巩义市天成耐火材料有限公司
对山西钢铁有限公司480m3高炉储铁式铁沟改造方案
一、项目概述
出铁沟整体浇注,加上对铁沟的整体结构改造,,可以极大地提高出铁沟的使用寿命,降低炉前工的劳动强度,改善炉前的环境条件,提高高炉利用系数,减少炉前的安全隐患,是高炉铁沟免烘烤捣打料的升级换代产品。
480m3高炉出铁场,产品寿命短,修复频繁,炉前工人劳动强度大,工作环境条件恶劣。
太行钢铁有限公司计划利用高炉大修休风时间长,对480m3高炉出铁场进行整体改造,采用储铁式整体浇注。
二、高炉运行概况
1.月产量平均54000吨利用系数:3.75 每天最高产量2100吨。
2.热风压力:280 炉顶压力:146kPa 热风温度:1120℃
3.风量:1650m3
4.入炉品位:55%
5.铁水含硅量:0.45% 硫0.01-0.03
6.渣成分:SiO2 3
7.57% ;CaO 41.96% ; MgO
8.45% ; AL2O3 10.62%
渣碱度:R 1.12
7.铁口深度:1.80米物理热 1450
8.蔽渣器数量:2个主、付蔽渣器各一。
9.主沟长度:11米支沟溜嘴4个
三、改造后状况:
主沟:长度:11米。
宽度:含固定铁槽、耐火砖、浇注料等2.7米。
深度:含耐火砖、固定铁槽、浇注料2.1米。
坡度3%
成品沟尺寸:上口净宽700mm 底部净宽530mm 净深:1150mm
单沟帮宽度:1000mm(包含固定铁槽、耐火砖、浇注料)
蔽渣器只设一个,不设蔽渣器进口,设计长度2650mm,出口正方形
上部等边尺寸600mm,下部等边尺寸400mm,横梁宽度1250mm,
蔽渣器过道高度180mm,出口深度:1300mm
支沟:总长度28.8米。
坡度:6%
外部尺寸:宽度:1000mm、深度1200mm、
成品沟尺寸:上口宽350mm,底部宽250mm,净深300mm 渣沟:总长度13米坡度10%
外部尺寸:宽度:1000mm、深度1200mm、
成品沟尺寸:上口宽350mm,底部宽250mm,净深300mm
四、主铁沟浇注料技术指标:
1、AL2O3:≥75%;SiC:≥13%;C:≥3%
2、1450℃×3h : 线变化±0.5%
3、1450℃×3h:抗折强度≥9 Mpa
4、1450℃×3h:体积密度≥2.85g/mm3
5、1450℃×3h:耐压强度≥65Mpa/mm3
五、铁沟构筑其它材料要求:
1、粘土砖砌筑要求灰浆饱满,不留空隙,层层灌浆。
2、固定铁槽可采用18mm钢板焊接,用100mm×100mm等边三角
铁加固。
防止热膨胀产生的热应力。
3、浇注期间尽量采用干净水。
确保动力供应不间断。
4、施工时间尽量避开夏、冬两季。
六、改造工程步骤与时间安排:
1、拆除原有出铁系统,由甲方(炼铁厂)进行,时间安排24h.
2、砌筑主铁沟、支沟、渣沟耐火砖基础由甲方(炼铁厂)进行。
时间24h。
3、安装、焊接固定铁槽,砌筑底部,边邦耐火砖由甲方(炼铁
厂)进行,时间24h。
4、浇注主沟、渣沟、支沟、蔽渣器由乙方进行,时间36h。
5、烘烤由乙方进行,时间36h
6、以上需用144h。
也就是6整天时间,昼夜3班。
模具加工、
固定铁槽制作,烘烤用木材、浇注料都需由甲方提前准备,
确保改造一气哈成。
七、改造后的效果
1、新成品沟交付使用后,不修补达到通铁量15万吨。
2、成品沟整体寿命保证达到48个月。
3、大中修均利用高炉休风时间,大修不超过22h。
4、①平时极少有耐火残存物混入铁水中。
②对于出干净铁提供
条件,有利于控制铁水含硅量。
③最大程度地减少炉前粉尘
现象。
④彻底扭转频繁维修出铁沟现象。
⑤吨铁耐火材料消
耗由原来的0.9kg下降到0.5kg。
八、其它;
由于整体改造出铁系统,浇注料需用220吨,仅耐火材料成本就需用143万元,耗资巨大,并且完全由乙方垫支,所以成品沟交付使用以后,甲方支付乙方70万元,在应结算货款扣除。
巩义市天成耐火材料有限公司
2009.11.21。