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发电机定子铁心损耗试验方案

#1发电机定子铁芯损耗试验方案批准:会审:编制:王太国胡丹设备管理部2010年10月20日#1发电机定子铁芯损耗试验措施一、组织措施本次#1机A修发电机抽转子检查发现铁心风道齿条、铁芯本体风道齿条、穿心螺杆剩余紧力过小,由上海电机厂技术人员进行紧力补偿处理。

检修处理后发电机铁芯进行铁耗试验以检验确认各部无受损情况,因试验涉及面广危险性高,为确保试验能顺利开展特成立#1发电机定子铁芯损耗试验小组。

组长:胡林副组长:张宏、王太国小组成员:张朝权(电机厂)、计磊(电机厂)、许军、杨光明、黄敬、杨彬、省电科院试验人员、国电山东、运行部当值值长、机组长等。

工作小组具体负责整个试验方案的执行,具体分解如下:省电科院试验人员:对试验的正确性、安全性负责;审编试验技术方案;完成试验所有仪器的正确接线、数据收集整理;负责整个试验过程的指挥。

上海发电机厂技术人员:负责试验前定子膛类工作结束并检查未残留任何工器具、剩余材料、杂物等。

对整个试验全过程监督。

对正确试验方法下不损伤发电机负责。

运行部:负责试验准备工作中#1机6kv A段运行方式、负荷倒换操作,以及试验电源的送电工作。

按照《运行事故处理规程》相关规定,对试验过程中发生异常(如6kv失电)的事故处理。

设备部:对试验的必要性、可行性、正确性负责;6kv开关保护定值修改整定等,全过程配合电科院试验人员进行试验。

安二公司:负责完成试验前各项准备工作,负责发电机出线三相短路、励磁线圈的敷设接线工作,励磁电缆检查试验工作,全过程配合电科院试验人员进行试验。

二、预控措施1、试验前试验人员现场对参加试验的人员进行技术交底,在试验前必须确认运行方式是否满足要求,严防因6kv A段失电影响#2机组的正常运行。

运行人员提前熟悉试验方案并做好事故预想。

2、二次保护班按试验方案计算参数,提前把6kv试验电源开关的保护定值整定好,避免保护误动、拒动。

3、运行部按照试验方案条件需求做好运行方式的调整,避免因试验时电流不平衡6kvA段跳闸后对运行机组和公用系统的影响。

并考虑好恢复失电的措施。

4、设备部对励磁线圈的制作敷设中要充分估算好高压电缆、中间接头、终端接头的绝缘强度,在制作过程中要按电气规范进行,试验不合格不得投用。

重视穿入发电机膛内部分电缆的敷设工作,做好防护措施,不造成对发电机膛内各部件的损坏。

5、安徽二公司现场做好试验区域的防护防火工作,现场必须设置安全围栏、放置一定数量的消防器材。

6、试验过程中一旦发生异常必须立即停止试验,待消除后再继续进行试验。

附件:发电机定子铁心损耗试验方案1试验目的通过定子铁损试验测量定子铁芯的单位损耗,测量铁轭和齿部温度,检查各部温升是否超过标准值。

综合判断定子铁芯片间绝缘是否良好,有无短路。

2发电机有关参数型号:QFSN-600-2 额定容量:667MV A 功率因数:0.9频率:50HZ 额定功率:600MW 转速:3000r/min定子电压:20KV 定子电流:19245A 定转子绝缘等级:F(按B级考核)出厂序号:60SH086 出厂日期:2007年4月生产厂家:上海汽轮发电机有限公司定子铁心数据:铁芯轭部面积---28413cm²铁芯轭部重量---146200kg3试验依据及标准●DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》,励磁磁通密度为1.4T(特斯拉)下持续时间为45min,齿的最高温度不得超过25K,齿的最大温差不大于15K,单位铁损不得超过该型号硅钢片的允许值(一般在1T时为2.5W/kg).●试验时的各部分温升和铁损值与出厂值比较,不应有明显增大4试验参数计算:(1)、#1发电机出厂实验数据:励磁电流:1228A,励磁匝数:2匝,次级电压在;883V,磁通密度:1.4T,时间:45min,贴心损耗值:151.2KW,齿部表面铁芯最高温度:11℃,最低温度:10℃,最大温差:1K,环境温度:8℃(2)励磁容量计算:在电源容量足够大的前提下,励磁侧的励磁电压应为:U1=KU2=2×883=1766(V)由于励磁电流为1228A,因此单侧励磁电源容量为:S0=U1I1=1766×1228=2168.6(KVA)如果用一台三相变压器作为励磁电流,则三相变压器的容量至少为:S1=/3S0=1.732×2168.6=3756(KVA)我厂启备变容量为50000KV A,高厂用变容量为:50000KV A,容量足够,可用启备变或髙厂变作励磁电源(3)励磁线圈匝数的计算轭部截面:S= 2.8413 (m2)励磁线圈匝数计算取B=1.4T U励=6300V 频率f=50Hz则:W励= U励/( 4.44fBS)= 7.1 (匝)当按上海电机厂方案8匝计算时,同时考虑到励磁线圈中电压降,实际磁通会小于1.4T,建议试验时间应延长为90分钟。

实际取W励= 7 (匝)(4)励磁线圈电流的估算励磁线圈电流I=I1/W励= 307 (A)其中:I1:铁心安匝数,上海电机厂提供数据为2456安匝励磁线圈功率的估算励磁线圈功率S励=IU励/W励×10-3= 247.6 (千伏安)励磁线圈导体截面选择电流密度原则上不大于3安/平方毫米,导线截面得应大于 102 平方毫米。

测量线圈匝数测量线圈匝数W测= 1 (匝)5、试验方案:根据以上计算,我厂根据现有材料,#1发电机铁芯损耗试验选用电压等级为6KV的,导线面积为3×70mm²的软电缆205米,选取#1机6KV1A段备用开关61A-18为励磁电源开关,用启备变作为励磁变压器,6KV软电缆从61A-18开关A相出来,通入发电机铁芯,在铁芯内绕8圈后接回61A-18开关C相,(试验电压的调整通过调节启备变有载调压开关,启备变低压侧首先调到6KV左右,再逐级进行升压,直到满足试验需要的电压6300V.)?另选一根测量两芯电缆,耐电压1KV,截面积在1.5-4mm²皆可,在定子绕一圈,接测量仪表。

试验接线如下:图1试验接线6、试验条件及注意事项(1)试验前应对电缆做交流耐压试验,加压6KV,1分钟合格后,才能进行电缆敷设,电缆送电前检查电缆绝缘电阻。

(2)试验前将#1机1A段6kV电源母线重要负荷尽量转移至其他母线段,并整定试验电源6KV开关61A-18的保护定值(投电流保护,其它保护退出)。

(3)61A-18开关就地控制电缆敷设至#1发电机旁,在发电机平台处接临时合闸、分闸操作按钮,或进行CRT上远方操作,试验位置传动试验可靠。

(4)发电机转子抽出,定子绕组三相短路接地,如定子绕组有尚未消除的接地点时,则绕组只需短路,不可再接地,以免多点接地损坏铁心,(5)对于大型电机试验,测量线圈应布置于磁通均匀或接近均匀的区域,电缆应放置在木头上,避免直接搁在定子上。

(6)励磁线圈导线与定子铁心、定子绕组及机壳棱角处应垫具有足够强度的绝缘材料。

(7)定子周围应无明显对流通风和各种热流。

(8)试验过程中如发现有局部过热点,但温差又不显著,可以将磁通密度提高到12000~14000高斯,即适当提高电压或减少匝数。

可以缩短试验时间,又能找到缺陷部位。

(9)试验中检查定子膛内各部温度时,应穿绝缘靴,不得双手同时直接接触铁心。

膛内不得存放金属物品,进入静子膛的试验人员不得带有金属物件,不得穿带钉子的鞋,必须带入定子膛的物件,应清点、查数,防止遗失。

(10)定子铁芯和定子绕组原有的测温功能应尽可能恢复,试验中若发现铁心(包括埋入检温元件测量值)任何一处温度超过规定值(一般为105℃),或个别地方发热严重,应立即停止试验。

现场发现发电机内有异常情况时立即跳开61A-18电源开关。

(11)#1发电机定冷水系统停运,铁损试验测试仪、二次PT、CT线接好并调试完毕。

(12)启备变进行有载调整时,调整到#1机1A段母线电压在6000V左右,注意记录调整前有载调压开关的档位,试验结束应恢复原来有载调压开关的档位。

(13)严格执行DL408-91《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》中有关规定及现场的相关安全措施;(14)工作人员职责明确,精力集中;(15)现场设安全遮栏,并悬挂标示牌,准备必要的消防器材;7、试验步骤a)如图1所示,缠绕励磁线圈W1和测量线圈W2,接入各种测量表计;使用红外成像仪,记录初始温度。

b)合上励磁电源61A-18开关每隔10分钟后,用红外成像仪测量定子铁芯各部温度,及记录仪表的指示值。

9、试验结果分析计算a)所有计算都将磁通密度折算到10000高斯b)试验时磁通密度的实际值B’=U测/( 4.44W励fS)=U测/5046.1488=(T)c)定子铁芯轭部单位铁损ΔP铁=P铁/G×(1/ B’)2=P铁/ (146200B’2)=(瓦/公斤)其中:P铁:功率表的读数,即实测总铁损(瓦)G:铁轭重量,根据上海电机厂提供数据为146200 (公斤)定子铁芯轭部单位铁损参考DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》附录A中相关规定,不大于参考值的1.3倍,上海电机厂提供参考值为P1.4/50d)最高齿温温差Δt1=(t1-t2)(10000/ B’)2=(K)其中:t1:最高齿温(℃)t2:最低齿温(℃)最大温差不超过15K,上海电机厂提供值为不超过10Ke)铁芯最高温升Δt2=(t3-t0)(10000/ B’)2=(K)其中:t3:最高铁芯温度(或齿温)(℃)t0:铁芯初温(℃)最高温升不超过25 K,上海电机厂提供值为不超过20K。

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