浅谈变频器的工作原理及应用
自80年代变频技术在国内兴起以来并得到迅速发展。
变频器以其结构简单、可靠性强、调速范围宽等特点被人们认可并应用于各个领域。
目前广泛应用的低压变频器大多数为交直交过程实现无级调速,即将市电整流滤波再由控制单元经逆变单元逆变为交流输出(如图1所示)。
图1
根据控制原理变频器大致可分为5个部分
一.整流:将市电AC220V/AC380V经整流桥堆整流滤波后得到直流母线电压DC310V/DC540V,滤波电容的容量根据变频器功率的
大小均有不同配置。
二.充电:因考虑到电容在储能的过程中会产生大电流冲击,在整流桥与电容之间串联一个功率电阻,以限制在充电的瞬间大电流,
待电容电压满足母线电压时开关电源工作,旁路接触器吸合(可
控硅导通)将该电阻短接。
电阻阻值和功率随电容容量变化,电
容容量越大则充电电阻功率越大。
三.逆变:逆变部分现在所用的器件均为IGBT,这种绝缘栅极型功率管,具有大电流、高耐压和功耗小等优点。
三相输出由三组共六
只IGBT组成,随着控制部分输出的PWM方波有序导通,控制
门极限制电压±20V,采用光电耦合器隔离,为了让IGBT可靠关
断一般门极控制采用负电压使其截止,正电压导通。
如图2所示
常态光耦的初级为低电平时门极为-10V关断状态,当控制信号为
高电平时门极为+15V导通。
六组驱动当中如有任意一组损坏或
驱动不良都有可能引起变频器异常(如缺相、输出不平衡等故障)。
图2
四.能耗:在变频器使用过程中,经常会碰到电机工作在发电状态的情况,发电状态下的电动机所产生的能量均会反馈到变频器,使
变频器母线电压升高,如该过程持续则可能导致变频器内部元器
件因过电压而烧毁。
那么在这种情况下变频器就需要将多余的能
量释放,当控制部分检测到变频器母线电压高过阀值,则能耗部
分开始工作,直到母线电压低于阀值时关断,从而很好的保护了
变频器。
目前还有一种更好的方式可将多余的能量反馈给电网,
可使资源进一步得到利用。
五.主控:主控部分主要是由CPU、人机界面、A/D转换及I/O组成。
主控部分除了控制变频器输出外还监视本机实时变化以做出相应
得保护措施,如过电流保护即负载电流达到电机额定电流2倍时
变频器则给出报警型号并停止输出,以更好的保护电机。
( 当然
还有其它的保护过温度保护、过载保护、缺相保护等等) I/O部分主要是提供与外部设备连接的开关量输入输出信号,以
便于和外部设备连接,另外还支持外部通信及模拟量控制。
人机
部分主要是用来给用户更具不同工艺和不同负载类型设置不同的
控制方式,使变频器满足控制条件。
像其内置PID、简易PLC等
控制让使用者能够更好的发挥与利用。
案例:一个工厂空调冷冻水泵改造的案例,冷冻水循环由冷冻水泵及管道组成,从冷冻机组流出的冷冻水由冷冻水泵加压送入冷冻水管道,在个房间内进行热交换,带走房间内热量,从而使房间内的温度下降。
该机组共有3台11KW离心泵,常态下2台同时工作,另一台作为备用。
在泵的出水口装有电动调节阀,由于冷冻水的流量经常发生变化,引起管道水压的变化较大,为了解决该问题,机组需要不断地调整冷水泵的出水阀开度,以保持管道水压大致恒定,但大多数场合,都是保持出水阀门开度一定,任随压力变化。
这样因压力控制精度低,造成能源的浪费极大。
根据流体力学原理,流量Q与转速n的一次方成正比,管压H与
转速n的二次方成正比,轴功率与转速n的三次方成正比。
当所需流量减少,离心泵转速降低时,其功率按转速的三次方下降。
如所需流量为额定流量的80%时,则转速也下降为额定转速的80%,而轴功率降51.2%;当所需流量为而额定流量的50%时,而轴功率降12.5%。
若采用压力控制,定能够取得好的节能效果。
图4
改造后的系统如图4所示,在水泵的出水口加装压力变送器。
考虑到现场控制室与水泵距离较远,采用电流型输出的压力变送器,其信号受外界的干扰较小,工作稳定。
另外现场3台水泵2台工作1台备用,安全起见,控制部分除了保持现场原有的系统不变外还具有变-工频、泵-泵的切换。
即常态下1号泵和2号泵变频工作,当1号变频故障时自动切换到工频工作,当1号泵故障时自动切换到3号备用泵工作,2号泵亦同,变频器采用ABB公司ACS410-11KW,PLC采用西门子S7200主机,加昆仑通态触摸屏。
控制部分如图5
S
PLC COM
I 0.2
I 0.3I 0.4
I 0.5
I 0.6
I 0.7
I 1.0I 1.5
I 1.2
I 0.1
I 0.0
00.100.300.4
00.500.6
00.0L 00.7
N
COM
现场安装完成后进入调试,控制电路电路的功能调试就不说了(因为在工厂装配完成后已调试完成)。
首先在将马达旋转方向调正,变频器设定为PID 控制宏,PID 目标值设定为0.35Mpa ,然后将1号机手动运行,启动后发现响应缓慢,压力变化落差大,随即调整积分和微分值,反映比刚才稍快,但仍有不足,再调整比例增益后效果明显,马达转速随流着量变化而不断调整,压力始终恒定。
修正传感器与实际压力的误差,细化变频器的增益、积分和微分值,使管道压力相对稳定的情况下将变频器输出稳定,这样才能使机组和变频相对稳定地工作(2号机亦同)。
冷冻水泵改造后经过工频与变频对比其节能率达到35%,厂商非常满意,随即让我们将冷却水系统及冷却塔风机均实施变频改造。
结束语:因变频器是一个干扰源,还应该考虑到其电磁兼容性的问题。
以上一个简单的改造,在变频器的使用中只能算得上是冰山一角,在国内能源紧缺的情况下,尚有更多的合理的应用等待着我们去拓展。