三个案例分析与改善
1组装调试按钮盘问题分析与改善
1.1问题描述与分析
调试按钮盘(见图1.1)是运行该生化检验仪的核心部件,组装它是件费事的事,不仅耗的时间久,而且双手操作不当很容易疲惫。
因此,接下来对组装调试按钮盘进行双手操作分析,通过更舒适、简单的方法,提高工人的效率,达到我们优化的目的。
为现行方法做双手作业分析,图1.1为工作台平面布置图,图1.2是现行方法的双手作业图;
工作任务:组装调试按钮盘;
开始:双手空闲,待装品在工作台上;
结束:拧完螺丝。
按钮底盘
图1.1 工作台平面布置图
图1.2 组装调试按钮盘的现行方法
由于螺丝和槽片或螺丝刀都是在作业人员的正侧面,当用左手拿螺丝时,作业人员的身体往左边,重心偏左,左手进行作业。
接着拿槽片、螺丝刀时,身体朝右边,重心向右,右手在进行作业,这样进行作业使得左右手分别产生了等待和持住的现象,双手不能同时工作而使作业者产生疲劳。
所以根据ECRS原则、5W1H提问可以使现行方法得到改善,主要是充分利用双手工作时间,减少左手的等待时间。
4.2 改善方案
由上面的ECRS原则、5W1H提问分析可得到改善方案,如下图4.3所示:
图1.3 组装调试按钮盘的改善方法
总结:
对现行方法和改善方法比较如下表:
表1.1 现行方法和改善方法的比较
采用了改善的方法后,左右手动作的次数分别减少了3次、4次,动作总数由原来的29次变为了22次,生产率提高了24.1%。
2生化仪器装箱问题分析与改善
2.1问题描述与分析
对于整个车间来说,包装是最耗时长的工作,通过观察发现许多工艺程序是重复的,所以可以通过工业工程的知识进行优化改善。
根据生化仪器装箱工艺程序绘制它的工艺程序图得图5.1所示:
检查仪器外表
封仪器底盖
贴型号标签
密封
取泡沫
取包装木箱
打开木箱盖子
放底泡沫
放仪器
放顶泡沫
封盖
取工具
钉螺丝
贴出厂标签
组装配套
总体检查
运送
图2.1 改善前工艺程序图
统计结果如下表2.1所示。
表2.1 改善前工艺程序统计表
根据图的统计结果,发现、、运用5W1H、ECRS四大原则进行分析,如表2.2所示。
表2.2 分析提问过程表
2.2 改善方案
通过表提问分析,发现上述工序均不能取消,但可以通过合并工序来达到优化的目的。
改进后的工艺流程图如图2.2所示:
检查仪器外表及
封仪器底盖
贴型号标签
密封
取泡沫
取包装木箱
打开木箱盖子
放底泡沫
放仪器
放顶泡沫
封盖
取工具
钉螺丝
贴出厂标签
运送
图2.2 改善后工艺程序图
结果分析表,由下表2.3得:
表2.3 改善后工艺程序统计表
2.3 预期效果分析
通过合并加工和检验工序,使总的加工次数由原来的28次减少为现在的25次,从而缩短了加工时间,达到了优化的目的。
3物料防潮问题分析与改善
3.1问题描述与分析
桂林阴雨天气过多,物料容易受潮从而导致装配零部件损坏仪器不能运行,那么物料必须返还原仓库,生产工作人员工作量增加,更严重不能保证产量的完成,出现加班加点,浪费原料成本增加,物流量增多等一连串连锁反应,因此物料防潮对于仓库管理人员的工作至关重要,虽然该公司已经发现这问题的严重性也做出来一些防范措施,但通过我所学的工业工程知识分析,发现它还有进一步改进方案。
原方案:首先了解仓库布置图,如下图3.1所示
图3.1 仓库布置图
实施措施步骤:
1.按照一定的顺序从每个货架每个储存箱中找到有开口的物料袋(图3.2);
2.把该袋拿到密封仪器(图
3.3)前进行密封口袋;
3.把已经密封的口袋拿回原处;
4.逐一找出有开口的袋子重复以上工作。
图 3.2 开口的物料袋图3.3 密封仪器
分析:我们可以发现这里出现了一下几个严重的问题:
首先,密封仪器仅有两台,每个货架离密封仪器处有一定的距离,工作人员来回移动频繁,工作量大而且粗糙单调,很容易使工作人员产生疲劳;
然后,密封仪器简陋;
最后,密封完后一旦订单或者任务单下来又要剪开配料,到最后物料袋因小已经不可再密封就必须重换新的袋子,浪费袋子,增加了太多成本。
3.2改善方案
建议直接用自封口袋子(图3.4),这样就可
以不用员工们那么费力的来回移动去封装口袋,
既省时又省力,还可以起到很好的防潮作用,最
重要的是不会浪费太多的袋子,一开始可能要花
费一些成本不过从长远来看它起到少成本,高保
质量的好处。
图3.4 自封口袋子。