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副产蒸汽氯化氢合成炉的选用及点火控制程序
第10期
22
中国氯碱
China Chlo卜Alkali
No.10 Oct.,2013
2013年lO月
副产蒸汽氯化氢合成炉的 选用及点火控制程序
王菊花,盛世奎,杨展,蔡海彦
(中国平煤神马集团开封东大化工有限公司,河南开封475003)
摘
要:介绍了二舍一副产蒸汽氯化氢合成炉的生产原理、工艺流程、运行效果、点火控制程序、点火
关阀+旁路开关阀要活动多次,方可投入使用。
(4)进炉氢气调节阀+氯气调节阀要手动检查 其开度及灵活性。可进行零、50%、100%来回2个行 程实验。 (5)利用合成炉抽负压情况、往合成炉内充氮 气、空压气等形式,检查其工艺管线的通透情况,保 证管路畅通。 (6)限流孔板装置堵塞。在开车前拆下以下装置 并检查,清理干净后装上备用。a.点火空气限流孔板 装置.b.点火氢气限流孔板装置;c.进炉氢气旁路限 流孔板装置:d.进炉氯气旁路限流孔板装置;e.进炉 氮气限流孔板装置。
失败的原因及解决措施,并提出了维护建议。 关键词:氯化氢合成炉;副产蒸汽;DCS控制;工艺流程;点炉程序 中图分类号:TQl24。42 文献标识码:B 文章编号:1009—1785(2013)10-0022-03
Selection and ignition control program of byproduct steam
475003,China)
Abstract:This paper introduces some aspects of byproduct steam HCl synthesis furnace,including its production principle,process flow,operational effect,ignition control program,causes of ignition failure and
3副产蒸汽氯化氢合成炉的效益
(1)热能利用率高。120 t氯化氢/d的副产蒸汽 氯化氢合成炉满负荷运行时,每小时可产生约三吨 蒸汽,每吨蒸汽价以190元,年生产时间按8
000 h.
该合成炉每年生产蒸汽产生的效益为456万元。 (2)节约用电。该合成炉满负荷运行时,每小时 产出的热量为12.51x106kJ,这部分热量的68%左右 被副产蒸汽带走,若以循环冷却水的方式换热,则需 消耗340 t/h的循环水量(循环冷却水温升按6℃
7针对合成炉维护的几点建议
(1)工艺管线及设备上的排污阀,定期进行排 污,特别是汽包和循环水的排污。 (2)净化仪表气源、工艺气源。 (3)定期对各监控系统进行维护,包括仪表设备 工艺管线上的调节阀门。 (4)不在点火柜近处使用对讲机,避免对PLC、 高压点火放大器造成电磁干扰或至PLC死机。 (5)在DCS柜内增加1个正压气源,保证DCS 柜内模块不被腐蚀。
・-
-
hydrogen chloride synthesis turnace
WANG Ju—hua,SHENG Shi—kui,YANG Zhan。CAIHai-yan
一
(China
Pingmei Shenma Group Kaifeng Dongda Chemical Co.,Ltd.,Kaifeng
corresponding solutions.Furthermore,some proposals
on
maintenance
are
also put forward.
Key words:hydrogen chloride synthesis furnace;byproduct ignition program.
1氯化氢合成炉副产蒸汽的基本原理及选用
氯气与氢气反应生成氯化氢时释放出大量反应 热,合成1 k气态氯化氢放2
502
kJ热量,这些热
量相当可观,完全可以用来副产蒸汽。 对于氯化氢合成中的热能利用,国内主要有2种 方法:一种是钢制水夹套氯化氢合成炉副产热水,这 种合成炉在炉顶部和底部容易受腐蚀,因此,使用寿 命较短:另一种是石墨制氯化氢合成炉,由于石墨是
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非金属脆性材料.受强度和使用温度的限制,只能副 产热水或0.2~0.3 MPa压力的蒸汽.在副产蒸汽时, 石墨炉筒作为产汽的受压部件,安全上存在一定隐 患,热能利用率只能达到30%一40%。采用以上2种 方法副产的热水或低压蒸汽应用范围较小,工业价 值不高。 该公司引进的副产蒸汽氯化氢合成炉在热能利 用方面克服了以上缺点,在合成炉的高温段,使用钢 制水冷壁炉筒,以提高强度;在合成段顶部和底部采 用石墨材料制作,以提高其耐腐蚀性。该设备的热能 利用率可达70%。副产蒸汽压力可在0.2~1.4 间任意调节,工业价值较高。
焰信号,进合成炉氢气调节阀+氯气调节阀上的电磁
阀打开(进合成炉氢气调节阀+氯气调节阀灯亮)。 (12)完成以上步骤后,炉运行成功,火焰监视系 统上可以看到小火焰。 (13)炉运行成功后,方可进行炉的运行量的人 工调整。 (14)如火焰监视系统未监视到火焰信号(合成 炉的引火及高压点火火焰),合成炉程序不再往下运
4
总语
通过各种蜡油实验差异化生产后,可以根据不
灵活采购,达到经济最大化。国产蜡油实验生产成功 后,使用量大幅提高,有效降低了生产成本。当公司 氯气冷冻系统效果不好时,可按实际情况适当增大
同品质的蜡油.灵活地配比使用,最大限度地生产优 级品质的蜡油。在满足产品品质要求下,尽可能最大 限度使用原氯生产;可以根据不同厂商的蜡油报价,
行,合成炉点火失败(合成炉点火失败灯亮),同时,
合成炉充氮保护指示灯亮,合成炉充氮开关阀打开, 对合成炉进行充氮,保护合成炉的安全。
万方数据
中国氯碱
2013年第lO期 (7)检查迸炉氢气阻火器,点火氢气阻火器是否
5副产蒸汽合成炉点火柜点炉程序关键点
(1)高压点火与进炉氢气重合时间在合成炉安 全点火范围内尽量延长,高压点火灯亮时,点火氢气
(4)完成上述程序后,进炉氢气调节阀、氯气调 节阀开。进炉氢气调节阀、氯气调节阀灯亮.此时。合 成炉才可进行加量调整。
6造成合成炉点火失败的原因及解决措施
(1)点火柜点火程序死机PLC程序起来运行。 一般情况下,关闭点火柜控制电源10 min后.再送 电即可恢复。 (2)未满足以下工艺条件: a.氮气压力<0.35氢气灯、点火空气灯、高压点火灯三者同
步应维持2.0~3.0
s。
a.检查监视棒是否有锈蚀性的物质,清理掉。 b.用外部火焰(如打火机火焰)检查火焰传感器
的灵敏度。 (9)高压点火装置 a.高压点火装置内是否有酸性物(液体或固体); b.高压点火装置上高压点火电极处绝缘中阻是 大于10M12;
后,送至蒸汽发生汽包,出来的软水下降进入预热器
后。再进入副产蒸汽氯化氢合成炉蒸汽发生段与氯 化氢气体热交换,回收氯化氢气体的燃烧反应热量, 降低氯化氢气体的温度,产生蒸汽压力为0.8 以上蒸汽并入公司蒸汽管网中。 排污罐为运行辅助设备。汽包内的软水经过不 断蒸发后,水中夹带的少量盐分不断浓缩,达到一定 浓度时,会使水冷壁炉钢管内壁产生结垢影响设备 运行,需要通过排污罐排除部分含高浓度盐的软水。 使汽包内水中含盐量维持在较低的水平。 预热器是一台列管换热器。设置在汽包回水与 炉筒进水管之间,开车时,用来预热系统内软水,停 车期间.用来保持钢制炉筒温度维持在90℃,防止 产生冷凝酸腐蚀。
4副产蒸汽合成炉点火控制程序
(1)DCS系统给合成炉可以点火信号,此时,合 成炉允许点火灯亮。 (2)手动按下点火控制柜点火启动按钮。
2副产蒸汽氯化氢合成炉系统工艺流程简介
来自氯气缓冲罐的氯气或氯气液化尾气和来自 氢气缓冲罐的氢气。分别经流量调节阀控制一定比 例的流量经过阻火器进人氯化氢合成炉底部燃烧 器。在燃烧器中,氯气和氢气进行混合燃烧生成氯 化氢气体。气体向上流经副产蒸汽氯化氢合成炉上 部冷却器冷却后,输送到分配台.分别再送至5台氯 化氢吸收装置。 软水贮罐的软水经软水泵加压至1.2 MPa以上
(3)合成炉充氮开关阀打开(充氮指示灯亮)合
成炉进行充氮。 (4)合成炉充氮2.5 min时,高压点火装置上的 点火空气开关阀打开(点火空气指示灯亮)合成炉进 入空气。 (5)充氮完成后,合成炉充氮开关阀关闭(充氮 指示灯亮灭)。
(6)此时,进行高压点火(高压电火指示灯亮)。
(7)高压点火装置上的点火氢气开关阀打开(点 火氢气指示灯亮),合成炉进入氢气。 (8)高压点火断(高压点火指示灯灭)。 (9)点火氢气开关阀打开,点火氢气指示灯亮; 点火空气开关阀打开,点火空气指示灯亮;高压点 火,高压电火指示灯亮,三灯同亮。 (10)高压点火装置上的点火氢气开关阀打开
s。
c.高压点火装置上高压点火变压器是否损坏.
有点火信号时,高压点火处是否有电弧发生、在接线 处用电笔测试电笔氖泡发光: d.高压点火装置上高压点火处(电子撤弧处)是 否在电极顶部,不可在根部处打火; e.高压点火装置上打火电极顶部石墨头电极是 否损坏: f.高压点火装置上的石英玻璃管是否损坏。 (10)石墨合成炉下的灯头是否开裂。灯头开裂 导致氢气、氯气上不去,可使点不着火。 (11)点火时,炉内正压偏大可致电火不成功。点
MPa
计),则循环水装置约需配置60 kW的动力电,电价 按0.5元/I【W・h计.每年可节约电费约24万元。 (3)实现了自动化控制,使氯化氢生产的安全 性、可靠性大幅提高。副产蒸汽合成炉实现了可靠的 远程自动点火、完善的过程自动控制及安全的连锁 保护系统。实现了从点火开车、过程控制到停车的全 过程的DCS操作,大大提高了装置的自动化控制水 平及本质安全。
steam;DCS control;process
flow;furnace
中国平煤神马集团开封东大化工有限公司于 2007年10月新建5台普通氯化氢石墨合成炉, 装置生产能力为30 t氯化氢/d。为了有效利用合 成反应产生的热量。提高氯化氢合成炉自动化控 制水平,2010年.引进二合一副产蒸汽氯化氢合成 炉系统(120 t氯化氢/d)1套,替代原有的4号普 通氯化氢合成炉。该装置于2010年7月一次试车 成功。