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湿陷性黄土地基处理技术总结


1 2 加固措施 .
根据检测结 果和不 符合 要求 的原 因分析 又进 行 了
按 照设计 要求本段采 用冲击碾压进 行地基加 固 , 要 求 的加 固 结 果 为 : 压 最 后 5遍 的沉 降 量 不 得 大 于 碾 lm,m 范 围内土体 的压 实度达 到 9 以上 , c l O 且加 固范
定, 累计 沉降量 233mm, 2. 1 路基从 20 0 7年 7 月份填 筑 完成至今路肩 沉降量 1mm, 沉降数 值分析 也 已经 趋 8 从
于稳定 。
便 很小 , 以在碾压 4 所 O遍后 进 行 了检测 , 检测 结 果为 :
总体沉降量 2  ̄ 3c 但 是地 表 下 5 c 范 围 内压 实 5 0m, 0m 度符 合设计要求 , 是从取样 时观察看土层 的密度呈减 但
了实验 和尝试 , 现对该 段 内湿 陷性 黄土地基处理 的各种 形式进行分 析 、 总结 。
1 冲击碾压 l 1 工 程概 况 -
后联 系设计 人员对检 测不合格 的问题进行 了分析 ,
本施工段 落位 于站场 内 D K18 6~DI 4 + I 4+6O K18
7 0 长 1 0 施工 段 落 内地 势 相对平 坦 , 高 西低 , 6段 0 m, 东 纵坡 较小 。地 表 下 1 m 范 围 内土 层 具 有 Ⅲ 自重 湿 陷 5 性, 含水 率 1 . ~ l . , 46 6 1 干密 度 1 3 g c , 和 . 5 /m。 饱
2 1
湿 陷性 , 水 率 1 . ~ 2 . , 密 度 1 3 g c , 含 61 7 4/ 干 9 6 . 5 / m3 饱和度 5 . ~7 . , 56 2 1 塑性指 数 9 5 l . 。 .~ 0 8 2 2 加 固方 法 .
通过本试 验路段 的施 工 对 冲击 碾 压 加 固湿 陷 性 黄 土 的适应 性初 步总结如 下 :
基 的三种处理 方式的分析 、 总结 , 以给今后 湿 陷性黄 土地基 处理 方式的选择提供 一 个借 鉴 。 可 关键 词 : 陷性 ; 湿 黄土 ; 地基 ; 处理 ; 术 技
中图分 类号 : U4 5 文献标识 码 : 文章编号 : O 4 5 1 (0 10 一 O 2一 O T 7 B 1 0— 7 6 2 1 ) 1 00 3 新建铁路石太 客运 专线针 对 湿 陷性黄 土地 基采 用 了三种 处理方式 , 在东 凌井车站 的路基 施工 中分别 进行 小 的趋势 , 检测结果表 明地 表下 5 c 的压 实度 9 ~ 0m 0 9 , 2 地表下 10 m处 土样 的压 实度 为 8 9~8 , 0c 0, 5 且 6 湿 陷性 系数 大于 0 0 5 .1 。

路基填筑 时地基沉 降速 度 随着 填层 荷载 的不 断增
加 而不 断增加 , 每层填土压实 厚度 3 c 当填 土高度达 0m,
到 39 时沉降 速率 达 到 峰值 , .m 随后 逐 渐 减小 , 通过 一
次 的沉 降量便 大于 lm, c 如果沉 降点不被碾 压沉 降量
年多的加载和沉降, 从观测数值看地基沉降 已趋于稳
1k 碾压过程 中每 5 1 用平 地 机将 场 地平 整 一 5 m, ~ 0遍 次, 并在表 面含水量 较低 时进行 洒水 , 工 中进行 沉 降 施 观测检验失 败 , 因为沉 降点选择较难 , 降量控制较难 , 沉 压路机为三 菱形 , 如果 沉降 点选 在被 碾 压处 , 那么 碾压

* 收 稿 日期 :0 00 —8 2 1-41
作者简介 : 刘 ̄g (9 9)男( I 16 一, 汉族 )河南洛阳人, , 国家注册监理工程师 、 注册造价工程师 、 注册咨询工程师 、 注册一级建造 师, 现从事工程监理工
作。
2 1 年第 1 01 期
1 4 适应性 .
西部探 矿工 程
() 1 冲击碾压 是湿 陷性 黄土 地基 加 固工期 最 短 、 成 本 最低 的一 种施 工 方 法 , 段 地 基 加 固共 用 冲 击 碾 压 本
压实厚度 为 2 c 并 在 - ] 灰 土施 工 的边 缘做 了临 时 0 m, -k ' 排水沟 , 以防止雨水进 入地基土体 。
13 处 理效 果 .
压路 机 , Y 6 QC 30型 冲击 压 路 机牵 引机 各 一 台进 行 碾 压 , 先按照设计要 求进行 了 4 首 0遍碾 压 , 压 时速 9 碾 ~
2 0
西部 探矿工程
Z 1 年第 1 01 期
湿 陷性 黄 土 地 基 处 理 技 术 总 结
刘 卫 红
( 乌鲁木齐铁 建监理 咨询 有 限公 司, 新疆 乌鲁木齐 8 0 1 ) 3 0 1 摘 要: 湿陷性黄 土地基 的处理方式有 多种 , 通过石 太铁 路客运 专线 东凌 井车站进行 的湿 陷性黄 土地
度 3 %~4 . , 1 O 7 塑性指数 9 5 ~1 . %。 . O1
分析认为: 因为本段落为试验路段, 没有按照湿陷性土 层 的厚度进行处 理 , 然处 理深度 为 l 但 是 l 以下 虽 m m 的载体也 存在较 大湿 陷性 , 土体压 缩 比大 , 工时不 仅 施
对 l 范围 内的土体进 行 加 固同 时也对 地 表 下 2 m m ~3 甚至 5 范围 内的土层 进行 了加 固和 扰动 , 以在施 工 m 所 时有相 当部分的压实 能量被 l 以下 的载体 吸收 , m 造成 l m范 围 内的土层 压实效果无法 达到相应要求 。
围 内湿陷 系数 小 于 0 0 5 . 1 。施 工 时 采用 C 2 T 5型 冲击
4 遍碾压 , O 地表沉降量 3  ̄3c 检测结果符合设计 0 5m,
要求 。
冲击碾压合 格后 接 着 进行 其 顶 面 5c -/ 灰 土 0m k 的填筑 , 一层填筑 的压实厚度 为 3c 第二层填筑 的 第 0m,
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