关于公司双氧水车间污水处理的建议
公司领导:
泉盛公司双氧水岗位目前的污水状况如下:
1、蒸碱废水,每天约6吨/天左右,该部分水通过分析COD大概在150mg/L左右,基本不含磷。
2、尾气处理机组产生的废水,这部分水经分层回收以后,COD基本可以控制在700~800mg/L左右,每天水量约60吨,基本不含磷。
3、浓缩工序真空泵冷凝液,该部分水水量约15吨/天,COD基本在150mg/L左右,基本不含磷。
4、工作液洗水:这部分水平均每天约5吨左右,COD约
6000~8000mg/L,含磷较高;
5、白土床吹扫废水:每月一次,每次约30吨,COD约
6000~8000mg/L,含磷较高;
6、催化剂再生废水,每年最多一次,每次废水约50吨,COD约6000~8000mg/L,含磷较高;
目前上述水量基本是混合到一起进到双氧水污水站调节池,表现出来的现象是COD和总磷均较高,无序排放至公司供气循环水中,随着季节变化,供气循环水消耗量越来越少,造成污水外送困难,基于上述情况建议采用分级处理的原则进行处理,具体建议如下:
1、蒸碱废水建议经简单隔油处理后直接外送现有污水站;
2、尾气处理机组的水增加一个隔油分层装置后,预处理至COD
约800mg/L以下,直接送现有污水站;
3、浓缩工序真空泵冷凝液增加简单隔油装置后,直接送现有污水站进行处理;
4、其他废水建议送供气循环水进行处理,必要时对白土床吹扫废水和催化剂再生废水增设暂时储槽,定时定量送供气循环水或增加芬顿处理装置后外送;
根据现场勘察经与双氧水车间商议,送污水终端的水有两种输送方式,一种是处理后直接进入双氧水车间路南边的污水沟,靠自溢流进入污水终端,另一种方式是上述三股水用泵输送至污水终端。
考虑工期较紧,先采用第一种方案运行,然后让车间报买水泵,并铺设管线后再用泵送至污水站。
上述方案建议公司讨论后确定。