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降低氧化铝生产汽耗的主要途径
刊
降低氧化铝生产汽耗的主要途径
刘孟端
(广西华银铝业有限公司。广西德保533700)
摘要:拜耳法生产氧化铝过程中.蒸汽消耗成本占总能耗的40%以上。在生产实践中,通过循环利用余热及优化操 作方法,可有效降低蒸汽消耗及氧化铝生产成本、提高产品竞争力。本文介绍降低氧化铝生产汽耗的主要途径,经生 产实践检验,效果显著。 关键词:蒸汽消耗;降低;途径;效果 中图分类号:TF055文献标识码:B文章编号:1002—1752(2009)S3—46—2
2009年增刊
刘孟端:降低氧化铝生产汽耗的主要途径 部分蒸汽。
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约成本569万形年。
(3)原料工序脱硅系统和沉降洗涤系统所需热 量改由溶出乏汽提供,不再使用新蒸汽,此项措施实
(12)抓好工艺操作管理,减少非计划性停车次 数,减少用汽量。 (13)要降低高压溶出的汽耗就要提高拜耳法 循环效率,严格执行操作规程,保证设备的运转率和 完好率,保证生产的正常运行。提高循环效率,不仅 能提高产量,并能降低高压溶出汽耗。从循环效率 公式E=NK×(Rp溶一Rp循)知道,提高循环母液 苛性碱浓度,提高溶出Rp,降低循环母液Rp就能提 高循环效率。因此要加强高压溶出压煮器的检修与 清理,提高矿浆的预热温度,抓好原料配料工作。保 证溶出效果,可以提高循环效率。当循环母液苛性 碱为2409/1时,溶出Rp在1.11—1.19之间,循环 效率每提高0.1,则循环母液量将减少6%之上,高 压溶出的热耗也将减少3.4%以上。由此可见,由 于提高拜耳法循环效率,单从降低汽耗方面,效果就 非常明显。 (14)生产管理方面,对溶出、蒸发、原料脱硅一 次冷凝水使用情况作出严格要求:在正常情况下,所 有一次冷凝水应回到热电厂作为锅炉补充水,氧化 铝厂不能作为其它补水使用,以提高蒸汽冷凝水回 水率、降低热电锅炉煤耗。 通过严格生产技术管理、系列技术改造,在节能 降耗、降低氧化铝生产蒸汽消耗方面所取得的成果 是十分明显的。尤其通过系列技术改造,使蒸汽消 耗降幅巨大。
收稿日期:2009—06—23
能充分溶出、溶出率偏低、溶出机组产能下降,高压 蒸汽单耗增加。 (2)配矿不足,导致溶出机组产能下降,高压蒸 汽单耗增加。 (3)溶出机组操作不当,不凝性气体排除不充 分、满罐率低,溶出率偏低、溶出机组产能下降,高压 蒸汽单耗增加。 (4)溶出机组换热面形成结垢未能及时清除, 换热效果差、溶出率偏低、溶出机组产能下降,高压 蒸汽单耗增加。
项,其挖潜能力巨大。我公司依靠技术改造、强化管 理、抓好技术指标等多种途径来降低汽耗,氧化铝汽 耗从原有2.8 t・汽/t-AO降到了2.55 t・汽/t.AO, 经济效果十分显著。
参考文献:
[1]柴诚敬,张围亮.化工流体流动与传热[M].化工工业出版社.
2003.
节约低压蒸汽消耗成本860万形年。
蒸汽单耗影响因素
华银铝业采用预脱硅、高压蒸汽加热溶出、沉降
系统通汽保温、蒸发浓缩分解母液的方法,所使用的 蒸汽按压力分为高压蒸汽和低压蒸汽,其中高压溶 出使用的是58bar一60bar高压蒸汽,其它工序使用 的是5.5bar一6.0bar低压蒸汽。 1.1低压蒸汽单耗影响因素 (1)在生产过程中,非生产用水进人生产流程, 造成系统碱浓度低,导致蒸发工序低压蒸汽消耗增 加、蒸发器负荷加大。 (2)产品过滤平盘强滤液(平均浓度NK809/1) 与分解母液混合,使分解母液浓度NK下降8e/l~ 12.809/l,导致蒸发工序低压蒸汽消耗增加、蒸发器 负荷加大。 (3)原料工序脱硅系统低压蒸汽疏水阀质量原 因,未能起到阻汽疏水的作用,导致低压蒸汽以4t/h 流量直接排入大气,造成低压蒸汽巨大损失。 (4)为减少氧化铝水解损失,常温赤泥回水和 废水进入沉降洗涤系统前,必须通人低压蒸汽把温 度提高到90。C以上;同时,沉降洗涤系统亦需要通
(10)循环回收利用氧化铝厂其它热交换系统 的废弃热量,作为加热洗涤水和其它补充水(我公 司有两项节能技术正在申请国家专利)。 (11)低压蒸汽管有部分疏水阀因堵塞导致疏 水效果不好,有的疏水阀坏,没有完全起到疏水阻汽 作用,对疏水阀的集中清理检查或更换,完成后节约
[2]
杨重愚.轻金属冶金学[M].冶金工业出版社.1999.
2降耗措施、途径及效果
根据蒸汽单耗诸多影响因素,在生产实践中,有 针对性采取措施,所取得的经济效果十分明显。 (1)制定严格管理制度,杜绝非生产用水进人流 程,增加生产区域污水外排管道,以备外排雨水所需。 (2)平盘强滤液改进溶出稀释槽中,以提高分 解母液浓度、降低蒸发低压蒸汽消耗及蒸发器负荷。 此项措施实施结果:蒸发低压蒸汽消耗下降6t/h,节
施结果:节约低压蒸汽消耗成本5200万形年。
(4)充分利用原料脱硅槽冷凝水罐产生的乏 汽,加热提高赤泥回水和废水温度,使得热水站热水 温度从60℃升到70'12,节约低压蒸汽消耗约4t/h, 取得经济效益400万元/年。 (5)及时处理低压蒸汽管路漏点,及时协调生 产,停汽处理漏点,减少蒸汽的浪费。 (6)对蒸发流程改造,使得两组蒸发站原液槽、 循环母液槽互通,实现三组蒸发器满足四组溶出生 产,可以节省蒸汽。按照每组溶出产550m3/h分解 母液,而蒸发器每组进料量720m3/h计算,4组溶出 需要蒸发器:550×4/720=3.0组。 (7)有计划进行蒸发器、溶出机组检修和清理 工作,水洗和酸洗不能欠帐,改善换热效果,提高蒸 发产能、溶出率。 (8)增加赤泥回水进溶出扩容槽流程,充分回 收溶出乏汽热量。原设计赤泥回水进入工业废水 站,经过处理后进入沉降热水站加热,然后再进入沉 降洗涤槽,这种方式一方面增加了污水处理站的负 荷,另一方面增加了低压新蒸汽的消耗。与此同时 氧化铝溶出扩容槽大量的乏汽直接排向大气,造成 热能的损失;我公司对此实施了技改,把赤泥回水直 接改进溶出扩容槽,不再进人工业废水处理站,该项 技改取得了良好的经济效益和社会效益。如果赤泥 回水进入废水处理站,增加了废水处理站的负荷,由 于赤泥回水含碱、色度高,难处理,影响了其它废水 的处理质量,在大雨、暴雨时。由于部分废水外排,造 成环境污染。赤泥回水不进人废水站,就大大地减 少了废水处理难度,处理的废水质量完全可以满足 工业补水需要,遇到大雨、暴雨时,部分废水外排也 不会对环境造成污染。工业废水和赤泥回水进扩容 槽之前是从常温提高到90℃以上,满足赤泥洗涤的 要求,此项措施实施结果:节约低压蒸汽消耗成本 3
广西华银铝业有限公司年产160万吨氧化铝生 产线于2007年12月建成投产。采用拜耳法处理一 水硬铝石生产氧化铝,矿石铝硅比A/S 6—9。生产 过程中,蒸汽单耗2.7 t・蒸汽/t—AO一2.9 t・蒸汽/ t-AO,约占总能耗的42%。蒸汽消耗作为总能耗最 为重要的一项,在生产实践中,采取有效措施、降低 蒸汽消耗,对降低氧化铝生产成本、提高产品竞争力 具有决定性的意义。 1
(责任编辑杜雅君}
降低氧化铝生产汽耗的主要途径
作者: 作者单位: 刘孟端 广西华银铝业有限公司,广西 德保 533700
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强滤液 改进溶 出稀释 槽
溶:i{乏 汽进脱 硅和沉 降洗涤 系统
脱计捕 冷撮水 乏汽加 热到水 和废水
工业废高减、低 水和赤减疏水及 泥㈨水锅炉除盐 进扩容水挽执系 槽 统改造
图1
结语
蒸汽消耗成本是氧化铝产品总成本构成重要一
4200万形年。
(9)对热电厂高减、低减疏水及锅炉除盐水换 热系统改造,每小时可以减少热电厂自用汽约9吨,
汽保温,以确保沉降洗涤槽料浆温度90℃以上,两 项低压蒸汽消耗量约44t/h。 (5)低压蒸汽管网出现漏汽点,亦造成低压蒸 汽消耗量上升。 (6)高压溶出、蒸发工序、原料工序脱硅系统的一 次冷凝水热焓数量可观,未经回收利用,浪费严重。 (7)高压溶出系统产生的部分乏汽未能循环回 收利用,直接排空,浪费严重。 1.2高压蒸汽单耗影响因素 (1)原料工序磨矿细度不够、大颗粒铝土矿未