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小方坯连铸机液面控制系统_张卫娟


[作者简介] 张卫娟, 安阳钢铁集团公司第二炼钢厂机修车间助理工程师, 研究方向: 冶金设备及流体控制, 河南 阳, 455004; 杜奇超, 安阳钢铁集团公司第一炼轧厂机修一车间工程师, 研究方向: 冶金自动化控制, 河南 安阳, 455004 [中图分类号]TG26 [文献标识码]A [文章编号]1007- 7723 (2010 ) 04- 0063- 0002
2010 年第 04 期 (总第 119 期)
沿 海 企 业 与 科 技
COASTAL ENTERPRISES AND SCIENCE & TECHNOLOGY
小方坯连铸机液面控制系统
张卫娟, 杜奇超
[摘 在生产中出现的问题和采取的改进措施。 [关键词] 连铸机; 电动缸; 液面控制
要] 文章阐述铯源液面控制系统的原理、 构成和特点, 介绍铯源液面控制系统在方坯连铸机上的应用情况以及
塞棒控制由液面检测子系统和塞棒控制机构两部 分组成。液面高度信号检测由液面检测子系统来 完成, 提供实时的 、 准确的液面高度信号; 塞棒控 制机构由工控机 、 PLC、 驱动器 、 数字电动缸 、 执行 机构等部分构成, 主要完成塞棒开度调节, 从而达 到稳定液面的目的。该控制方式的特点是能够实 恒液面, 而拉速可根据生产工艺要求现 现恒拉速、 场设定,二冷配水和结晶器振动可根据拉速自动 调节, 从而保证了铸坯质量。
表1



表2


铯源型液面控制系统检测信号集中 、灵敏度 高, 控制技术成熟 、 可靠。结合安钢第二炼钢厂方 坯连铸机实际情况,采用铯源型液面自动控制系 统, 对连铸机制系统
采用铯 137 作为放射源,液面传感器将接收 到的 γ 射线转化为电信号, 通过传感器连续测量 结晶器内的钢水液位高度,二次仪表智能化处理 后向液位调节系统输出随液位高度变化的电流模 拟量, 送到控制系统自动控制塞棒位置, 使钢水液 面保持在预定的高度。
[参考文献] [1] 洪坚平,来航线.应用微生物 [M] .北京:中国林业出版社 , 2005. [2] 张秀媛,袁永俊,何扩.糖化酶的研究概况 [J ] .食品研究与 开发,2006, 27(9).
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一、 前

钢铁市场在全球经济危机影响下竞争日趋激 烈, 企业要生存只有提高产品质量来赢得市场。连 铸坯作为钢铁最终制品的原料,对最终产品质量 有着重要影响。而连铸铸坯的许多质量缺陷都与 结晶器钢水液面波动有关 。液面波动引起坯壳厚 度不均匀, 影响铸坯质量甚至发生漏钢事故; 液面 波动使振痕加深, 出现卷渣; 液面波动会引起较大 的拉速变化, 而拉速变化又引起冷却不均匀, 从而
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二、 工艺参数
连铸机工艺参数
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NO.04,2010 (Cumulatively NO.119)

影响铸坯表面及亚表面质量 。安钢第二炼钢厂三 台小方坯连铸机年产铸坯 230 万吨,原液面控制 系统为手动, 液面波动较大, 特别是对品种钢铸坯 质量影响更为明显。为提高铸坯质量, 对液面控制 系统实施自动化改造取得显著成效。
五、 结 语
小方坯连铸机上运用液面控制系统后, 铸坯质 夹渣等铸坯表面缺 量较手动拉钢显著提高, 结疤 、 陷降低 40%以上, 基本实现无卷渣、 粘结漏钢事故 发生;在减轻浇钢工和设备维护人员的劳动强度 的同时,机前 P3 箱操作人员由 5 个减少到 2 个, 生产效率成倍提高, 年综合效益在 370 万元以上。

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图1
塞棒控制系统
(三 ) 存在的问题及改进措施 1. 铯 - 137 放射源的安装。对放射性的物体, 拆卸时 为最大限度地降低对人的危害, 要求安装 、 准确。尽管设备提供方做了防装反措施, 要快速、 但不可靠, 出现了装反的现象, 经及时发现, 没有 造成严重后果,但射线对人的危害还是不可以轻 视的。事后对铯源装置进行定位改造, 彻底解决了 这一安全隐患。 2. 接收器线路防护。 因现场环境恶劣, 虽使用
连铸机相关工艺参数见表 1。 针对方坯拉速 快、控制精度要求高 、结晶器铜管口小壁薄的特 点, 对液面控制参数的要求见表 2。
液面控制参数




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四、 系统应用
(一 ) 铯源型液面检测系统 采用原有同位素铯 137 作为放射源,带闪烁
体的高灵敏度传感器接收放射源发出的 γ 射线, 穿过钢水的 γ 射线与钢水的液面成反比。传感器 将 γ 射线转化为电信号, 通过传感器连续测量结 晶器内的钢水液位高度,二次仪表智能化处理后 向液位调节系统输出随液位高度变化的电流模拟 使钢水 量, 送给用户系统的 PLC 来自动控制拉坯, 液面保持在预定的高度 。用于实时检测结晶器内 的钢水液面, 并实时输出对应液面高度的模拟量 。 采用独特的直流电源和交流信号的合成 、传输和 分离技术, 使用单芯电缆代替传统的 7 芯电缆, 减 少了故障几率和维修成本。 (二 ) 塞棒自动控制 在恒拉速条件下, 通过控制执行机构来调节塞 棒开度实现液面稳定。塞棒控制系统原理如图 1。 63
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(上接第 66 页 ) 的应用价值, 国内外越来越多的研 究者正在将目光投向糖化酶的基础研究和工业应 用中。目前的应用研究热点, 一方面是利用基因诱 变、 DNA 重组技术或其他生物学方法获得优良菌 株, 进一步提高糖化酶的活力; 另一方面, 通过诱 变筛选耐热糖化酶产生菌或克隆耐热糖化酶基因 并转入受体菌进行表达与纯化,耐热糖化酶在发 酵业的应用将会大大降低能源消耗,从而降低生 产成本,将给糖化酶在工业中的应用开辟更为广 阔的前景。
了耐高温电缆, 但经常出现烧电缆 、 控制线绝缘低 等故障。在改进线路走向, 并用石棉布防护后情况 有改善, 但费时费力。为实现电缆的快速更换, 以 适应快节奏的生产需要, 将耐高温 、 防水的液压管 更换难题。 套在电缆外面, 解决了电缆防护、 3. 液面不稳、 不能自动。 在自动控制下, 对液 不能自动等难题, 进行跟踪、 分析、 研究, 找 面不稳、 到由于接收器内部晶体与光电管接触不良从而引 起液面不稳、 不能自动的根本原因, 从而解决了这 一少见的技术问题。 4. 数字电动缸动作不灵活。电动缸在使用 10 个月后就出现动作不灵 、 甚至卡死现象, 打开电动 缸后发现滚珠丝杠悬臂端轴承磨损严重,更换后 问题解决。为防止类似问题再次发生, 对所有电动 缸进行检查, 轴承都有不同程度的问题, 为此定期 加强润滑, 每 9 个月更换一个轴承 。此后此 检查、 类问题再无发生。
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