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高加疏水端差大原因分析

#2机#1高加疏水端差大原因分析
一、#2机通流部分改造前后#1高加疏水温度对比
由附表可知,#2机通流部分改造前,负荷580MW时,#1高加疏水温度为253℃,进水温度为241℃,则改造前#1高加疏水端差为12℃;#2机通流部分改造后相同负荷下#1高加疏水温度约258℃,进水温度为236℃,则改造后#1高加疏水端差约22℃,同比#1高加疏水端差上升约10℃。

二、加热器疏水端差大理论原因
1、加热器运行水位低,导致疏水中带汽,疏水温度上升,疏水端差增大。

2、加热器运行中事故疏水动作,导致加热器水位下降,疏水温度及疏水端差上
升。

3、加热器进水温度降低,本级加热器吸热量自行增大(抽汽量增加),疏水温度
上升,疏水端差自行增大。

4、加热器内部汽流隔板损坏,影响蒸汽凝结,疏水段带汽,疏水温度上升,疏
水端差增大。

5、疏水温度测量有误,温度指示高。

三、目前#2机#1高加疏水端差大原因分析
1、#2机通流部分改造后,经与仪控就地核对#1高加水位,正常疏水定值定为700mm,就地实际水位约440mm,在正常水位线运行,说明#1高加正常运行水位控制正常。

为再次验证定值是否偏低,本月19日进行了#1高加水位试验,相关数据如下:
试验中发现当水位上升至773mm 时,#1高加水位高“光字牌”报警发出,说明此时液位高开关已动作,实际水位已高,因此目前水位定值700mm比较合理。

2、#2机通流部分改造后,相同负荷下主汽压力下降约1.2MPa,三台高加的抽
汽压力必然下降,抽汽量必然相应增加。

由附表可知,改造前、后#1高加抽汽压力下降约0.6MPa(改造前#2机超压运行,#1高加超压约0.4MPa),进水温度下降约5℃,温升下降约5℃,根据加热器自平衡原则,改造后#1高加的抽汽量必然增加,从而引起疏水温度上升、疏水端差增大,这也是#1高加疏水端差增大的主要原因。

同理#2
四、结论及有关建议
1、#2机通流部分改造后相同负荷下#2/#1高加温升分别下降2℃/5℃,给水温度下降约5℃,#3高加大修中已更换,温升未变化(因为大修前#3高加已堵管约15%)。

目前#2机满负荷时如#1高加抽汽门不节流,给水温度基本能达到额定值(小于设计值约2℃),但夏季因真空的下降、抽汽量的增加,#3高加事故疏水频繁动作,#1高加抽汽电动门将被迫节流,给水温度下降约7~8℃,影响经济性。

2、经试验及就地核实,目前#1高加的实际水位定值700mm正常,疏水端差约20℃,但目前水位能保证加热器的安全运行。

此外仪控部已检查#1高加疏水温度测量、显示正常。

1、建议利用检修机会,对#1高加内部汽流隔板及疏水段进行检查,消除可疑
点,同时也可确认加热器的安全状况。

五、附#2机通流部分改造前后高加运行参数。

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