钻机调试中故障现象及解决方法1.发电机不启动,但手推执行器柴油机能启动,打到怠速,执行器应有1V左右电压。
由此判断,调速器2301A未工作,经查电路看PLC状态,是PLC无输入即21.0无信号但K6已动作,查电路是K6的前点无24V。
措施:引一根24V电线到K6的9脚,上电打到怠速后柴油机启动正常,原因是天水少接一根24V线,或先接的线无24V。
40DB。
03发电柜有此问题。
40JD改40DB调试中遇到的问题:1.绞车编码器坏,A、B相无脉冲,先查线后换,更换正常,报F053。
2.优化绞车时报F107,R949=1008,U未触发,闭环控P100=4情况下,西门子反复设置参数均不好使,但开环:P100=3时能过去不报错,后经用测试盒测试,确认是U未触发,报修,西门子来人检修,拆板子后发现是一个触发线头掉了,恢复后再测,闭环优化正常,在报F107时,PUM控制电机能转但不稳定。
3.优化绞车时,报F061,且DC电压只能设到660V,不能达到890V,且电流只能设到600A左右达不到1280A。
后经确认是功率部分定义有问题,重新定义功率(按大全,参考电流值对应的编号)。
4.F015:――绞车编码器无脉冲――线无问题,传感器坏。
F015,F053:――送钻编码器A、A-、B有脉冲,B-无脉冲且干扰太大。
经查线,接头处进水,且送钻编码器线焊错。
经烘干,重新接线后测试测速信号全部正确,且泚形很好(PTI前端有干扰,后端波形好)。
5.转盘启动风机无风压信号:(1)风机正转没问题,出风口风很大。
(2)孔堵上,仍没有风压信号。
(3)开箱查压力开关,发现其负压端气管折死不通气。
(4)正压端有透明堵头,去调,且负压端螺丝朝上进水。
经以上处理,正常。
6.自动送钻风机不启动,报西门子人。
7.接触器无控制电压(220V),经查控制电压开关未合。
8.无零位信号,经查零位开关无24V。
9.测试盒调试变频的方法:(变频器断电情况下测试)(1)取下CUVC板(2)插入检测板(3)给测试盒接上24V电源(10A)(4)分别测六个桥的通断触发情况并廁输出电压,某桥无灯亮或无输出电压,测此桥触发电路或IGBT坏。
10.通讯无法正常,三个LED只二个闪:(1)查线路A1、B1、A2、B2及入出顺序全部正确(2)ON、OFF位置正确(3)只有2#泵与CPU通讯正常,三灯闪,但报F008,其它㘬不正确,柜上F008是已处于使能状态,但应急通讯,屏上均未启动2#泵。
(4)查看2#地址,及使能。
(5)查看1#泵、绞车、转盘、P544.1和P918地址,均错误,改正参数后,所有通讯均正常(房内)。
(6)IM153设置地址为10后,所有通讯均正常。
(7)触摸屏控制DW、RT、1#MP、2#MP,均不动作。
经查无风压启动信号、风压检测信号,查电路,SM323的24V和0V不对,重新接24V和0V后,检测有风压启动,反馈回风压信号正常。
(8)SM331、FM350故障灯亮:①查接线(电源线),FM350按编码按新规则定义接线并校线,正确改正田的电路图,但仍然报错,查硬件组态,组态正确,查量程卡,未调整,调整到24V后,工作正常,无故障。
②SM331查线(电源线)正确,查组态,组态错误,定货号、位数对不上,改为8×12Bit,并设置其属性输入类型±10,4~20mA二线制,仍报错,查量程卡,按照定义调整量程卡后工作正常。
(9)绞车正常回路手柄控制时,不启动,经监视程序,无风压,无零位。
经查①检修开关状态不正确,恢复到正常位置(压入),风压通。
②手柄零位未接进PLC――接线后零位信号正常。
③触摸屏给定时――风压零位正常。
(10)在程序中加入断线防止绞车高速运行的程序段。
40DB。
01也就加入此保护。
(11)试泵时,在高速运行状态下,给定清零,变频器季F006,直流母线电压过高。
措施:设置直流母线调节功能,P515=1,P259=-10%,后测试正常,注。
无制动单元的设置要设置此参数,有制动单元的不需要设置。
(12)送钻离合器应与绞车启动互锁,硬件(应急)软件(程序)中都使用,气控箱送钻压力开关返回到PLC中,即当送钻离合器动作后,常开点闲合,送给PLC一个24V信号,使之不能启动绞车。
(13)当绞车运行时:应急回路:硬件互锁,不能启动送钻离合器。
通讯回路:程序控制,不能启动送钻离合器。
(14)当绞车未运行,且送钻未运行,离合器未合闸时,刹车动作。
当绞车出故障且离合器合闸,送钻未运行或故障,刹车。
当送钻未运行,离合器合闸,绞车未运行或故障,刹车。
当送钻故障,离合器合闸,绞车未运行或故障,刹车。
当送钻故障,且绞车故障,刹车。
当送钻未运行,绞车未运行,刹车。
当绞车运行,刹车打开。
当送钻运行,且离合器合闸,刹车打开。
以上通过送钻离合继电器、刹车继电器、送钻压力开关、刹车压力开关和程序共同实现。
(15)盘刹的驻车制动,紧急制动,厂家用的都是常开点。
PLC输出常闭点,控制刹车继电器的常闭点与盘刹的紧急制动常开点并联,即PLC无输出(继电器不闭合)或紧急制动按钮按下时,盘刹刹车。
程序中刹车输出改为闭点。
(16)应急状态下,绞车、送钻、与盘刹的关系?(17)程序中加入给定断线保护,即当绞车给定断线时,让程序中判断使给定为0。
(18)40JD改为40DB(苏丹)绞车传动箱多出一个离合器,此离合器由过卷阀常供气,当过卷或过卷无供气时,此离合器无抱合,滚筒不随电机转动。
(19)报F026,有一个或一组IGBT击穿短路。
□008,启动即有使能,可能是启动信号未撤消或是使能参数设置有问题。
2007年7月15日40DB.031.辅机断路器合不上闸,按合断按钮均无反应。
经查,加入的欠压线圈没有电(正常时其电磁阀机构有电缩回)线未接好,恢复后正常。
2.2#房400V合不上闸,合上即跳。
经测A相也N相通,分段查电路,是2#房MCC柜母排短路,去掉2#房MCC所有外接电路,确认为MCC短路。
单个MCC柜体查,1#柜A相与N相通,拆掉,各后侧挡板,A立排根处有一个接线端子使之与壳通,取出后正常,恢复外部电路,2#400V合闸正常。
50DB.041.3#车并上网后过几秒钟报错跳闸,1#、2#并网正常,1#、3#,2#、3#并网正常但1#、2#并网后再并3#,则3#跳闸。
分别校正三个车电源管理的发电机电压,母线电压,显示。
然后调整6R70,使三台车发电均为600V。
最后二台二台并网正常,三台先后并网正常。
2007年7月18日40DB.031.发电柜运行无输出,现象同40JD改造,引一根2V4电线到K6的9脚后柴油机启动正常。
2.打到怠速即有460V电压。
济柴发电机本身有励磁系统,只要柴油机启动即发电。
措施:拆出济柴发电机本身励磁系统,把发电柜的两根励磁线接到发电机的F1、F2上即可,有正负,发电正常,即怠速30V满速80V。
3.柴油机发电(发电柜打到发电位置):电压不稳,在540-680之间波动很大,很快。
分析:闭环回路有问题,与6R70积分时间、增益有关。
增益时间:P156 P225增节,调节后电压稳定。
2007年7月20日40DB.03 郑连亮1、绞车优化时:P115=2时报F011、F09,过流或短路。
查看P128值设不了1260,判断功率定义有问题,查P070=129,查手册,最大输出电流600多A,显然不正确,查看整流订货号为。
P070=149(此为标牌值),重新定义功率设P070=149,然后工厂复位,查P070=149,然后按专家设定步骤优化绞车,非常顺利优化完成。
(1)前期对编码器的测试很重要。
(2)查看功率定义也实际标牌值是否相同,若不同以铭牌为准。
(3)优化时,0.1组和0.2组都设准确。
2.3#发电柜打到发电位置不发电,查电路K8吸合未断开(指示灯亮),测X1的8、9有1.2左右电压,说明自励回路触点未接通,正常工作时K8吸合瞬间即断开有接触器接通瞬间断开,有吸断声。
因此判断:K8控制KM回路有问题。
措施:换另下个柜的K8,插上后发电正常。
有问题的继电器换到另一台发电柜中工作正常,也能发电。
分析:可能是继电器本身触点有问题,该断的未断,该合的未合。
3.3#柜合不是闸,合闸按钮跳动分析:1、合闸线圈有电,但瞬间即跳闸,可能是分断线圈一直供着电,导致此现象,但分断继电器K3并未吸合,PLC也无输出。
2、断路器机构有问题。
措施:1拔下K3,打到并网,断路器合闸,测试继电器触点正常,再把K3插上,打到并网断路器合闸正常。
2007年7月22日40DB04刘言1.自动送钻加到500转时报F053,编码器故障,用示波器测信号,有干扰措施:查线,线号定义A-、B-未接入,重新定义并焊线如下:送钻编码器线号:12345678屏功能:0V10-30V A B A- B- o o- 花插头针号:1234567传送线号:123456750DB.04刘言1.测试自动送钻钻压给定:现象:悬重无显示为00,但有一次显示为50吨后即无变化(说明有线接触不良,特别可能是电源)措施:1、按图纸查SM331(IW20)到悬重传感器线路,接线正确(注意有正负之分)2、查SM331,电流电压输入口定义,前6路均为电流输入后2路为电压输入,定义正确3、查SM331电源供电,接1#端子的24V线松动,重新接好压紧,MP370中悬重值显示值正确,打压后悬重值变化经验:测试中注意很微小的变化现象,可能这就是问题所在。
测钻压给定控制:(1)打到10吨悬重,钻压较零,缓慢放压,使悬重显示6吨左右,此时钻压为4吨。
(2)挂离合器启动送钻。
(3)给定钻压3吨,变频器加速,到500转时报错F053,重试,仍然加到500转时报F053(4)用速度给定测试加速到200转后速度波动很大,而不是特定在200转,再加速报F053重新优化:(1)复位工厂值(2)按专家设置优化变频器,到P115=4时报F053,判断为编码器回路有问题。
措施:(1)用示波器测编码器脉冲,DTI出口有干扰尖脉冲,测DTI前端:A、B、B-有脉冲,A-无脉冲。
(2)从DTI入端――编码器出线,校线改线,如下:编码器线号:12345678屏功能:0V10-30V A B A- B- o o- 花插头针号:1234567传送线号:1234567(3)测试A、B、A-、B-及DTI出端A、B无干扰。
重新优化P115=4,仍报F053(P215增大5到10仍不起作用)。
(4)单独启动电机(PMU控制),加速到5Hz.(5)重新测DTI出端A、B波形,波形很干净,但有一个现象值得注意:脉冲有断续现象,有两种可能:1、联轴器松动打滑。
2、编码器有问题,丢脉冲。
查编码器联轴器很牢固。
(6)测编码器,以固定的转速,不停顿的转动编码器轴1圈,用示波器测A、B脉冲,A、B两相均有中断现象,因此判断,编码器有问题,丢脉冲。