国产汽动鼓风机组在大高炉上的应用实践研制报告1.项目背景公司三步走以后,安钢钢铁联合生产系统中的铁水供应面临不足,5座300m3级高炉同时面临国家产业政策的淘汰,根据产能和结构调整需要,公司在2009年决定启动铁前配套系列工程,作为大高炉配套的鼓风站经过考察、开会研究等全面论证,综合2200m3和2800m3汽动鼓风机组的应用情况,新建3#高炉热电鼓风站,采用两炉两机模式,站内配置两台240t/h高温高压全燃高炉煤气锅炉及一台60MW汽轮发电机组,一台汽轮机驱动的静叶可调AV100-18鼓风机组。
AV100-18鼓风机组鼓风机组采用国产设备,高温高压蒸汽驱动。
2.工艺技术实施的可行性研究2.1、针对安钢新上3#大高炉鼓风系统设备配置和选型,到兄弟单位实地考察,主要考察大高炉鼓风系统的配置和使用,国产、高温高压汽动鼓风机组在大高炉上的应用情况。
2.1.1、2009年9月1日—2009年9月5日,动力厂到唐山钢铁公司、鞍山钢铁公司进行实地考察,考察交流情况:1)唐山钢铁公司唐钢南区现有1座3200m3高炉,配1座鼓风机站,2007年9月投产。
主设备为电动鼓风机,电机为Siemens电机,功率46000kW,轴流压缩机为陕鼓AV100-17系列,E点工况压力0.57MPa(G),风量7160Nm3/min,功率34000kW左右;A点工况压力0.57MPa(G),风量8130Nm3/min,功率43000kW左右。
现况:供应风压0.37MPa(G),风量6000Nm3/min左右,运行良好。
备机采用从北区拆移过来的汽动鼓风机,汽机:广汽斯柯达。
风机:德国GHH,风量供应能力4000-5000Nm3/min,风压0.33MPa(G),风机采用布袋空气过滤器。
唐钢北区现有2座2000m3高炉,配1座鼓风机站,2台AV71系列风机;现有1座3200m3高炉,配1座鼓风机站,2008年3月投产。
主设备为中温中压汽动鼓风机NK63/90,功率47557kW左右,轴流压缩机为陕鼓AV90-15系列,转速3720rpm,E点工况压力0.57MPa(A),吸入风量7241m3/min,现运行稳定。
站内设备用AV80-14风机1台,为三座高炉备用。
风机采用负压、内滤、大气反吹机械振动清灰式布袋空气过滤器。
2)鞍山钢铁公司鞍山钢铁公司本部现有5座2580m3高炉,配1座汽动鼓风机站,站内设7台风机,GHH 风机1台,供应风量7000m3/min,风压0.49MPa(G),Sulzer风机AV90-18系列3台,供应风量6000m3/min,风压0.45MPa(G),陕鼓风机AV80-15系列3台,供应风量6500m3/min,风压0.47MPa(G),5开2备。
现有3座3200m3高炉,配3台电动鼓风机,配置相同,1#风机2004年投产,2#3#2005年底投产。
我们参观了1#电动鼓风机站,主设备电机为Siemens 电机,轴流压缩机为 Man公司AV100-17产品,E点工况压力0.56MPa(G),风量7710Nm3/min。
风机采用自洁式空气过滤器。
现况:电机有功25.4MW,静叶开度54°,供应风压0.38MPa,进口风量5800m3/min左右,排气温度219℃,机组轴振最大54μ,运行良好。
鲅鱼圈厂区现有2座4000m3高炉,配2台电动鼓风机,配置与3200m3高炉基本相同,据Man公司介绍E点工况压力0.56MPa(G),风量7700Nm3/min左右。
2.1.2、2010年4月22日—2010年4月27日,动力厂到首钢迁安钢铁公司进行实地考察,考察交流情况:迁钢现有2座2650m3高炉,1座4000m3高炉,配1座电动鼓风机站,站内设4台机组,开3备1。
4000m3高炉鼓风机驱动方式为两极、同步电动机驱动,调节方式为全静叶可调式,额定转速3000r/min。
轴流压缩机为陕鼓AV100-18产品,E点工况进气温度11.1℃,送风压力0.58135MPa(A),进口风量8000Nm3/min,功率37669kW左右;轴流压缩机电机为Siemens电机,功率50MW。
现况:电机有功功率31.6MW,静叶角度47.8°,送风压力405kPa,风量6421Nm3/min左右,轴流压缩机轴振最大24.2μm,轴承温度最大89.5℃;电机轴振最大36.5μm,轴承温度最大64.2℃。
风机采用布袋式空气过滤器。
虽为电动鼓风,但风机运行处于良好状态。
2.1.3、汽轮机—国内杭汽工业汽轮机较为出色,国内3200m3高炉汽动鼓风站用工业汽轮机做过3台,功率最大做到48942kW,并且在可以满足使用要求。
业绩表见下表:流情况:兴澄特钢1座3200m3高炉,汽轮机(杭汽)HNK63/90+风机(陕鼓) AV90-15,1开1备, E点工况进气温度15.2℃,送风压力0.58MPa(A),进口风量7365Nm3/min,功率33115kW。
现况:蒸汽流量121.4t/h,静叶角度49°,送风压力427kPa,风量5540Nm3/min 左右,轴流压缩机轴振最大19.8μm,汽轮机轴振最大77.52μm。
(安装问题)综合分析,大高炉上国产陕鼓AV100系列轴流压缩机在用,运行良好。
国产大功率工业汽轮机制造和使用情况均良好,虽然组合在一起在4000m3以上大高炉上采用高温高压汽动鼓风机组国产机组目前没有,但单台机械设备制造和使用技术上是成熟可靠的。
2.2、安钢目前技术基础和实际情况分析安钢目前2200 m3和2800 m3高炉鼓风站现有配置:蒸汽压力:(正常/最大) 3.53/3.63MPa,蒸汽汽温度:(正常/最大) 435/460℃。
2套汽轮机(杭汽)NK63/80+风机(陕鼓) AV80-14机组,工作转速4100rpm,平均功率:19385kW,最大功率:28700kW。
排气压力:3.99bar(G),E点输出流量:4400m3/min。
2005年投运。
1套汽轮机(西门子)NK63/90+风机(陕鼓) AV90-15机组,工作转速3720rpm,平均功率:27693kW,最大功率:34217kW。
排气压力:4.5bar(G),E点输出流量:5880m3/min。
2008年投运。
平时开二备一,AV90-15机组主供2800 m3高炉,1套AV80-14机组主供2200 m3高炉,1套AV80-14机组备用。
经过8年以来的运行观察,动力厂在生产、设备和技术上积累了管理大型汽动鼓风机组的经验,结合安钢场地紧张的情况,若上电动鼓风,多余煤气须再上发电机组,一次性投资大,占地大,能量转换效率低。
从这个角度分析,虽然要付出更多的努力和探索,但是总的来看,3#高炉上马汽动鼓风机组是符合安钢的实际情况的并且是切实可行的。
综合以上分析,3#高炉鼓风机组采用国产设备,高温高压蒸汽驱动,工艺技术是可行的,有保障的。
3.项目的技术关键和技术难点3.1、工艺形式和设备配置选择电拖鼓风机优点:系统简单,故障率低,故障点少,启动时间短;缺点:投资大,运行成本高,富余煤气需要发电或其它形式回收利用。
汽拖鼓风机优点:占地小,投资少,运行成本低;缺点:启动和恢复时间长,系统复杂,故障点多,管理要求高。
结合安钢资金紧张、位置紧张的实际情况,总结我们以前2200 m3和2800 m3高炉汽动鼓风积累的经验,我们计划在大高炉上选择国产汽动鼓风机组,该机组是目前国内高炉功率最大的汽动鼓风机组。
钢铁企业4000 m3以上高炉鼓风多数采用电动鼓风,采用汽动鼓风的机组只有1套,为梅山钢铁全套进口MAN公司的DK100/220R+AV90-15中温中压汽动鼓风机组,E点平均风量7100Nm3/min,轴功率为35799kW,目前安钢计划采用的3#高炉鼓风机组是国内最大的HNK63/90/120+AV100-18高温高压汽动鼓风机组,E点平均风量7615Nm3/min,轴功率为36958kW ,A 点平均风量8777Nm 3/min ,轴功率为46081kW 。
前面可行性研究对机组制造进行了充分考察和论证,现在从经济性来分析,机组采用高温高压蒸汽驱动的必要性,蒸汽循环热效率比中温中压机组循环热效率高13.6%左右,以目前安钢能源介质定价计算,成本降低率为10.24%。
具体分析计算见下面叙述。
3.1.1、蒸汽循环热效率的提高具有很大的经济意义。
首先,它能节约大量的燃料,热效率提高1%,每小时即可节约标准煤200~250kg,同时汽耗率也随之减少,致使设备尺寸和重量减小,金属消耗量减少,制造成本降低。
3.1.2、热效率的公式ηt=h1-h2/h1-h2′热效率ηt 由h1 h2和h2′三个数据决定。
新蒸汽的焓h1由其压力P1和温度t1决定,饱和水的焓h2′由膨胀终了的压力P2(即凝汽器中的压力)决定,参数P1、t1、P2又决定着绝热膨胀终了的焓h2,因此热效率ηt 完全由参数P1、t1、P2来决定。
3.1.3、在进汽压力P1和排汽压力P2保持不变的情况下,提高蒸汽初温t1可以提高循环热效率。
如图1所示朗肯循环1-2-3-4-5-6-1,其进汽温度为t 1(即循环的上限温度),平均放热温度2T ,平均吸热温度为1T 。
若进汽温度由t 1提高到t 1′,则形成另一朗肯循环1′-2′-3-4-5-6-1′,该循环的进汽温度为t 1′,平均放热温度2T ',平均吸热温度为1T '。
由于吸热的上限温度提高(t 1′﹥t 1),平均吸热温度提高(1T '﹥1T ),平均放热温度又未改变(2T =2T '),故新循环比原循环具有更高的热效率。
由此可见,提高进汽温度,可以提高朗肯循环的热效率。
同时从图中看出,提高进汽温度,还可以提高排汽的干度,这对汽轮机的工作极为有利。
3.1.4、在进汽温度t 1和排汽压力P 2保持不变的情况下,提高进汽压力P 1也可以提高循环热效率。
如图2所示朗肯循环1-2-3-4-5-6-1,其进汽压力为P 1,平均吸热温度为1T ,平均放热温度2T 。
若将该循环的进汽压力由P 1提高到P 1′,则形成另一朗肯循环1′-2′-3-4′-5′-6′-1′。
进汽压力提高后的循环的进汽压力为P 1′,平均放热温度2T ',平均吸热温度为1T '。
提高后进汽压力,循环的上限温度t 1和下限温度T 2未改变,主要是蒸发段5-6的蒸汽温度(即饱和温度)提高了,平均吸热温度由1T 提高到1T '(1T '﹥1T )。
因而循环热效率提高。
3.1.5、由此得出,在排汽压力P 2保持不变的情况下,提高蒸汽的初参数P 1、t 1可以大幅度地提高朗肯循环热效率。