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焊接岗位的改善


方案二:采用半自动出锡的电烙铁。
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改进方案
方案一:申请固定同轴电缆线的工装 因焊接同轴电缆线需 90℃焊接,如果用工装 去固定同轴电缆线的焊 接,会对PCB板上的元 器件造成损坏,影响品 质。(方案一不可行)。
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改进方案
方案二:采用半自动出锡的电烙铁
对现有的作业方式进行改善,采用脚踏开关控制 出锡,实现一人完成作业。(经讨论方案二可行)
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无形成果
改善成果
通过提案改善活动,调动了员工积极性、 对解决问题能力、团队协作能力都有了显 著提升,同时也增强我们的改善意识和成 本意识。
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推广/标准化
推广: 对公司所有需要焊接连接线的岗位进行全 部更改。彻底杜绝人员和等待的浪费。
标准化: 对201A、201SB、201D、201E、201-6、 201-T6的产品相对应的作业指导书和文件进行 全面更改。
3.经调查,所有201型号(201A、201SB、201D、201E、201-6、 201-T6)的产品均需要2人作业。
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编 号 日期 提 案 人 部 门 提 案 实 施 部 门 提案 主题 现状描述
提案提交
经 理 评 价 跨 部 门 经 理 评 价 小 组 评 价 实 施 情 况 实 施 责 任 人
改进方法 和建议
主管评 价
完成 时间
S C 1 0 0 9 3 8
2010 -0910
付 生 新 产 龙 部
生 产 部
T5310B接 对接 收机在焊 收机 接同轴电 对现有的 焊同 缆线和电 焊接方式 轴电 源线时需2 进行改善, 缆线 人作业, 采用脚踏 和电 操作不方 开关控制 源线 便,因作业 出锡,实 焊接 台总长1米, 现一人完 问题 2人在1张 成作业 的提 作业台上 案 作业,
谢谢大家!!!
5 有形成果
改善成果
减少了时间浪费,将原来的2人作业(111.13S/1PCS) 减少至1人作业(107S/1PCS), 减少等待时间,焊电源线和剪脚时间(23.7S/1PCS) 从而提高生产效率. 每月减少1人节约成本是: (2-1)×2100=2100元 每月节约的单位成本是: (8.680÷222.26)×((111.13-107)+23.7)×220×22=526元 一年共节约成本是:(2100+526)×12=31512元
焊接岗位改善---(节约成本) ----案提交 原因分析 改进方案 改善成果

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推广/标准化
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1.2010年09月汽车电子单 元开展BPS提案活动;
提案原由
问题点
2.9月7号生产部对现场巡 线,接收机线在生产201SB(沙地)产品,发现焊接 工位需2人作业,导致作 业员不方便操作.
改善后的 电烙铁
4
改善前
改进方案 改善后
5 有形成果
改善成果
降低不良率,由原来的2.8%降到现在的0.2%, 从而提高产品一次通过率.
改善前
3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00%
改善后
2.8%
0.50% 0.00% 1-10月 改善前
0.2% 10-11月
改善后
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推荐优 秀(节 省人员, 提升效 率)
优 秀
优 秀
已 实 施
付 新 龙
2010 -1130
3
原因分析
1.焊接时,没有固定同 轴电缆线的工装,需一 人持住,另外一人焊接, 导致人员的浪费。
2.焊接电源线和剪脚时, 另外一人空闲,导致等 待的浪费。
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改进方案
9月25日改进方案的提出:针对上述原因商讨出两 个方案: 方案一:申请固定同轴电缆线的工装。
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