分油机保养及故障介绍燃油分油机的保养包括以下的内容:1 在船上日常巡逻时,就应该看分油机进油温度,出水口,排渣口是否漏油,听传动机械,主轴是否有震动异常,摸分油机各部件温度是否有异常。
常常观察,出问题时就能发现!2 每天记录污油柜液位!不正常时都能早发现早解决,减少备件损失!3 约每个月或每航次,拆开清洗分离片及本体内部,必要时还需拆下配水盘清洗水腔及配水孔,分不同油质的燃油保养间隔可有所调整,可根据实际分油效果或说明书要求。
4 每半年对分油机齿轮箱内部检查,清洁并更换机油。
检查、清洁摩擦片,刹车片及蜗轮蜗杆磨损情况。
5 正常情况下,每周需清洗进油过滤器,6 定期检查自动冲洗系统,包括电磁阀、定时、时序及控制空气压力,重力水箱清洁和高压水进水滤器的清洗。
7 每次拆洗分油机或转速下降时,需注意用专用的测量工具测量立轴的下沉量有否超限,必要时更换立轴轴承。
8 运行中的分油机应每天检查试验其自动排渣功能是否正常。
重油分油机故障分析与排除案例1:某轮重油分油机有两台,型号:FOP×605,ALFA LAVAL。
为无重力盘(比重环)部分排渣全自动分油机,使被净化的燃油密度的极限值增大,排渣时不用停止进油,保持了分油的连续性。
我于2003年11月上船接班,上船后的几个月中一直使用NO.1重油分油机,查工时记录,NO.2分油机在30/9-01之前一直使用正常,当时1、2号分油机总运转小时分别为:11574h、13106h,到29/2-04其总工时为27083h、13242h,也就是说在2年多时间里NO.2分油机只用了136h,检修记录中也没有详细说明,只是此分油机控制电路板曾经损坏,于21/3-03备件供船装复,再无其他介绍。
据原在船工作过的机舱人员讲,此分油机一直不好用,应急情况下代用。
于是告诉三轨进行试用,结果不到6小时,故障报警,分油机不能排渣,进行解体清洗,解体配水盘时发现控制盘(CONTROL PARING DISC)与配水盘盖(DISTRIBUTING COVER)之间螺丝松动。
于是在配水盘盖上钻孔、攻丝,更换分配环(DISTRIBUTING RING)与端盖(COVER)之间的垫床,装复。
把分离筒装上后,用手转动分离筒不灵活,有卡阻现象,这是绝对不允许的。
重新解体,查找原因。
把立轴拉出,上、下弹子盘检查均正常,怀疑立轴下沉,导致分离筒摩擦配水盘盖(DISTRIBUTING COVER),但说明书上并无立轴高度的规定值,也没有介绍如何调整立轴高度,查看图纸及实物,立轴高度不可调,这样工作处于僵持之中。
再仔细推敲,认真分析,解体前后除更换了配水盘上的一道垫床外,并未更换其他备件,怎会转动不灵活呢,把新、旧垫床对比,发现新换垫床稍厚一点(1mm),于是仍用原垫床装复,分离筒转动灵活。
通过解体,我们也发现配水盘盖与机体间有两道纸板垫床(说明书上为一道),每道垫床厚1.5mm,这样多加一道垫床则相当于立轴下沉1.5mm,而更为严重的是配水盘盖已严重变形,放于平板上,四周间隙清晰可见,因此也导致分离筒与配水盘盖相磨,稍厚一点的配水盘垫床(分配环与端盖之间)也会造成立轴的相对下沉,继而推测,此分油机不好使用的根本原因也在于此---配水盘端盖严重变形。
从配水盘端盖上可见分离筒磨擦过的痕迹。
于是对配水盘盖进行打磨,装复后再试用。
24小时后,故障报警,NO.2分油机不能分油。
解体发现分离筒底部配水盘磨损严重,导致工作水流失,托盘不能托起,从而不能正常分油。
于是请示机务总管并加急订购配水盘备件,此后两个月NO.2分油机处于彻底瘫痪状态。
9/6-04配水盘备件整体于温哥华供船,重新对NO.2分油机解体组装,把新配水盘装复,只用一道垫床,测量立轴高度比原来提高5毫米,因太高又自做一道垫床(恢复原来两道),立轴高度比原来相对提高3mm,这样无论配水盘间小垫床的新旧、厚薄,分离筒均运转自如,所有部件装复,继续试用分油机。
为了防止再度出现配水盘磨损现象,NO.2分油机分别运转2h、6h、24h、48h、打开检查,配水盘无任何磨损,各部件正常。
虽然后来又出现了分油机不能排渣现象,分析为分离筒上一圈弹簧弹力不够所致,用旧件(相同厚度)更换相继解决。
现分油机已连续运转近一个月,未再出现任何故障报警。
NO.2重油分油机前后解体十余次,每个部件都进行了认真检查,依次排除。
使我们对分油机的工作原理、结构、各部件的作用都有了相当的了解,更重要的是,通过此次故障的分析排除,使我们养成了对工作认真负责、一丝不苟的工作作风。
综合分析分油机以上故障可以断定:由于分油机配水盘端盖(DISTRIBUTING COVER)严重变形,首先造成配水盘与机体间的不密封,所以安装两道垫床,这样多加一道垫床的厚度和配水盘盖变形的厚度相叠加,立轴高度相对下沉严重,分离筒和配水盘端盖产生磨擦,运转时间稍长,排渣不利时造成分油机振动,从而使配水盘上CONTROL PARING DISC与DISTRIBUTING COVER之间的三个连接螺丝脱落,配水盘与配水盘盖相磨,严重损坏配水盘部件。
也正因如此,NO.2重油分油机一直不敢大胆使用,两年多时间里仅工作100多小时(在NO.1分油机故障解体时使用)。
现在原因找到了,备件及时供船组装,彻底解决了NO.2分油机的不适岗情况。
两台分油机处于随时可用,也为船舶的安全提供了强有力的保障。
案例2:分油机在启动后分油的过程中出现跑油。
其症状为:启动重油分油机,给油后马上由出水口跑油,做了三次排渣试验后,分油机依然跑油。
我们对重油分油机运转状况进行了分析,我船的重油分油机为三菱SJ--4000离心式重油分油机,控制方式是时间继电器时序控制。
其工作原理是:分油机马达运转达到正常速度后,托盘水进入分油机托起分离筒后,水封水进入在分离筒内,形成密封水环后,需净化的重油进入分油机内高速旋转,密度较大的水滴和机械杂质所受的离心力最大被甩向外围,水被引出,杂质则定期排渣,密度较小的油所受的离心力便向里流动,从靠近转轴的出口流出,重油从而得到净化。
重油分油机的分离筒本体脏和密封环破损?我们起初怀疑是重油分油机的分离筒本体脏和密封环破损,轮机长指示我们对分离筒进行解体和更换密封环。
在大管轮的指导及监督下,二管轮带领我们对分油机进行了解体,更换其内部分离筒本体上的老化和破损的橡胶密封环。
装复重油分油机后进行试验,出水口依然是在给油后马上跑油,问题没有解决。
水路上出了问题?难道是水路上出了问题?拆下分离筒,对分离筒下部的配水盘进行解体和检查。
发现配水盘的锁紧环松脱。
我们进行了换新并紧固,同时清理配水盘上的水垢。
配水盘装复后,进行试验。
打开手动托盘水控制阀,没有水流出,我们就对这路水路进行了清通。
同样试验排渣水路,发现还是没有水流出来。
水封水一路是由电磁阀上自带的手动开关控制手动和自动转换,这路有水流出,水量较小(此时没有注意水量的大小)。
再次进行试水,配水盘工作正常,装复后进行试验,跑油故障依然存在。
时间继电器的给水时间短?此时,分油机排渣声音是正常的,证明托盘已被托起,并有着充分的密封,证明分离筒基本是没有问题的。
为什么排渣时无水流出来?是不是水封水的问题?水封水不能给水,那为什么在手动时分油机可以正常运转?而在自动运行时就不可以了?此时我们想到分油机手动时,给水的时间是很长的。
我们怀疑是时间继电器的给水时间短,给水量达不到所需的水量,于是调大了给水时间。
启动重油分油机,故障依旧没有解决!分油机的转速不够?我们再次启动分油机查看运转情况,原来是排渣后分油机的运转额定负荷比设定值要小,而且运转速度的加速过程较快,加速过程不明显。
这也引导我们再次走上了弯路,怀疑是分油机的转速不够,于是更换了摩擦片,启动试验,问题依然是没有解决。
我们对换新的摩擦片进行检查,发现摩擦片的弧度不足,而且只有一片起作用。
我们决定用旧的摩擦片,重新在摩擦片上拉槽,以增大摩擦片的摩擦力。
装复后,启动分油机,观察发现分油机的启动过程正常,并在排渣后,分油机的转速有一个加速的过程,分油机马达的电流正常。
但试验后,故障还是存在。
难道还是水的问题没有解决?难道还是水的问题没有解决?为此我们对分油机的手动运行作了试验,启动分油机,其转速达到额定数值后,手动打开托盘水阀,让其进入分油机体内,5秒后打开水封水阀,等分油机的排水口可以看到有水流出后(时间大约为90秒),关闭水封水阀及托盘水阀,排渣水阀打开。
听其排渣声音,看其排渣现象,排渣是正常的。
分油机马达运转正常后,手动给油,进油压力和油压力达到正常值后,无跑油现象。
持续了五分钟,分油机正常运转,无跑油现象,证明手动启动是没有问题的。
但打到自动位时,分油机就跑油,我们怀疑是自动给水系统出了问题,是不是电磁阀不行?我们换了一个新的电磁阀,装复后,问题还是没有解决。
是不是时间继电器出了什么故障?是不是时间继电器出了什么故障?我们对时间继电器进行了检查,观察各个进水时间在时间继电器上都有显示(每到一个动作时,时间继电器上的指示灯是亮的)。
也就是说明时间继电器基本是没有问题的。
那是不是电流没有传到电磁阀?我们用万用表对电磁阀的接线端进行测量,电磁阀的电压是110V,而我们的新换的电磁阀的额定电压是220V。
换新的电磁阀与原电磁阀的规格根本就不对,备件里也没有110V的电磁阀,我们就把旧的电磁阀换上。
启动分油机,并打在自动位置,能听到电磁阀动作的声音。
是不是在自动时没有水进入?我们开始怀疑是水管的问题,是不是在自动时没有水进入?水的流量是不是充足?再次启动分油机并打自动,并拆下托盘水管,观察托盘水在规定的时间内进入及流量的状况,与额定的水流量相差不大,说明托盘水一路是正常的。
同样水封水的管路也拆下,观察到无水封水流出,说明水封水一路管路出现问题。
同样对排渣水管路也进行检查,检查结果是排渣水管路也是正常的。
那问题就集中在水封水的管路上,水封水的管路上的检查点有:管路脏、堵?管路的中一段中的单向阀脏、堵?我们检查了管路,管路分为三段可检查:第一段是分油机上一段(自分油机上带的管接头到进入分油机的管路),首先我们启动分油机马达达到正常转速后,分油机自动起动按钮按下,我们开始计时,两分钟后(本轮重油分油机水封水的时间设定为50秒),水封水没有流出,拆下此处管路进行清通。
第二段是分油机上的管接头到管单向阀出口的一段管路,按第一段管路检查的方法进行检查,发现水封水仍没有流出,拆下进行清通。
第三段是有单向阀一端的法兰到电磁阀出口的一段管路(带有单向阀的管路),同样也按第一处管路检查的方法进行检查,发现还是没有水流出。
拆下此段管路进行检查,发现此段管路中的单向阀是脏、堵的,并有一些生锈,我们对此进行了更换新的配件。