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废旧物资再利用


五月份漏斗内壁衬板粘料调查表 35 30 25 20 15 10 5 0 粘料厚度mm 7 12 18 21 27 33 5个班次 10个班次 15个班次 20个班次 25个班次 29个班次
班次 厚度
5个班 7mm
10个班
15个班
20个班
25个班
29个班
12mm 18mm 21mm 27mm 33mm
24
1074t/h
2
2011.10
23
680t/h
19
2012.10
Hale Waihona Puke 231120t/h
2
共5个月
92
694t/h
75
共5个月
114
1076t/h
8

我们将2011年6月—2011年10月与2012年6月—2012年10月 的生产情况对比:

改造前建堆100万吨需:1000000t÷700t/h= 1428h 改造后建堆100万吨需:1000000t÷1000t/h= 1000h 可节省建堆时间为:1428h-1000h = 428h 建堆涉及5条皮带机 总功率为:200kw+264kw+(110kw×3)= 794kw 可节省电耗:428h×794kw×0.8元/kwh= 271865元 材料费用: 改造过程用去8mm平板1.2t,按3800元/t计算: 3800×1.2=4560元 可创造效益:271865元-4560元=267305元
本次活动我们完成了所制定的目标,取得了良好效果,但在满 本次活动我们完成了所制定的目标,取
足了供料的连续性后,仍不能提高混匀矿质量,“提高混匀矿 得了良好效果,但在满足了供料的连续 质量”将是我们小组的下一课题。
性后,仍不能提高混匀矿质量,“提高 混匀矿质量”将是我们小组的下一课题。
谢谢大家
缺少通讯工具 工序管理欠缺 照明少 照明坏
序号 1 2 3 4 5 6
末端因素 考核力度不够 业务培训时间不充分 漏斗容积小 内壁粘料 料流大 物料含水重




结论 NO NO YES YES NO NO
通过建立健全岗位经济责任制,责任到人加大考核力度已解决问题是 车间组织培训学习,通过考试岗位人员能单独作业 漏斗容积4.1m3,物料达800t/h,斗内下料不畅物料累积,漏斗堵塞 现场验证,内壁粘料厚40cm,清理困难,使下料口收缩,喉口面积仅0.26m2,漏斗堵塞 上工序原因,小组无法解决 季节原因较大

制定设备检修、维护和保 养标准,纳入《设备维护 规程》。
QC知识
活动前
活动后
项目 QC知识 团队精神 处理问题能力 解决困难决心
活动前 2 3 2 2.5
活动后 3.5 4.5 3.5 4
评分基准 优
5
4
工作 热情
团队 精神
3 2
1 劣
解决困 难决心
处理问 题能力
工作热情
3
4
通过本次QC活动,小组成员更加熟悉自主管理活动程序,能够多角度分 析问题,发掘自己的工作潜能,增加了自信心,同时增强了集体的凝聚力, 有利于今后工作的进一步开展。
1000 1000 800 600 400 200 0 活动前后给定料流量对比

700 活动前 活动后
卸料小车漏斗改造完后,我们对卸料小车卸料能力进 行了检测,给定料流达到1000t/h,漏斗畅通,噪音大 幅降低,整改效果良好。
活动前生产情况 项目 月份
2011.6
活动后生产情况 影响生 产次数
料流 t/h
1500 1000 500 0
活动前最大通过值 活动后最大通过值
粘料100mm 750 1150
粘料200mm 696 1080
粘料300mm 570 995
粘料400mm 460 850
漏斗口径改造前后瞬间可通过最大料流量对比折线图

斗体安装完毕后,我们对卸料小车的卸料能力进行了检测,刚开始每小时通过料流量 最高可达1150t/h,但随后我们发现,由于漏斗内壁高分子衬板粘料依然严重,随着 漏斗内壁粘料越来越厚,小车漏斗每小时可通过料流越来越小,测量结果显示,当粘 料厚度为400mm时通过料流最大值为850t/h,未能达到≥1000t/h的预期目标,我们决 定通过更换漏斗衬板来解决问题。
成果总结及下一步打算
序号
1 2 3
姓名
孙寿杰 吴乃军 刘辉
性别
男 男 男
年龄
42 37 28
文化程度
大专 大学 大学
组内职务
组长 组员 组员
TQC教育
完成 完成 完成
4
5 6
任磊
祝严超 李华实

男 男
25
28 32
大专
大专 大专
组员
组员 组员
完成
完成 完成
7
8
栾书明
李小芹


37
35
大专
大学
组员
组员
完成
完成
我们班组的 主要任务是生产 混匀矿和向烧结 车间输送混匀矿。 为保障烧结用料, 确保生产设备安 全,达到任务目 标的顺利完成。

车间要求

配料要求
≤700t/h
≥1000t/h

本工序症结

确定课题
发现问题


一、HY2料仓供应不及时
HY2料仓料种繁多,中间存在一次料场走车换料的间隙, 造成入仓量小于出仓量。在规定时间内,不能改变料种 配比,只能增加单位时间内的过料量。
610mm
610mm
分析 旧斗 体
设计 新斗 体
斗体钢结构制作过程中,严格按照尺寸下料,下料尺寸 不得超过±2mm,采用B4300焊条手工焊接。
斗体制作过程
选择钢材
下料尺寸不超过2mm
选用B4300焊条
新斗体由于体积较大,不能整体安装,我们将其分成三 部分吊装安装,并指定了专门指吊人员。

频数
频率%
卸料小车卸料能力不高 卸料小车电器故障 卸料小车机械故障 其他原因 N = 80
62 11 5 2
77.5 13.8 6.2 2.5
根据调查表,我们对故障原因进行了分等,绘制饼分图如下:
2.5% 6.3% 13.8% 卸料能力不高 小车电器故障 小车机械故障 其他原因 77%
调 查 三
7
8 9
物料大块杂物多
通讯工具不好用 工序管理欠缺
筛分间增加了振动筛已解决问题
现场有有线对讲和电话 加强工序管理,90%职工树立上工序为下工序服务观念
NO
NO NO
10
11 12 13
缺少通讯工具
灰尘大 照明少 照明坏
每班配置有两副对讲,协调使用,已解决
现场已有除尘设备,已解决 照明数量,双400瓦5盏,已够用 及时更换死坏照明
0
卸料小车 漏斗堵塞
卸料小车 跑位

≤700 t/h

≥1000 t/h
通过改造
操作工责任不强 实践经验少 设备设计缺陷 卸 料 小 车 漏 斗 堵 塞 原 因 分 析 设备性能不理想 料流大 粘性大 物料大块杂物多
考核力度不够 培训时间不充分 漏斗容积小 内壁粘料
物料含水重 通讯工具不好用
信息反馈不及时 工序配合不协调 灰尘大 照明差










经过设备改造后,提高了卸料小车卸料能力,减少 了建堆时间,降低了工作件的磨损,提高了生产效 率。 卸料漏斗改造后,杜绝了漏斗堵塞,降低了岗位职 工的劳动强度。 故障率降低,提高了设备的完好率,为创“低故障” 设备提供了条件。









建立设备的检修、维护 和保养台帐,纳入车间 经济责任制考核。
配料班次 16 19 19 20 17 91
月均料流情况 故障停机次数 680t/h 740t/h 710t/h 660t/h 680t/h 7 12 16 21 24 80
五个月总平均料流694t/h
表一
调 查 二
对80次卸料小车故障停机类型进行调查分析,见表二:
项目 序号 1 2 3 4

然后对卸料能力不高原因进行分类统计并作出了排列图如下:
依据排列图显示确定:卸料小车漏斗堵塞是卸料小 车卸料能力不高的主要症结。
频数 N=62 60 50 40 30 20 10 36
58.1% 75.8% 88.7% 96.8%
频率 100%
11
8
卸料小车 对位故障
5
卸料小车 下料口堵塞
2
卸料小车 尾车坡度大
我们选用了400mm×400mm×18mm,耐磨、光滑
度高的陶瓷衬板铺装斗体内壁。
400mm
400mm
18mm
预期目标值:
漏斗壁粘料厚度控制在50mm以内
针对现场陶瓷衬板的铺装,制定详细的安全措施,对铺 装全过程监控,严格落实停送电制,现场动火制度。
斗体陶瓷衬板铺装完毕后,我们选择七月份斗体内壁 粘料情况进行跟踪调查,结果显示达到目标值。
选 题 理 由
我针 们对 只 能 想入 办仓 法量 加少 大于 入出 仓仓 量量 , HY2


选 题 理 由
。吨 时
, 卸 料
小 车 经 常 出 现 故 障 停 机
当 料 流 大 于 每 小 时 800
调 查 一
我们对2011年6月—2011年10月配料槽生产情 况进行了调查,见表一:
项目 月份 6 7 8 9 10 合计
孙寿杰 刘辉 李华实 祝严超 任磊 吴乃军 李小芹 栾书明
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