20XX
年4月份移位完毕,投入使用,现冲渣天车停车时抓斗
能落到地面。
减少设备疲劳,延长了使用寿命。
4、
我车间冲渣流槽存在以下问题:由于所冲渣含铁量较
高,对溜槽底部磨损厉害,溜槽底部厚度25mm,溜
槽最容易发生地问题就是底部被渣磨穿;溜槽底部直
径200mm,而且呈“∨”形,有直径较大的渣时,
就卡在溜槽里面,经常需要操作人员清理,清理时一
方面存在安全隐患,一方面耽误生产。
针对以上存在
的问题,我车间技术人员对冲渣溜槽做了改动。
将
冲渣流槽底部厚度加厚到50mm。
由于底部加厚,溜
槽重量相应增加,为了节约成本,减轻重量,在考虑
了溜槽的实际工作需要后,将溜槽总高度由原来的
630mm减到500mm。
将冲渣流槽厚底部“∨”形改
为“U”形。
经过外加工,安装使用后,解决了存在
的问题。
5、沉降仓的改造制作。
20XX年5月份2#回转窑沉降仓部分塌陷,为了减少外包维修费用,早日正常生产,经
过有关人员商议,我车间自行设计、制作,用不锈钢
板重新做了回转窑沉降仓,加班加点、保证了制作任
务的按时完成、为公司节约了资金。
20XX年11月份1
#回转窑沉降仓部分塌陷,我车间用四天的时间按公司
的具体要求、重新做了回转窑沉降仓拱顶的制模。
6、20XX年4月10日为了维护料仓天车轨道,制作了
回转窑临时上料台,方便了天车轨道的维护,保
证了回转窑正常生产,也为回转窑以后的生产提
供了备用上料系统。
7、为了节约用水,降低成本,将引风机轴承座冷却
水管道进行改造,将冷却水回收利用。
大大减少
了水的消耗量。
8、速度慢。
而实际上
上料是利用桥式起重机吊钩秤配好料,拌匀后上到皮
带机,再运送到,要求,经车间有关人员研究后,将带运输机,改造完毕试机运行良好,现能满足上料要
求,而且和产的连续性。
二、设备的检查、检修、维护保养管理
我车间设备日常管理方面,通过设备操作人员每班巡检,维修人员的每班巡检,点检人员的日常点检,发现设备存在的问题,及时正确的予以排出。
为了整个车间设备正常稳定的运行,我车间配合生产任务的安排,做了有计划的检修维护,具体大范围检修维护安排如下:
1、20XX年3月10日-3月15日对所有设备进行了全面检修;
2、20XX年7月10日-7月22日对所有设备进行了全面检修;
车间对所有设备有计划检修82项,实际检修了82项,完成率100/%;临时检修18项,实际检修了18项,完成率100/%计划大修2项,完成2项。
完成率100/%;月平均检修率为3.988%。
设备月平均完好率为:98.89%;设备月平均运转率为:86.8%。
设备运转率完成目标是88%.但由于以下几个原因:1、干燥窑不是连续运转,系统待料停车时间较长;2、今年5、6月份回转窑大检修结束后,由于原料不够,待机时间较长;3、10月份由于2#回转窑引风机基础开裂,造
成2#回转窑停机时间长。
以上原因造成设备月平均运转率为:
86.8%。
三、20XX年进行设备实验1次:
为了减少氧化锌车间多膛炉耙齿消耗量,降低生产成本,减少耙齿更换次数,降低员工劳动强度,技术部及氧化锌车间共同商议采用不同材质﹙zGcr28﹑Rt15﹚的耙齿进行试验。
试验时间自20XX年元月7日开始至20XX年8月25日。
通过实验过程的统计分析,现决定以后单层大铲齿采用铸钢耙齿,其它耙齿采用铸铁耙齿,以减少工人劳动量,降低成本。
为以后氧化锌车间多膛炉选用备品备件提供了依据。
四、20XX年设备事故的统计如下:
一般事故7次。
具体情况如下:
篇三:设备科20XX年度工作总结
20XX年度设备科工作总结
根据公司20XX年“改革增效”要求,在各级领导的正确领导和指引下,设备科全体员工发挥自身积极性,热情、认真地工作,在设备基础管理、安全、维修、改造设等方面做了大量工作,完成各项任务,有力保证了正常生产,并改善了生产环境,提高了设备维修水平。
现工作总结如下:一、基础管理1、人员管理1.1职责分工
由于20XX年相较20XX年的工作内容有所变化,主要是增加了《锻造工厂动能消耗分析》及成立“PK、PSH设备保全推进小组”两项内容,在保证正常设备管理进行的同时,对设备科人员进行的详细分工,保证了20XX年各项工作的正常开展。
1.2技能培训。