卡基娃电站35kV电流互感器
更换实施方案
批准:
审核:
编写:
四川华电木里河水电开发有限公司
二О一七年二月二十二日
一、工程概述
本工程为华电木里河卡基娃电站原施工设计变更遗留项目:
(1)更换35kVⅠ母备用351断路器(AH01)和35kVⅠ母至3号厂高变303断路器(AH03)柜内CT:每个柜内为3只,每相1只,带三个二次线圈(两个用于保护,一个用于测量)。
保护等级线圈变比600/1,精度为5P30,容量为10V A;测量等级线圈变比100/1A,精度为,容量为5V A;
(2)更换35kVⅠ母至生态电站352断路器(AH04)柜内CT:3只,每相1只,带三个二次线圈(两个用于保护,一个用于测量)。
保护等级线圈变比600/1A, 精度为5P30,容量为10V A;测量等级线圈变比为300/1A,精度为,容量为5V A;AH02柜内原TPY型电流互感器不变。
(3)更换35kVⅡ母生态至闸首306断路器(AHEP1)柜内CT:3只,每相1只,带三个二次线圈(两个用于保护,一个用于测量)。
保护等级线圈变比为300/1A,精度为5P20,容量为10V A;测量等级线圈变比为30/1A,容
量为5V A,精度为。
(4)35kVⅠ母至3号厂高变303断路器(AH03)和35kVⅠ母至生态电站352断路器(AH04)柜内各增加一只级电度表及其附属设备用于测量该出线回路电度。
本工程由成都勘测设计研究院有限公司设计,施工。
二、施工组织
1、现场施工工作负责人:王朝全、刘懿联系电话:
2、现场施工安全负责人:王平联系电话:
3、现场施工技术负责人:曾涛、薛永桢、刘杰联系电话:
4、现场施工质量负责人:曾涛、薛永桢、刘杰联系电话:
5、现场施工配合及监督人员:刘冬,刘懿、王朝全、兰志远、张朝俊、兰勇、陈萧、何文、蒋映、毛波
三、计划施工时间、工作地点、停电范围
(1)电流互感器接收试验
施工时间:2017年02月24日至2017年02月25日
施工地点:卡基娃电站安装间;
(2)35kVⅡ母生态至闸首306断路器柜内(AHEP1)CT更换
施工时间:2017年02月25日至2017年02月26日
施工地点:卡基娃生态电站35kV开关室;
停电范围:35kVⅡ母母线,35kVⅡ母至厂区35kVⅠ母线路,35kVⅠ母至闸首线路。
(3)35kVⅠ母备用351断路器柜内(AH01)CT更换
施工时间:2017年02月26日至2017年02月27日
施工地点:卡基娃电站35kV开关室;
停电范围:500kV 4号主变全停,35kVⅠ母母线,35kVⅠ母至生态35kVⅡ母线路,35kVⅠ母至厂区10kV线路和35kVⅠ母备用线路。
(4)35kVⅠ母至3号厂高变303断路器柜内(AH03)CT更换
施工时间:2017年02月27日至2017年02月28日
施工地点:卡基娃电站35kV开关室;
停电范围:500kV 4号主变全停,35kVⅠ母母线,35kVⅠ母至生态35kVⅡ母线路,35kVⅠ母至厂区10kV线路和35kVⅠ母备用线路。
(5)35kVⅠ母至生态电站352断路器柜内(AH04)CT更换
施工时间:2017年02月28日至2017年03月01日
施工地点:卡基娃电站35kV开关室;
停电范围:500kV 4号主变全停,35kVⅠ母母线,35kVⅠ母至生态35kVⅡ母线路,35kVⅠ母至厂区10kV线路和35kVⅠ母备用线路。
(6)35kVⅠ母至3号厂高变303断路器(AH03)和35kVⅠ母至生态电站352断路器(AH04)增加一只级电度表
施工时间:2017年03月01日至2017年03月02日
施工地点:卡基娃电站35kV开关室;
停电范围:500kV 4号主变全停,35kVⅠ母母线,35kVⅠ母至生态35kVⅡ母线路,35kVⅠ母至厂区10kV线路和35kVⅠ母备用线路。
(7)CT更换后的短路升流
施工时间:2017年03月03日至2017年03月04日
施工地点:卡基娃生态电站35kV开关室及厂区35kV开关室;
四、施工准备工作
技术、安全准备
1、根据本工程的具体情况及施工进度的要求,结合工程特点,编制如下切实可行的技术文件,并向施工工人详细交底:
✧工程设计图纸。
✧4组35kV 电流互感器更换以及2块电度表安装施工方案。
✧施工现场安全交底记录表。
2、施工前的准备:卷尺、各类转头、手锤、钢锯、吊绳、活动板手一套、带力矩扳手一套、电动板手一套、常用工具一套(一字和十字螺丝刀大小各一把,尖嘴钳,剥线钳,绝缘胶带)。
3、向施工班组作技术交底和向每个工作成员进行安全交底。
1)在施工前向施工人员进行讲解其工作任务、施工要求,并要求各自做好准备工作。
2)要求每个施工人员了解各项的安全措施以及停电范围。
3)提前与运行、维护、厂家联系好参加人员。
4)施工前开一次现场会议,布置有关注意事项,由工作负责人负责技术交底,现场安全负责人负责安全交底。
5)准备好现场安全标示牌,施工前应悬挂好,由现场安全文明负责人负责。
五、施工作业流程控制
35kV电流互感器更换施工流程:
1、由检修维护部试验班组(张朝俊、杨东)负责电流互感器的交接试验。
2、办理生态35kVⅡ母相关停电手续,做好相关的安全措施。
3、带领厂家及相关设备和工具去往生态35kVⅡ母拆除原AHEP1柜内CT。
拆除与互感器连接的一次引线,二次接线,并由王朝全和兰志远作好标记或拍照,将拆除后的二次接线用绝缘胶带包扎好。
4、测量原互感器支架的眼距。
5、对试验合格的新互感器眼距进行测量后对比原支架眼距,若眼距不同则需根据现场具体情况进行改造,以满足安装要求。
6、新互感器安装。
要求同一组互感器的间距要均等,极性方向应一致。
安装互感器和连接导线时要考虑各相的相间和对地安全净距。
所有连接螺母栓齐全、紧固。
互感器外壳和暂不使用的互感器的二次绕组短路后应可靠接地。
7、一二次接线:互感器的一次端子引线接头部位要保证接触良好,并有足够的接触面积,并涂以凡士林。
并按照标记或拍照的顺序重新恢复二次接线。
8、生态CT安装完成后,再办理35kVⅠ母的相关停电手续,并做好相关的安全措施。
9、按上面相同的要求安装35kVⅠ母的CT及电度表。
10、工作完成之后,由专人负责检查更换后的电流互感器二次回路是否存
在开路现象。
11、由生态机组带5号主变和35kV母线短路升流,检查更换后的CT二次回路的电流大小,相位,相序是否正确。
(三相短路点设置三个,包含电流互感器:35KVⅠ母备用351开关柜,35KVⅠ母至3号厂高变303开关柜,35kVⅡ母生态至闸首306开关柜)
六、短路升流,检查CT二次回路
①在35KVⅡ母生态至闸首306开关柜内侧设置三相短路点(将电流互感器包括在内);
1.合上发电机出口断路器5、主变高压侧断路器305;退出主变保护;拆除相关的跳闸回路;
2.手动开机至额定转速,机组各部运行正常;
3.利用励磁系统对主变零起升流至发电机的10%额定电流,检查35KVⅡ母生态至闸首306开关柜CT二次电流,不能有开路现象;
4.检查CT回路正常后,将发电机出口升流至50%额定电流,检查主变和35KVⅡ母有无异常;若正常将电流升至发电机额定电流,检查主变和35KVⅡ母有无异常,检查35KVⅡ母生态至闸首306开关柜的二次电流回路的采样值是否正常;
5.升流试验结束后,停机;拆除设置的三相短路点。
②在35KVⅠ母备用351开关柜内侧设置三相短路点(将电流互感器包括在内);
1.合上发电机出口断路器5、主变高压侧断路器305、35KV卡内线断路器
353,352;退出主变和线路保护;拆除相关的跳闸回路;
2.手动开机至额定转速,机组各部运行正常;
3.利用励磁系统对主变和35KV卡内线零起升流至发电机的10%额定电流,检查35KVⅠ母备用351开关柜和35KV卡内线352开关柜CT的二次电流,不能有开路现象;
4.检查CT回路正常后,将发电机出口升流至50%额定电流,检查主变和35KV母线和线路有无异常;若正常将电流升至发电机额定电流,检查主变和35KV母线和线路有无异常,检查35KVⅠ母备用351开关柜和35KV 卡内线352开关柜CT的二次电流回路的采样值是否正常;
5.升流试验结束后,停机;拆除设置的三相短路点。
③在35KVⅠ母至3号厂高变303开关柜内侧设置三相短路点(将电流互感器包括在内);操作方法同②。
七、本次工程危险点分析及其控制
本次施工进行全面的安全评估,找出本次工程危险点,针对危险点提出相应的安全措施具体如下:
1、施工危险点分析
本次工程危险点较突出的表现是:
八、环保与文明施工
1、环境保护
本工程是在站内施工,不需要爆破作业,也没有废气的产生,施工机械所产生的噪音不大,没对环境造成污染。
对施工机具进行维修保养,必须到指定的维修点进行,废品材料要妥善处理。
2、文明施工要求
1、人员分工明确,生产秩序有条不紊;按章作业,不野蛮施工;人员
着装整洁。
2、材料设备堆放整齐合理,物资标识明确、有序,安全设备完善、安
全标志明显、防火措施落实,符合消防安全标准,场地排水流畅。
3、加强环保意识,不留工业垃圾,使每个作业面真正做到“工完、料
尽、场地清扫”。