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维修车间26日安全经验分享郭建华.ppt
二、原因分析
管理原因: 车间对3#电动机振动、温度数据进行分析,未到现场认真检查 、核对,导致电动机运行周期过长,造成油脂变质,未安排预 知检修。
三、防范措施:
1、对3#故障电机及时进行检修,将轴承挡油环及时送外机加工, 确认加工数据符合要求,回装后备用。 2、车间共享本次3#电动机温度突然升高故障案例,要求班组班组 学习讨论、从中汲取教训。 3、根据运行电动机铭牌要求定期加油。对长期运行电机更换旧油脂, 及时检查疏通排油道,排除轴承件的旧油脂。 4、1#泵房4台电动机于2012年进行过轴承更换后,现已超检修周 期,车间经过评估,决定一水源3#、8#电动机检修完后,对1#、 2#、4#电动机进行预知性检修并更换为材质为φ182*10 碳钢挡油 环。
一水站1#泵房3#电动机 事故安全经验分享
设备组
单击此处编辑母版副20标20年题10样月2式6日
一、事件经过
2020年08月16日20:09分,一水站操作室监控系统报 警,值班人员检查发现1#泵房3#电动机非驱动侧轴承温度 97℃,立即赶往现场检查核实,20:13停3#离心泵,测试 3#电动机非驱动侧轴承温度103.9℃。检修3#电动机非驱 动端轴承发现保持架松动、轴承挡油环裂缝,导致电机轴 承温度升高。2020年08月24日配件加工好电机回装后,开 机试运正常。
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一、事件经过
轴承挡油环裂 纹,油脂变质原因分析
直接原因: 电动机油脂变质、排油道堵塞、轴承保持架松动造成温度升高。 间接原因: 1、日常检查未发现排油孔堵塞未及时清理,油脂短时硬化,引起 油系统润滑不良,增大机械润滑时的摩擦阻力,温度升高。 2、车间制定的检修计划未落实到位,对一水源长期运行电动机运 行时间过长未制定有效的监测措施。