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真空助力器基本结构和工作原理 PPT课件
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1#第一工作 腔进油口
2#第二工作 腔进油口
制动主缸在正常状态下,由于两活塞中间单向阀是处在开启状态,1#油口 与1号活塞相通,2#油口与2号活塞相通。在制动结束后,活塞在弹簧的作 用下回位,工作腔内的油压降低,多余的制动液分别由1#和2#油口回到储 液罐中
制动主缸使用中存问题分析
1 故障名称:制动失效 故障现象:当连续踩下制动踏板时,各车轮无制动作用,汽车
不能减速或停车。 故障原因:1) 主缸内没有制动液或严重不足; 2) 主缸皮碗翻边或损坏; 3) 制动油管破裂或接头漏油; 4) 机械连接部位有脱开之处。
故障的排除与判断:1) 连续踏下制动踏板,踏板不升高,同时 又感到无阻力。如缺油则添加制动液,如不缺油,目视各连接处是 否漏油。
2) 如外表均正常,则拆下制动主缸检查。
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1-储液罐 2-油位传感器 3-前腔出油口 4-后腔出油口 5-主缸进油口 6-活塞弹簧 7-二号活塞 8-一号活塞 9-中间阀 10-活塞限位卡销
储液罐主要组成部分:
旋盖 上壳体
下壳体
进油口
传感器
出油口
在储液罐内部还有浮子和磁铁两个结构,主要是 测量油液位置以及吸附杂质
制动主缸主要构件
2、工作过程: 制动时,驾驶员踩下制动踏板真空助力器推动第一活塞向 左移动,当活塞脱离限位销时,中间阀被关闭,第一工作 腔形成密封空间,其内油压开始升高。油液一方面通过腔 内出油孔进入右前左后制动管路,另一方面又对第二活塞 产生推力,在此推力以及第一活塞左端弹簧力的共同作用 下,第二活塞也向左移动,这样第二工作腔内也产生了工 作压力,推开腔内出油阀,油液进入左前右后制动管路, 于是两制动管路对汽车实施制动。
此后,如果控制阀推杆的位置保持不变,由于阀体向左移动,
使大气阀开度逐渐减小直至完全关闭,从而达到“双门关闭”的平 衡状态(图c)。此时反馈盘变平,在其表面上各处的单位压力相等。 达到平衡状态。后主缸推杆作用力不再增加。如欲进一步增大该力 须继续移动踏板推杆,建立起新的平衡状态。当右气室真空度降到 零时,即达到最大助力状态 。
制动主缸的主要组成部 分与工作原理
目前乘用车最常用的制动主缸是双腔串列中心阀式制动主缸:
1、结构特点:取消了串联式双腔制动主缸的补偿孔,采用中心单 向阀来取代它们的作用。
2、优点:
在ABS系统中液压泵的作用,使制动系统的制动液压发生波动,正 是这种作用使制动主缸内的液压产生波动,且活塞同时发生相对移 动,其液压的变化频率可达每秒15次左右,液压可达20Mpa高压, 对于补偿孔式主缸,当活塞相对缸体移动时,由于高压的作用,在 补偿孔和回油孔处就会发生密封皮碗的过度磨损或切削现象,这样 就会造成制动主缸失效,从而造成制动失效,所以,在ABS系统中 应采用中心阀式制动主缸,克服了以上不足,从而提高了制动系统 的安全可靠性,所以在ABS系统中不应配用补偿孔式主缸。
端是否有汽油味或燃气味。) 2.4 行驶检查制动效果及助力器工作情况; 2.5 上述四项还不能确认故障,将助力器拆下进行检测(在检测设
备上进行);
1.2 调整踏板螺钉使踏板有一定的空行程。
真空助力器使用中存问题分析
真空助力器故障的诊断
1、故障诊断: 1.1 驻车后,发动机熄火或发动后,脚踩制动踏板,如果 脚感特别硬,则说明助力器可能出现故障。
1.2 驻车后,发动机正常工作,脚踩制动踏板,如果听到哧哧声响 ,则说明可能是助力器漏气或真空阀口损坏。
6) 磨擦片与制动鼓之间间隙过大;
7) 制动鼓失圆;
污。
8) 磨擦片接触不良,硬化、铆钉露出或磨擦片有油
3 故障名称:制动拖滞
故障现象:使用制动后,抬起踏板时,全部或个别车轮仍有制动作 用。
故障原因:1 制动踏板没有自由行程,踏板回位簧过软、折断、 脱落;
2 主缸皮碗不耐制动液,活塞回位簧无力;
3 制动液不合格使主缸皮碗膨胀
制动主缸及真空助 力器总成基本结构
和工作原理
汇报人:技术室 2011年5月
不讲情理,无以成人;不讲原则,无以成事
两大组成部分: 真空助力器 制动主缸
真空助力器构造
真空助力器后壳 体
真空助力器后膜片 托板
真空助力器前膜 片托板
膜片座
膜片座支 撑壳体
控制阀体组件
真空助力器前壳 体
故障的判断与排出方法:
车轮行驶一段里程后,用手抚摸各制动鼓,全部发热,说明 主缸有问题。应更换制动主缸。
1.1 主缸畅通性极差,制动液脏或有杂质将补偿孔堵塞, 使多余的制动液无法返回到储液罐中,导致制动器不回位,产生制 动拖滞现象。其处理方法是清洗或更换管路中的制动液;如仍解决 不了应更换制动主缸。
2 故障名称:制动不灵
故障现象:在行车中,将制动踏板踩到底,汽车不能立即减速、 停车,连续踩几脚制动效果也不好。
故障原因:1) 制动油管或分泵内有空气;
2) 踏板的自由行程过大;
3) 制动主缸损坏或补偿孔及通气孔堵塞;
4) 主缸和轮缸的皮碗损坏、变形、活塞与缸壁磨损 过甚而松旷漏油;
5) 油管或接头处漏油;
橡胶反 作用盘
膜片复 位弹簧
制动主 缸推杆
真空助力器工作原理
不制动时,控制阀推杆弹簧将控制阀推杆连同柱塞推到右极限
通道A
位置。此时真空阀开启,大气阀关闭。左、右气室经通道A、B互 相连通,并与大气隔绝,两个气室的真空度相同。
真空阀
大气阀
通道B
将制动踏板踩下时,控制阀推杆左移,消除了柱塞与橡胶反馈 盘之间的间隙δ‘(图a)。接着来自踏板推杆的力通过反馈盘传到主缸 推杆上,使主缸产生一定的液压。由于橡胶是可以变形但体积不能 压缩的材料,在传力过程中反馈盘中心部分产生凹变形,边缘部分 产生凸变形δ‘’(图b),使踏板推杆的作用力得到了一定程度的放大, 但其行程则有所增加。此时主缸内的制动液以一定的压力流入制动 轮缸;与此同时,控制阀推杆继续向左移动,由于膜片座保持不动 ,先是真空阀关闭,切断了右气室与真空源的通道;继之大气阀开 启,使右气室与大气连通而降低了其中的真空度。左、右气室压力 差造成的作用力除一部分用于克服膜片复位弹簧的力以外,其余部 分由阀体经反馈盘作用于主缸推杆上。此时主缸推杆所受的力等于 控制阀推杆和膜片座对反馈盘作用力之和。
主缸前后工作腔:
第一工作腔 出油口
第二工作腔 出油口
工作原理:
1、连接方式: 由于缸体内有两个活塞,将主缸内腔分为两个工作腔(第一工作腔和第 二工作腔),其中第一工作腔通过ABS控制模块与右前轮和左后制动轮 缸相连接,第二工作腔同样通过ABS模块与左前和右后制动轮缸相连接。
工作腔、管路以及制动轮缸连接示意图
1.3 驻车后,发动机正常工作,不踩制动踏板,也能听到哧哧声响 ,说明壳体和真空系统泄漏,或是膜片已损坏,(主缸密封圈损坏 也有此类现象)
1.4 驻车后,发动机熄火,脚踩制动踏板,能听到清脆的喀喀声响 ,则说明回位簧偏。
2、 检查确认
2.1 检查与助力器相连接的真空软管是否漏气; 2.2 检查发动机进气岐管处是否有积碳; 2.3 检查单向阀是否损坏;(其方法是闻一闻软管与助力器连接一