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【获奖QC】局放试验新型均压环的研制
方案1
测算分析
特点
结论
1. 测算过程:将受力或容易碰撞的地方加 优点:重量和抗变形得到
改进现 厚,在不受力或不易碰撞的地方减薄,
改善。
有铝制 均压帽
2. 性能指标:重量仍有20多kg,与以往
缺点:成本较高,重量
不采用
相比不容易变形。
超标,现场不易
3. 成本:铝材和加工费共约6000元。
修复。
测算时间:2010年4月26日 地点:西站仓库 负责人:余忠田
串联谐振用均 压环
选择课题
3、确定课题
为了降低装卸均压环、均压帽的安全风险,提高局放 试验测量的准确性,提高工作效率,减少吊车 费用,研制一种新型的均压设备势在必行。
局部放电试验新型均压环的研制
设定目标
从降低安全风险和提高测量精度方面,我们设定以下目标:
设定 目标
500kV均压 设备的重量 不超过13kg
1.5倍额定 电压下电晕 放电量小于 50皮库(pc)
提出方案并确定最佳方案
1、选择制作均压设备的材料
小组成员在5月份对均压设备进行调查并向有关企业咨询后,发现在 现场使用的均压设备存在诸多不足,于是我们运用“头脑风暴法” 提出 了各种方案,并用亲和图归纳整理,如图4-2所示。
图4-1 小组讨论各种方案
性能指标:110型号的内胎才3kg, 外力拆除后能恢复。
成本:两个内胎不超过300元。
优点:成本低,重量 缺点可避 轻;变形后能恢 免,不影 复、表面圆滑, 响性能 不易放电。
缺点:易被利器扎破。 采用
试验时间:2010年5月20日
地点:西站仓库
负责人:符棠
图4-3 用汽车内胎制作均压环
提出方案并确定最佳方案
提出方案并确定最佳方案
均压设备材料类型
改进现有均压帽 在受力的地方加厚 在不受力的地方减薄
减重和增强抗变形
用塑料制作
用塑料制成模型后再 电镀金属膜
有弹性不易变形 重量轻
用钢丝网制作
用钢丝网围成均压球 或均压帽
钢丝网不易变形 重量轻
汽车内胎制作
充气汽车内胎后在表 面涂上导电薄膜 表面圆滑均压效果好
有弹性变形后易恢复
控
不采用
制,表面破损后不好
3. 成本:约200元。
小组名称 课题类型
成立时间
活动时间
小组活动次数 序号 姓名
1
符棠
2
余忠田
3
周建军
4
罗启文
5
朱天计
调试所高压技术QC小组
创新型
2008.3
登记注册号
2010.3-2011.2 6
年龄 性别
小组人数
活动出勤率
职称
文化程度
职务
28
男
助理工程师
本科
组长
32
男
40
男
45
男
28
Байду номын сангаас
男
工程师 工程师 技术员 技术员
本科 本科 中专 大专
增加该区 域的厚度
增加该区 域的厚度
减少该区 域的厚度
图4-2 改进铝制均压帽示意图
提出方案并确定最佳方案
方案2
测算分析
特点
分析结 论
1. 测算过程:先制作模具,用塑料制
作均压环,并在外层电镀或涂上导 用塑料 电材料。
制作 2. 性能指标:约15 kg,有弹性不易变
优点:重量轻,有韧性, 不易变形。
副组长 组员 组员 组员
2008-25 5人 98% 组内分工
技术负责、负责实施
技术负责、现场实施 现场调查、方案论证 现场实施、方案论证 现场实施、资料整理
选择课题
1、问题的提出
在电力变压器和互感器的局部放电试验中,需使用均压环或均压 帽减少电晕放电。目前使用的是铝制均压环或均压帽,在运输和装卸 过程中容易变形和磨损且现场不可修复,产生电晕放电,因而干扰局 部放电量的测量。 装卸难度较大,需使用吊车,容易损伤套管,耗时 又费力且安全风险较大,给现场试验带来不便。
2、选择导电材料
在汽车内胎表面涂上导电材料起到均压的效果,小组成员提出以下三种 方案并进行试验分析,找出最佳方案。
方案1
试验分析
特点
分析结论
1. 试验过程:用万能胶把铝箔粘在内胎 优点:加工容易,成本低。
用铝箔粘 表面。
缺点:表面的光滑度不好
在内胎表 2. 性能指标:表面的导通性较好,会有
面
一些小褶皱,基本能满足均压的效果
成网状。 性能指标:约10kg,有弹性不易变 形。
形。 缺点:生产成本较高,均 不采用
压效果不是
3. 成本:人工编织繁琐,要3000元左
很好。
右。
测算时间:2010年5月16日 地点:调试办公室 负责人:罗启文
提出方案并确定最佳方案
方案4
试验分析
特点
结论
1. 用汽车 内胎制
作 2.
3.
试验过程:在充气汽车内胎(如图 4-3)表面粘上或涂上导电材料制作 成均压环。
吊车装卸 局放试验 用均压帽
选择课题
2、现有均匀压设备缺陷的调查分析
我们在3月至6月对220kV夏云变、500kV醒狮变主变局放 试验中均压帽的缺陷情况进行了如下调查和分析:
1、规程要求1.5倍额定电压下主变局放量小于500皮库 (pc),均压帽磨损后电晕放电干扰一般大于该值,容易淹没 主变局部放电量,增加辨识的难度,影响测量的精度;
缺点:生产成本高,以现 不采用
形。
有条件不具备。
3. 成本:制作模具等至少需要上万元。
测算时间:2010年5月10日 地点:调试办公室 负责人:符棠
提出方案并确定最佳方案
方案3
测算分析
特点
分析结 论
1. 测算过程:先用粗钢丝焊接成球或
帽状支架,再用细钢丝在表面编织 优点:重量轻,不易变
用钢丝 网制作 2.
目录
P D C
A
小组概况 选择课题 设定目标 提出方案并确定最佳方案 制定对策 对策实施 效果检查 成果巩固 今后设想
小组概况
• 本小组成立于2008年3月,小组成员均接受过48小时以上的TQM教育培 训。自成立以来积极开展QC活动,取得较好成果,2009年获得贵州省 优秀质量管理小组,2010年获电力行业二等奖。
2、220kV均压帽达20kG重且体积较大,民工体力和经 验不足,装卸较困难,容易撞坏套管瓷瓶;
3、500kV均压帽有35kg重,需要使用吊车装卸。由于 民工与吊车师傅配合不好易撞坏或拉坏套管,也增加了吊 车的费用。
选择课题
小组人员又对互感器局放试验用均压环进行调查和分 析,也存在装卸繁琐且耗时长、易变形和磨损等不足。
重量轻
制作的均 压环是否 满足现场 调试的要 求,能提 供方便。
均压设备的实用性在实践中体现
充分进行论证和试验 并不断的改进
积极与外界进行交流 和推广
成熟后争取能申请 专利
研制新型均压 环对降低现场 试验的安全风 险、提高测量 精度、起到重 要的作用。
图4-2 均压设备结构类型亲和图
提出方案并确定最佳方案