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压力表的常见故障判断与处理概要


压力测量示值波动
• 处理方法:拆去导压管,发现阀门结炭黑严重, 几乎堵死,用铁丝捅通一次取压阀,重新开表, 该表运行正常。
旁路切断阀泄露引起 示值偏低
• 故障现象:压力示值偏低。 • 故障分析:检查压力变送器工作正常, 调节阀已全关,说明调节系统正常。用 手摸管道发现旁路管道温度很高,说明 工艺旁路切断阀泄露严重。 • 处理方法;通知工艺操作人员,检修旁 路切断阀之后,压力控制恢复正常。
压力连锁故障
• 重油进入导压管以及变送器正压室腔内:由于采用隔 离液测量总管压力,导压管和仪表没有采用保温伴热, 重油凝固点比较低.因此在导压管和膜腔内凝结,不 能感应和传递总管压力的变化。同时,由于重油固化 而体积嘭张.传感器元件受力指示偏高,也一直保持 这一值。 • 当总管压力下降时,此值不变,备用泵不启动.直至 造成停车事故。
单法兰压力测量仪表毛细 管断裂故障
• 处理方法: 由于每种仪表都有使用周期及使用 寿命,所以特殊环境下重要位置的同类仪表, 每个检修周期都要及时更换新的变送器。仪表 生产厂家要针对特殊使用场合,选用专用材质 来加工生产仪表的关键部件,以达到最佳使用 效果。运输、调校、安装过程中要特别注意仪 表安全。定期进行仪表检查和维护。
单法兰压力测量仪表毛细 管断裂故障
③材质问题。如果测量介质具有腐蚀易结晶的特点,一 旦毛细管选择材质不当,就有可能产生以下问题:其 一,单法兰一次膜片损坏后,测量介质迅速进入毛细 管内,造成毛细管内部腐蚀而断裂;其二,在测量环 境中时常有氨等腐蚀物质存在,也会造成毛细管因外 部腐蚀而断裂。 ④质量问题。如毛细管与变送器及法兰之间焊接材质不 对,焊接不牢等,也可能造成毛细管断裂。 ⑤填充硅油选择不当。硅油填充量不足,可能造成一次 膜击穿,从而造成毛细管断裂。
压力系统的故障诊断
• 以蒸汽压力调节系统为例做如下说明。 • ①蒸汽管路压力记录值突然降到零,而安全阀起跳, 表之间出现故障时,调节阀开度突变,引起蒸汽压力 猛增,而记录仪表却无反应,此时可先切到手动遥控 调节阀,再处理故障。 • ②蒸汽管路压力记录值未高于设定值,安全阀起跳, 仪表人员可以对照相关仪表,如各点温度正常,则安 全阀未调好;如各点温度值开丽,则为压力记录值低 于真实压力。
• 故障现象:某天然气压力调节系统,引起后工段系统 波动,将该调节器转到手动控制,后工段各系统波动 的现象消失,但压力调节器测量指示照样波动,只是 现象明显减弱。 • 故障分析:检查压力变送器,将排污阀门打开后,压 力很快泄掉,还有一点尾气,判断是一次取压阀堵塞 所致。由于一次阀门堵塞,导压管又很长,管道中压 力变化之后,很久才能传递到变送器检测元件中,这 种滞后累计的压力传递必然引起变送器输出始终变化。 当调节器切到自动控制时,调节器对假信号进行调节, 必然引起系统介质压力波动,所以波动现象更严重。
压力系统的故障诊断
• ③压力波动虽大,但缓慢,一般应从工艺上查找原因。 • ④压力波动呈快速振动状态要从参数整定及仪表本身 查找原因。 • ⑤如负荷、加料回流、温度等变化以及操作不当, 均会引起设备内部压力的变化,要从工艺操作上找原 因。 • ⑥对每台仪表的平时压力波动情况应心中有数,分 清是异常情况还是正常情况,并可参照其他工艺参数 做出判断。
压力检测装置常见故障的 典型案例
2011年2月27日
压力检测装置常见故障
• • • • • • • • 压力连锁故障 压力指示为零 压力测量不准 单法兰压力测量仪表毛细管断裂故障 大风大雨时炉膛负压大幅度波动 裂解炉炉膛负压指示偏低 压力测量示值波动 旁路切断阀泄露引起示值偏低
压力连锁故障
• 故障现象:某石化企业重油总管压力报警连锁系统, 由于锅炉燃料油的重油总管压力下降,并且备用泵不 能自动启动.导致重浩玉力继续下降,直到锅炉联锁 动作切断重油而停车,造成故障 • 故障分析:正常情况下.当重油总管压力下降到一定 值时,备用泵应自动启动,使重油保持一定的流量和 压力。现由于备用泵没有启动.说明备用泵没有接到 压力下降的信号,也就是说本系统的压力变送器没有 感受到总管压力的变化:检查原因是导管内隔离液被 放掉,
压力测量不准
MPa 所以选择仪表的量程为0~10MPa。 查表知弹簧压力表的温度系约为0.0001~0.001, 温度系=0.0001则测温附加误差值 6.5×0.0001×(40一20)=0.013 MPa 这样仪表允许的绝对误差为 =0.065-0.013=0.052 MPa 仪表量程选择太大,因而测量不准。
压力连锁故障
• 处理方法:用蒸汽吹扫导压管.仪表膜腔拆卸 用汽油清洗干净。仪表重新投用前要对仪表进 行静压试验,检验合格后,在导压管内重新充 满隔离液。
压力指示回零
• 故障现象:某石化企业一裂解汽油压力检测系统中测 压导管由于保温伴热关闭不久,出现压力指示回零, 控制阀关死,裂解塔不出料.因塔液位太高造成停车 事故。 • 故障分析:由于该系统平时运行时压力波动较大,采 用了开大一次取压阀,用针阀控制阻力的办法,可以 减小仪表指示的波动。由于仪表工不了解该表的具体 情况,启动仪表指示波动太大,即把一次取压阀关小。 因为一次取压阀口径比较大,很难控制,一旦一次取 压阀关小到压力指示波动在允许范围内时,
裂 解 炉 炉 膛 负 压 测 量 如 图 ︒ 所 示
9 1

裂解炉炉膛负压指示偏低
• 故障分析:裂解炉负压测量采用积水罐.以防止湿空
气中冷凝水进入负压变送器,增加测量误差。从图 9.1可知,湿空气中水分不断冷凝成水,当导压管积 水罐水位上升到高于右边管道进口处高度时,即积水 罐水位高于一点时,由于炉膛负压的影响,会引起一 段水柱,水柱高度记为H,液柱产生附加压力 (r为水 的相对密度)。附加压力作用在压力(真空度)变送器上 的力正好与炉膛负压声,作用力相反,因此负压指示 偏低一个值。
裂解炉炉膛负压指示偏低
• 式中p——差压变送器的指示压力。 • p p Hr
0
• 由于Hr存在,故,所以压力指示偏低。 • 处理方法:定期排除积水,尤其是停车期间,湿空气 进入管内,积水更多,所以在开炉前最好排放掉积水。 其次是改配管,炉膛导压管改为虚线所示,这样也可 以减少排液次数。
压力测量示值波动
大风大雨时炉膛负压 大幅度波动
故障现象:某厂加热炉炉膛负压在大风大雨条件 大幅度波动 故障分析:加热炉炉膛负压是工艺生产过程严格控 制的工艺指标,不允许大幅度波动。在大风大雨条 件下引起负压大幅度波动的啄因有如下几个。 ①下雨天负压侧渗水。 ②由于炉膛负压很小(-80Pa左右):一般使用差压 变送器测量炉膛负压,由于刮大风使变送器改变了 作用力,特别是在不规则的大风速情况下,使变送 器输入信号大幅度波动。调节器输出波动,执行机 构也大幅度渡动.这样使系统负反馈形成恶性循环, 因此造成仪表指示大幅度波动。
大风大雨时炉膛负压 大幅度波动
• 处理方法如下: ①改变变送器安装方式,负压侧通大气端加一 导压短管,方向向下.或者把交送器负压室的 出口引向背风处.不让雨水形成静压力,避免 大风对仪表的影响: ②在变送器输出管线上加一个气容.也可减小 指示波动。
裂解炉炉膛负压指示偏低
故 障 现 象 ︓ 压 力 变 送 器 指 示 信 低 ︓
压力指示回零
• 实际上该阀门已基本处于全关位置,而平时也没有注 意到这个问题,当关闭保温后,即出现指示为零,控 制阀全关现象。原因在于保温蒸汽关闭后,导压管冷 却了,导压管内原来全部汽化的介质冷凝成液体,体 积减小,压力骤降(几乎为零),如取压阀门没有关死, 介质冷凝成液体,体积减小,塔内介质向导管中补充, 才使仪表受压,与塔内压力一致。阀门关死变成一个 封闭容器,由于保温时介质处于汽化状态,压力较高 或不变,当温度变低时,介质液化压力变小,指示回 零。仪表信号为零,通过调节器使控制阀全关,致使 塔液位迅速上升而造成停车事故。
压力测量不准
处理方法:选择仪表量程为0~10MPa,精度为 0.5级为宜,此时 所以更换量程为0~10MPa的仪表后,保持原 0.5级精度,便能消除测量时压力不准的故 障。
单法兰压力测量仪表毛细 管断裂故障
• 故障现象:某装置使用单法兰测量压力,出现毛细管 断裂现象,造成系统停车事故。 • 故障分析:仪表毛细管断裂的原因有以下几个方面。 ①机械损伤。单法兰毛细管式压力测量仪表,由法兰、 毛细管及变送器组成。在运输、调校、安装过程中稍 有不慎,都有可能造成毛细管的损伤,使用过程中周 围人员的活动也有可能造成意外损伤。 ②振动损伤。如果仪表安装在高压回路中振动较大的部 位,毛细管长年受振动产生疲劳而断裂。
压力指示回零
• 处理方法:打开一次取压阀,指示恢复正常。应当注 意,对一些压力较大的检测控制系统常常通过节流阻 力来减小检测波动,但阻力要控制适当,否则就会出 现上述故障,造成严重后果。
压力测量不准
• 故障现象:某一被测压力为p=6.5MPa,使用弹簧 管压力表进行压力检测,仪表所处的环境温度为 +40℃,工艺要求则准确到1%,精度等级为0.5级。 所选仪表则是范围为O~20MPa,工艺操作人员反映 该表不准 • 故障分析:进行现场阀门关闭压力时,仪表运行仍良 好,但不能如实指示过程的压力。将压力表拆下送至 压力检定室检定,其值仍符合规程要求。根据检测仪 表选择原则,被测量值应在测量仪表的上限值处2/3 左右,由此来选择测量仪表的量程,即
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