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铝电解中阳极效应的危害

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传统的观点认为:利用阳极效应可以分离炭渣, 清洁电解质,补充电解槽热量的不足,化沉淀。但是 随着阳极质量的提高以及智能模糊控制计算机系统 和点式下料技术的应用,阳极效应优点愈来愈变得 渺小,因此传统的这种观点已不能适应当今现代电 解槽生产。 2.2阳极效应对环境的危害 铝电解生产中,阳极效应还伴随着对大气臭氧
2阳极效应的危害
在铝电解生产中阳极效应的危害性,不仅表现 在对生产的危害上,而且对生态环境的危害极其严 重。笔者将从几个方面阐述。
2.1
转向温室气体PFCs----CF4+C2F6在阳极效应的发
生量(USEPA)。著名国际铝专家Haupin认为,根 据铝工业发展的现状,”零效应”管理最为理想。为 此笔者认为:在环保El益重要的今天,铝电解生产中 特别是在大型预焙槽生产中应严格控制阳极效应, 只要电解槽槽况正常,就不必来效应。”零效应”管理 是铝电解生产今后发展的方向。
铝电解中阳极效应的危害
刘炎森 李红晓 许建乐 郭朝营
登封452477) (河南永登铝业有限公司阳城分公司,河南

要:本文分析了铝电解生产中阳极效应的危害性。指出随着科学技术的不断发展及人们环保意识的不
断加强,在铝电解生产中,只要槽况正常,就无需发生效应。”零效应”管理是铝电解生产今后发展的目标方向。
生。
因,生产中降低阳极效应系数受到一定限制,但是笔 者认为将阳极效应系数控制在0.05次/槽日以下还 是可以做到的。
根据的观点,结合国内铝电解的实际情况,笔者 认为在铝电解生产基础条件相对稳定的情况下,阳 极效应系数的控制主要取决于阳极炭块的质量和氧 化铝的特性。
4.1
4.3控制阳极效应的途径 综合分析我国预焙槽的实际情况,吸收国外在 预焙槽上控制阳极效应的经验,笔者认为控制阳极 效应,尽量减少阳极效应次数,应在下几个方面进行 改进。 (1)有条件使用砂状氧化铝,完善加工下料制 度,确保原料充足,保证电解槽下料口畅通,防止下 料不均。 (2)确保电解槽中有足够的电解质数量,防止电 解质萎缩。保证生产平稳。保持适当高的电解质水 平。象我公司300KA中间下料预焙槽,笔者认为电 解质水平应至18cm。铝水平<26cm。 (3)提高电解槽的保温效果,减少热量损失,适 当增加阳极上保温料的厚度。保持厚度在12cm以
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第三篇冶金工艺
想。 阳极效应是熔盐电解特有的现象,而以电解铝 生产表现优为明显。生产中当阳极效应发生时,电 解槽电压急剧升高,达到20~50V,有时甚至更高。 它的发生对整个电解系列产生很大影响,使电流效 率降低,影响电解各个技术指标,且使铝的产量和质 量降低,破坏了整个电解系列的平稳供电。在处理 的方法上,不外乎有两种:用效应棒(木棒)熄灭,或 降低阳极,增加氧化铝的下料量,以达到熄灭阳极效 应的目的。 当今社会,特别是西方国家,对铝电解生产中阳 极效应的控制极为严格。目前已从若干年的氟化物 临界电流密度是溶饵氧化铝浓度的函数;然而 也受电解质流动,电解质温度,阳极尺寸(/a括消耗 后阳极的界面变化)和槽膛体积的影响。临界电流 密度随着氧化铝浓度的降低而降低(由于NC随着 ic趋近于1)随着氧化铝浓度的降低,阳极上产生的 气泡,致使电解质表面张力增加,使阳极效应的过电 压升高,导致AE发生。这种观点较好的解释了阳 极效应发生的原因。为电解科技工作者所接受。

式中:Nc——产生阳极效应的浓度过电压; R——气体常数; T——温度,0K; F——法拉第常数; Ic——临界电流密度; i——任一阳极上的最大电流密度; Nc——O.00004308Tin{ic/ic—I)
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第三篇冶金工艺
层有破坏性的PFCs(CF4・C2F6)气体的产生。当 今西方发达国家对铝电解的环保要求极为严格,已 从传统的对氟化盐挥发控制,转向效应发生的PF— Cs=CF4+C2F6在阳极效应时的发生量(USEPA) 国际著名铝专家Haupin[4]认为PFCs的发生量与 每天AE分钟数和电压高低成直线关系,但分析表 明PFCsd散发量在高电压效应时并未显示出效应 时间长散发量多的特定。而个别试验显示减少效应 次数比减少效应时间更有效能减少PFCs的发生 量。因为无论是CF4还是C2F6都是在阳极效应刚 发生时产生,电解槽发展到中间下料预焙槽后,不仅 阳极效应次数成倍降低,而且效应时间也大大缩短。 目前国外阳极效应系数有的已低于0.02次/槽日。 产生PFCs—CF4+C2F6的根源是阳极效应 (AE),但是我们国家在很长的时期内只注意控制技 术。还停留在传统的对氟化盐的控制上。了解当今 世界铝工业的发展,特别是著名铝专家Haupind 的”瞄准零效应”E4]对提高我国铝电解的整体水平 是大有好处的。 我们国家是国际《京都协议书》的签署国家,减 少温室效应,保护大气环境是义不容辞的责任。因 此在控制有害气体排放上,今后一定会加强的。铝 电解生产中,严格控制阳极效应是时代的要求。 2.3阳极效应对森林的危害 铝电解生产中阳极效应的熄灭方法有三种: (1)用漏铲熄灭阳极效应。 (2)用大耙熄灭阳极效应。 (3)用效应棒<木棒)熄灭阳极效应。 以上三种方法是铝电解生产特别是自焙槽常用 的方法。目前自焙槽国内已几乎都改造成为中间下 料预焙槽。而预焙槽采用多组阳极生产,大耙、漏铲 熄灭阳极效应的方法失去了
作用
效应棒即大约4~5米宽度3~5cm的毛竹。
小于20微米(“m)溶解速度慢。 (2)现有的下料器是容积式的,而不是重量式 的,所以下料不准,开发重量式的下料器是”零效应” 的关键。 (3)由于电解质的过热度很小(8℃~10℃),系 列电流和电压的变化时就会引起阳极效应。 (4)电解槽内衬不佳,例如阴极炭块质量不好, 阴极棒与炭块接触不良,导致阴极电流分布不均,也 是造成阳极效应发生的一个重要原因。
阳极效应发生的机理
到目前关于阳极效应发生的机理众说纷纭,但
阳极底部,实际是在燃烧铝液,整个过程大约持续3 ~5分钟,而此时电解的电化学过程是停止的,这也 就是电解职工常说的”效应时间不产铝,而且还要跑 电耗的”原因所在。因此造成铝液的严重损失。 以230KA中间下料预焙槽为例:效应系数0.3 次/槽日,效应时间5min,电流效率91%,一个阳极 效应少产原铝:230×0.3355×5÷60=6.4kg,吨铝 电耗增加120kwh,这种能量在生产中大多转化为 热能,使电解槽极距间温度急剧升高,进而向阳极四 周传导,使的电解槽温度升高,引起电解质中氟化铝 的大量挥发。以我公司电解槽为例:一个效应时间 5rain,分子比平均上升0.1。氟化铝大约损失10~

每月3720槽日,共3720×0.05—186个效应 而日常熄灭一个效应大约需要2~3根效应棒 (即一整根毛竹),以3根计算每月需要186×3— 558根效应棒,一年大约需要186×12—2232根再 加上抬大母线、压负荷等因素,一年需要大约2500
~3000根。
目前各家铝厂效应棒基本是由市场来供应的, 一些人为了谋取个人利益,乱砍甚至偷砍树木做成 铝电解要求的效应棒卖给电解铝厂,因此铝电解阳 极效应棒使用的急剧增加,必然助长一些人谋取个 人利益,乱砍乱伐树木的行为,这将给国家森林带来 一场灾难。 我国是森林覆盖面积极其少的国家。50~90 年代由于过度的乱砍乱伐,使脆弱的森林植被受到 严重破坏,土地沙漠化、扬尘暴天气的发生就是大自 然对人类乱砍乱伐的最大报复。随着我国退耕还 林,种树种草政策的实施,国家制定了一系列的相关 政策来严厉制止乱砍乱伐现象,国家投入巨资恢复 森林植被,对破坏严重的地区进行封山育林,种树种 革。铝电解生产中效应棒的来源必然会受到严格控 制。像我国西部地区的铝电解厂家,应该在铝电解 生产中严格控制阳极效应,最大限度地减少效应棒 的使用、在处理阳极效应时,如何减少效应棒的使 用,能否找到效应棒的替代物是铝电解科技工作者 思考的重大问题。
(1)12年I一6月某铝业公司购进口氧化铝 69642吨,如果将进口氧化铝全部置换成山东氧化 铝(进口氧化铝与山东氧化铝差价277元/吨),能够 节约资金1929万元; (2)13年某铝业公司计划原铝产量46.72万 吨,共计需要使用氧化铝897024吨。按山东氧化铝 占30%计算269107吨,如按去年进口氧化铝与山 东料比例,需进口氧化铝107643吨,全部使用山东 氧化铝代替进口氧化铝,可节约资金2981.7万元。
20kg。
是较好地解释阳极效应的发生机理的是”阳极过程 改变学说”这种观点认为[1]:阳极效应的发生是由 于随着电解过程的进行,电解质中含氧离子逐渐减 少,当达到一定程度后,则有氟析出且与阳极炭作用
生成炭的氟化物,炭的氟化物在分解讨又析出细微
的炭粒,这些炭粒附在阳极表面上,阻止了电解质与 阳极的接触,使电解质不能很好地湿润阳极,就像水 不能湿润涂油的表面一样,使电解质一阳极间形成一 层导电不良的气膜,阳极过电压增大,引起阳极效 应。当加入新的氧化铝后,在阳极上又析出氧,氧与 炭粉反应,逐渐使阳极表面清静,电阻减小,电解过 程又趋于正常。阳极效应的机理:
关键词:阳极效应 电解槽 电压 零效应 效应棒
Ⅷ言
当今社会,特别是西方国家,对铝电解生产中阳 极效应的控制极为严格。目前已从若干年的氟化物
茎呈怒,乏F著Cs名=国CF际4+铝C专2F籼6栅u慕鬻
瞄准零效应”的管理思路,值得我们思考,Haupin认 为,根据铝工业发展的现状,”零效应”管理最为理
作者简介:刘炎森,男,45岁,大专文化,高级工程师,河南永登铝业有限公司副总经理,阳城分公司总经理,E—mail:hndlly@126.com;李红晓, 男,38岁,大专文化,河南永登铝业有限公司阳城分公司副总经理。
当前自焙电解槽已基本消失,中间下料预焙槽
已成为锅电解生产的主力。中间下料预焙槽采用低 氧化铝浓度生产,使用智能模糊计算机控制系统对 氧化铝浓度控制,采用中间点式下料技术定时打壳 下料,为降低阳极效应系数创造了有利条件。 Haupin认为控制阳极效应[4。实现零效应主要 取决于: (1)氧化铝的质量:主要是氧化铝厂的电收尘料
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