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篦冷机


史密斯第四代Crossbar-Cooler
空气自动调节阀
各代冷却机主要性能指标
篦冷机热能利用优化基本原则
合理的二、三次风温及风量是新型干法线 高效运行的重要基础,也是冷却机首先需 要重点保证的;
尽可能降低熟料温度; 提供给煤磨烘干所需的热量; 在保证二、三次风温风量的前提条件下尽
量提高余热发电量
熟料的推动方式采用三角截面的推杆推动; 基本消灭了漏料和漏风; 热回收效率高,达72~76%; 每块篦板下设有特制的空气自动平衡流量调节阀, 可根据篦上阻力,
及时调节所需阻力,及时和调节所需风量, 控制简便准确。 模块化设计, 节省安装时间和费用; 系统配风量较小,1.6~2.2Nm3/kg-cl; 熟料快速冷却,冷却效率高,适应产能大, 50~60t/m2●d; 实际用风量小,一般1.5~2.0Nm3/kg-cl; 篦板使用寿命长,设备运转可靠; 主要问题是活动推杆长期运转的可靠性还有待进一步完善;Leabharlann 篦冷机热能利用优化基本原则
合理的二、三次风温及风量是新型干法线 高效运行的重要基础,也是冷却机首先需 要重点保证的; 二次风温度高,三次风温也比较高,冷却 机热回收效率也得以提高。 除温度外,二、三次风量也需要得到保证
冷却机热平衡
二次风温度与冷却机热回收效率的关系
冷却机操作优化原则
➢ 一段篦床厚料层操作,提高二、三次风温,利于 改善燃烧,降低烧成热耗;
篦式冷却机发展历程
篦式冷却机发展历程-第三代
➢ 1984年,IKN开发出第三代充气梁篦冷机
采用高阻力充气梁篦板,布风均匀性得到较彻底改善; 厚料层:一段料层厚550~650mm;热回收效率显著提升,达
70~75%; 系统配风量较小,1.8~2.4Nm3/kg-cl(2.6Max); 高阻力篦板出风不与篦板平面垂直,冷却风能够得到充分利用,
过980℃,二、三次风量充分满足要求; ➢ 冷却风量低于1.4Nm3/kg-cl; ➢ 热回收效率超过80% ➢ ……
谢谢大家!
➢ 从实际熟料冷却效果看,出冷却机熟料温 度一般在100~190℃,个别高达230~280℃
国内部分篦冷机实际指标
零压面位置
主要存在问题
➢ 设备方面:
由于对国际上先进技术和装备从理论上缺乏深 入研究,使得装备水平还未达理想水平;
充气梁结构和篦板结构仍有改善提高空间; 风机配风情况也还不够理想,风载负荷分布不
够合理; 设备加工质量粗糙,影响效果较严重; 篦板配置情况等问题使得截面上料层阻力差异
大,熟料冷却不够均匀,有些甚至出现红河; 破碎机在冷却机端部,缺少最后“一把力”
主要存在问题
➢ 操作方面:
片面追求窑头负压,零压点位置不合理; 个别厂家片面考虑冷却效果,料层控制不够合
理或波动过大; 用风不合理,使得骤冷效果达不到,甚至在冷
篦式冷却机发展历程
篦式冷却机发展历程-第二代
➢ 20 世纪70 年代初,第二代篦冷机开始应用
厚料层:料层厚450~600mm; 小风室供风,区域供风,串风、漏风明显改善; 效率明显提高,55~65%,但仍偏低; 系统配风量较大,2.5~3.0Nm3/kg-cl(3.8Max); 冷却能力仍相对较低,36~42t/m2●d; 用风仍然不够均匀,对操作要求很高; 设备可靠性较第一代显著改善,但故障率仍偏高;
➢ 强化密封,尤其是风室之间的密封,减少“窜风”现象; ➢ 进一步合理配风,提高骤冷效果,既改善熟料质量,又能
防止熟料结块;考虑采用“高压段高风量,低压段适当低 风载负荷”的风机分配,充分改善冷却效果; ➢ 第四代篦冷机需要设法解决推动棒高温耐磨性问题和推动 棒下面熟料过于密实的问题
冷却机结构与操作优化思路
➢ 一段篦床控制较高冷却风量,保证骤冷效果;
➢ 合理控制“零压点”位置,余风风机抽风量适当 控制;
➢ 最后一段篦床保持一定料层厚度,提高冷却风的 利用效率;
我国篦冷机实际现状
➢ 目前我国2000t/d以上生产线基本已经全部 采用了第三代或第四代篦冷机,但实际达 到的指标都还不够理想。
➢ 从热回收效率看,较理想指标低5~8个百分 点
篦冷机能源及冷却效率的
优化途径
南京工业大学 李昌勇
冷却机的基本功能
●熟料冷却 ●熟料输送 ●熟料热量回收
篦式冷却机发展历程-第一代
➢ 20 世纪30 年代美国富勒公司研制成功第一台用 于水泥熟料冷却的推动冷却机
薄料层:料层厚200~300mm;熟料快速冷却,但存在 问题多
大风室供风,串风、漏风严重; 效率低,热回收效率45~50%; 用风量大,配风量3.0~3.5Nm3/kg-cl; 冷却能力低,<35t/m2●d; 用风不均匀,对操作要求高; 漏风漏料大,易造成大梁变形,故障率高;
完善;
IKN第三代冷却机
BMH充气梁冷却机
主 要 公 司 篦 板 形 式
国内的部分第三代篦冷机
篦式冷却机发展历程-第四代
➢ 史密斯公司率先开发Crossbar-Cooler属第四代篦冷机, 1997年起用于水泥生产线
采用全固定冷却篦板,上面有一层约50mm的固定冷熟料,篦板 布风均匀性良好;
是冷却效果和热回收效率均显著改善; 熟料快速冷却,冷却效率高,适应产能大, 45~60t/m2●d; 实际用风量小,一般1.5~2.0Nm3/kg-cl; 密封效果较好,漏料大幅度减少,篦板使用寿命长,设备运转可
靠; 对操作要求相对较低; 主要问题是活动充气梁的密封及长期运转的可靠性还有待进一步
却机内结成大块; 熟料产质量波动大,操作与之不适应,导致冷
却和热回收效果变差; ………
冷却机结构与操作优化思路
➢ 布料的优化—采用“变通”的梯形布料,必要时采用侧向 空气炮,保证布料尽量均匀;
➢ 合理布置“STOP”篦板,使各断面料层阻力尽可能均匀, 减少短路气流出现的可能性;
➢ 提高篦板加工精度和安装水平,使冷却机效果得到充分发 挥;
➢ 合理控制冷却机余风风机抽风量,使零压 面控制在A点;
➢ 控制前方(冷端)的篦板下压力在 32~3500Pa以上,使该部分冷却风充分发 挥作用;
➢ 尽可能避免喷水; ➢ 采取措施,尽可能保证熟料产质量和料层
厚度的稳定,兼顾冷却效果和热回收效率。
冷却风量与综和平均温度的关系
理想冷却机的目标指标
➢ 出冷却机熟料温度低于60℃; ➢ 二次风温度超过1200℃,三次风温度超
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