生产计划员降本增效的工作总结
节约成本是每位员工在工作中应有的基本准则,小至节省每一纸张、每一度电,都是降低成本的表现,而作为生产计划员,通过生产计划,更能降本增效,减少资金的投入。
本年度降低成本、节能增效的总结如下:
1、通过生产计划控制成本的前提是熟悉各种产品,了解各个产品之间的相互关联、互换性。
目前,ERP中品号属性为“自制件”有3201个,公司产品的型号约有六、七百种,俗话说“好记性不如烂笔头”,为了信息的准确,为此,本人对所有成品、产成品、半成品建立综合报表,随时记载产品的各种动态信息。
以此为基础参考信息,才能在工作中发现BOM、工单中问题。
每月都会发现并反馈10-20项ERP问题,如一物多号、BOM材料号、BOM中所用自制件品号与实际库存不匹配等等,尤其是在PDM上线后,一物多号现象严重。
这些问题在发现后立即反馈,及时联系研发解决,并跟踪解决。
以上保证了工单中自制件的准确性、充分利用已有库存,这些降低的成本虽然计算不出金额,但确确实实大大降低了成本,减少了资金的投入。
2、XXXX年度,共下达改制工单约437个,涉及到改制产品的数量约2868个,特别是矿井自动化方面,非标产品相当多,合同取消的也有,为此,建立《呆滞外壳跟踪表》,发给研发共享。
3、在工作中,经常考虑到产品的互换性,产品技术配置下发后,首先想到能不能先用呆滞外壳改制,并且主动多与设计师联系确认。
XXXX年度,通过改制方法,消耗了很多呆滞外壳,如:A外壳改成B 外壳,供MA样机用……当然,这些首先得感谢研发结构设计人员的配合,生产提出后,他们总是及时确认,到车间、仓库现场查看实际外壳,及时给出改制方案和图纸。
也得感谢机械加工车间,由于他们不厌其烦的修改,才让呆滞变活,得到利用。
以上从ERP中导出数据,初步核算,直接节省材料成本120万余元。
4、XXX年度共下达返工工单365个,涉及返工产品数量2579个。
这些大都为不良品库返工(这些不良品包含:销售、技服的退回产品,研发、品保退回样机,因技术更改而返工的样机)。
——以上所降本成本未计算。
生产从最大程度上降低成本,当然,有的呆滞品必须由各个部门共同配合方可处理。
姓名:XXXX
日期:。