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可控硅中频感应炉的技术改造及优化
(1)改 造 前 负 载 谐 振 回 路 的 设 备 配 置
采用两台电热电容器并联,型号为 : RWF1000kVR-0.75-2.5S,额 定 功 率 : 1000kVR,额 定 电 压 :0.75kV,额 定 频 率 :2.5khz。
感应线圈一件。直径 :33cm,匝数 : 17,坩埚规格 :100#。
技术装备 | Technology & Equipment
可控硅中频感应炉的技术改造及优化
本文介绍分析可控硅中频熔炼感应炉的工作原理,并通过对现场中频感应炉主回路系统及逆变器负载L、C谐振回路 的研究,对其主回路系统和控制回路进行部分技术改造,优化了中频熔炼感应炉铸锭设备;实践表明,改造后的中频熔 炼感应炉达到了预期的目标,提高了铸锭的工作效率,为今后制造或技术改造中频感应炉提供了宝贵的经验。
KGPS型中频感应熔炼炉工作原理
1. 感应熔炼炉的基本原理 熔炼感应炉是根据电磁感应和楞次
定 律 的 基 本 原 理 设 计 制 造 的。其 基 本 原 理如图 1 所示 :当交变电流 i 通入感应线 圈时,感应线圈内便产生交变磁通量¢,
使置于感应线圈中的金属物料受到电磁 感 应 而 产 生 感 应 电 势 e。即 e=-d ¢ / dt=-¢ m sinwt(假定交流电流为正弦 波)。感应电势 e 在坩埚的金属物料产生 的电流 i2 使金属物料内部开始加热,其产 生 的 焦 耳 热 为 :Q=0.24I22Rt,使 金 属 加 热 融 化。(I2- 金 属 物 料 产 生 电 流 的 有 效 值 ;R- 工作电阻 ;t- 时间)。由此可见, 发热功率不仅与频率、磁通强弱、金属的 截面大小有关,而且还与金属本身导电、
KGPS型中频装置集成控制电路板 的调整
(1)最 小 逆 变 角 :调 节 主 控 板 上 的 W4,使 逆 变 换 相 引 前 角 在 22 ℃ 左 右, 此时中频输出电压与直流电压的比为 1.2 左右。
(2)最 大 逆 变 角 :调 节 主 控 板 上 的 W3,使 逆 变 换 相 引 前 角 在 42 ℃ 左 右, 此时中频输出电压与直流电压的比为 1.5 左右。
(1)产量得到大幅度提高,生产过程 中被加热金属铸锭质量稳定,外部表面和 色泽得到了显著改善,降低了产品能耗, 达到节约成本的要求。
(2)提高了设备的装备水平,实现了 连续生产作业,大大减轻了职工的劳动强 度,改善了劳动条件。
(3)节约了注锭时间,为金属浇铸阳 极板后进行电解提供了宽松的时间。
(4)由于主谐振回路电容量增加。一 方面,使中频感应炉启动容易,另一方面, 可以向供电电源输送无功功率,提高设备 的功率因数。世
从 上 述 分 析 中 可 知,并 联 逆 变 器 要 求中频电流超前中频电压,即要求逆变器 的工作频率高于负载谐振回路固有频率, 所以负载谐振回路处于容性状态。
IH
Ud
Ud
CSR4
L
图 2 并联逆变器可控硅中频主回路
Ic IL CSR3 R
KGPS型中频感应熔炼炉的改进
1. 控制回路中控制板它基频率的改造 控制回路中原有它基频率范围为 :
文 | 吉君民 郭少敏
中 频 熔 炼 感 应 电 炉 进 行 淬 火、透 热、 熔炼等工业生产,具有金属熔化速 度快,加热过程温度均匀等特点,因而使 其广泛应用于现代冶金工业中。由于中频 熔炼感应炉在生产过程中能形成电磁力, 能引起金属溶液自行搅动,使熔化的金属 物料均匀,且加热设备不会污染所加工金 属 ;生产作业环境比较环保,金属物料损 耗小,具有回收率较高等优点。所以,中 频熔炼感应电炉对贵重金属及稀有金属 的冶炼效果极佳。
最 大 整 流 电 压 为 Ud= 2.34U2COSа
=2.34×220×0.9713 =500V ; 逆 变 器 的 功 率 因 素 角 Φ, 取 Φ=42° ;COS42° =1.73 逆 变 器 的 额 定 中 频 电 压: UH=1.11UD/COSΦ =1.11×500/COS42° =750V b.炉子感应加定功率 炉子加热所需要的热量为 Q=C(T2-T1)G 式 中 :C- 被 加 热 金 属 的 平 均 比 热 容,单位 :kcal/(kg*℃ ) 取 C=0.24;T1、T2— 被 加 热 金 属 起 始 温 度 和 浇 铸 温 度,取 T1=20 ℃, T2=1300 ℃,G— 被 加 热 金 属 的 总 质 量, 每炉被加热金属的质量 G=110kg。 所需的热量换算成电功率为 PH=Q/0.24t 式中 :t—被加热金属加热由常温升 到 T2 所 需 要 的 时 间,生 产 周 期 40 ~ 50 分 钟 / 炉, 按 每 炉 50 分 钟 计, 故 取 t=50*60=3000s ;0.24— 热 功 当 量, 单 位 :kcal/J 感应加热功率 :PH=Q/0.24t =〔C(T2-T1)G〕/(0.24×3000) =〔 0 . 2 4 × ( 1 3 0 0 - 2 0 ) × 1 1 0 〕/ (0.24×3000) =46.93kW c.中频电源应提供给负载的热额功 率 每 炉 被 加 热 金 属 的 质 量 G=110kg, 50 分钟熔化一炉, 中频电源应提供给负载的功率 :Ph= PH/n 式中 :n—电源总效率,是热效率和
图 1 感应线圈感应原理
Hale Waihona Puke LdLkCSR1CSR2
导磁等特性有关。
2. 中频电源的基本原理 KGPS 型中频感应熔炼炉逆变桥负
载采用感应线圈 L 和电容器 C 组成并联 谐 振 回 路。中 频 感 应 熔 炼 炉 的 基 本 原 理 如 图 2,由 快 速 关 断 可 控 硅 SCR1、SCR3 和 SCR2、SCR4 四 个 桥 臂 组 成,当 桥 臂 SCR1、SCR3 和 SCR2、SCR4 以 中 频 电 流 轮流导通时,由 C、L、R(感应线圈的电 阻 )组 成 的 振 荡( 负 载 )回 路 两 端 电 流 不 断换相,形成中频电流。启动方式采用扫 描启动方式,提高了启动成功率 ;回路采 用 频 率 自 动 跟 踪 系 统,方 便 自 动 调 节 功 率。
[3] 张明勋 . 电力电子设备和应用手册 [M]. 北 京 :机械工业出版社,1990 :253-338.
[4] 黄俊 . 半导体变流技术 [M]. 北京 :机械工业 出版社,1995 :50-100.
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电解电容器扩大的办法,使得它基频率范 围 变 为 :400 ~ 1500hz ;以 适 应 改 造 后 中频感应炉的正常启动需要。 2. 主回路中熔炼感应炉部分的改造
改 造 前,原 中 频 炉 设 计 功 率 为 100kW,额定输入电压为 380V,额定输 出 电 压 为 750V,额 定 频 率 为 2.5khz。主 回路电容器组为两台电热电容器并联,其 容量为 2000kVR。
3. 中频感应熔炼炉的基本结构 中 频 电 源 主 要 由 可 控 硅 整 流 器、滤
波 器、逆 变 器 及 一 些 控 制 和 保 护 电 路 组 成。图 3 示出中频感应熔炼炉装置的基本 结构。工作时,三相工频电流经整流器整 流成脉动直流,经滤波器变成平滑直流送 到逆变器,逆变器采用可控硅作为电子开 关,它将直流电转变成频率较高的电流供 给感应器,形成交变磁场。
( 作者单位 : 金川集团公司贵金属冶炼厂 )
参考文献
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金川集团贵金属冶炼厂原设计年 产贵重金属 50 吨,采用 KGPS 型中频熔 炼 感 应 电 炉 进 行 产 品 的 铸 锭 作 业。随 着 企 业 产 能 的 进 一 步 扩 大,原 KGPS 型 中 频装置熔炼感应炉铸锭的产能已远远不 能 适 应 企 业 生 产 的 需 求。经 对 现 场 使 用 KGPS 型 中 频 熔 炼 感 应 炉 原 理、主 回 路 系 统 及 逆 变 器 L、C 谐 振 回 路 的 研 究 分 析,结合生产现场实际应用情况的探讨, 主要对 KGPS 型中频熔炼感应炉的负载 部 分( 感 应 线 圈 和 电 容 器 )进 行 技 术 改 造,以 提 高 KGPS 型 中 频 熔 炼 感 应 炉 铸 锭的能力,适应企业产能的扩大需求,降 低企业投资费用。
800 ~ 2500hz ;通过将它基振荡回路的
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电效率的乘积。 取 n=0.3 ;中 频 电 源 热 额 功 率 :
Ph=PH/n=46.93/0.3=156.43kw
图 3 可控硅中频感应熔炼炉装置的基本原理框图
感 应 线 圈 采 用 :直 径 47cm,匝 数 11,坩埚采用 :120#。
每炉可熔炼精制被加热金属粉 110kg, 生产周期 40 ~ 50 分钟 / 炉。
(3)改 造 后 中 频 熔 炼 感 应 炉 装 置 技 术参数的确定
a.逆变器的额定中频电压 整 流 部 分 采 用 3*380v,50HZ 电 源 供 电 ,U 2= 2 2 0 V , 取 а = 13.78° ,COS13.78° =0.9713
(3)它 激 信 号 的 最 高 频 率 :主 谐 振 回路固有频率 fo=1khz,调节主控板上的 W6,使它激信号的最高频率高于谐振回 路固有频率 15% ~ 30%。
中频熔炼感应炉装置改造后的效果
对 中 频 熔 炼 感 应 炉 装 置 改 造 后,至 今已运行 2 年多的时间,生产实践证明, 该改造达到了生产工艺要求,取得了较好 的经济效益。表现如下 :
每炉可熔炼精致被加热金属粉 70kg ;生产周期 1.1 小时 / 炉