故障分析报告
2011年10月23日晚,一工厂焊装车间主焊线一班生产线,发生机器人与主夹具碰撞事故!
由于交班问题反馈中说明,六站R115机器人焊点有偏移现象,造成质量缺陷,故操作者需要进站调示焊点。
正规过程应为:“R115与R116和后围板抓件机器人R119成互等关系,需要将后围板机器人抓件后放到相应位置,待主夹具夹好后,R119回到安全位置。
让R116工作完成后,回到安全位置。
在拔下安全销,进站对R115进行单个调试。
为了保障安全,全部过程机器人均为手动操作。
”
在此次事故中,由于本人没有把握好现状错误操作,将R116等待信号解除,打乱安全生产顺序造成设备的损坏,使生产线不能正常工作,焊点不能正常调示,给班长与生产线以及同事和维修造成不必要的麻烦,本人深感愧疚!
经过维修地检查与诊断:机器人工作正常,伺服焊枪电动机无损坏,工装轴无异常,焊点位置无偏移;主夹具左侧夹具后围板定位气缸,气缸支架碰撞弯曲不能正常工作。
经维修拆下后校正还原形状,重新安装后,检测动作正常,后围板位置夹紧后无偏移。
事故过后我深深的反思了自己,虽然说生产线是争分夺秒的生产,但是在提高效率的同时,也要注意人身和设备的安全,不管干什么都要细心,都要三思而后行,安全工作。
特别是在主焊线,大型机械设备较多,设备与设备之间的关系复杂,知识面非常广,更要把注意力集中,把错误降到零。
以后的生产学习过程中,要注意对机器人操作前的准备工作和注意事项,遵守安全作业规程,认真检查设备,正确判断设备的真实情况,进行危险点分析。
在示教程序时,进行程序点确认,动作是否正常;对机器人周边环境的确认,是否有干涉情况,仔细思考有干涉该怎样解决;不能盲目的解除任何信号,了解各个信号的用途。
生产线不管出现什么问题,都要冷静思考,不能盲目的解决,作问题与现场的分析,分析问题的关键原因,把分析问题的结论整合,拿出根本的解决办法。
以后记住了,干什么一定要冷静,冲动只会让自己犯错!
在以后我要更精进自己对电气设备的知识,学以致用为单位做出贡献,实现自我的价值。
XXXX 2011年10月29日。