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高炉中控室常见的应急预案

3.高炉炉前操作应急预案
3.1进风系统突然烧穿
3.1.1在出铁间隔期间,迅速组织炉前用最大钻头,以最快速度将有铁罐侧的铁口打开,有条件两边出铁就两边出铁。

3.1.2在出铁过程中,要迅速透铁口,保持出渣铁顺畅,同时组织炉前卸下风口大盖,让熔渣流出,如果渣已经凝固,待休风倒流后处理。

3.1.3劳保用品穿戴齐全,人站在风口侧面,防熔渣流出伤人。

3.1.4中控室人员发现进风系统突然烧穿,应立即减风,停氧、停煤,用水冷却烧穿部位,防止熔渣大量吹出。

3.1.5在确保设备和人身安全的情况下休风处理。

3.2炉前设备故障
3.2.1开口机动不了,液压炮正常,通知检修工抢修。

3.2.2在出铁过程中,要适时检查液压炮,如果发现不能正常堵口,迅速通知炉内,联系检修人员处理,并联系转运跨准备好铁水包待命。

需要减风时,及时减风,必要时采取慢死风堵口。

3.2.3在出铁前发现液压炮不能正常工作,立即通知炉内联系检修人员处理,炉内操作人员根据设备恢复情况减风控制冶炼强度。

3.2.4在出铁前和出铁中都应适时检查摆动流嘴,当发现摆嘴不动时,
3.2.
4.1改电动为手动;
3.2.
4.2通知炉内联系铁罐操作工待命;
3.2.
4.3必要时,铁罐出满立即堵口,根据实际情况考虑及时打开另一侧铁口;
3.2.
4.4原则是不能让铁下地、焊罐。

3.3铁口堵不上
3.3.1铁口堵不上,应及时通知炉内减风,同时联系转运跨待命,在此期间密切关注摆动流嘴和铁水运输工作状况,杜绝铁水下地。

3.3.2及时联系维检人员检查确认液压炮工作状况,如有问题立即处理。

3.3.3炉前人员迅速将炮头缠上石棉绳,将炮泥装够,待减风降压,渣铁流减小后堵口。

3.3.4减风后,如果渣铁流大,迅速组织打开另一铁口。

3.4铁口连续过浅
3.4.1适当选用小钻头,缩小铁口孔道直径。

3.4.2杜绝铁口不吹或大吹,逐渐增加打泥量。

3.4.3保证泥套完整不冒泥,处理铁口时,防止钻漏。

3.4.4各闸坝加固,防跑大流。

3.4.5连续浅,炉内减风、减压出铁。

3.5风口烧穿
3.5.1风口烧坏但未冒渣时,小套和风口二套之间来水,则通知配管工适当减水,再根据风口损坏程度,减水1/3至风口与二套之间余水干为止。

若风口坏得大,风口排水要用软管连接,若减水过多时,要增加外部打水,以便及时休风处理。

3.5.2发现风口烧穿,仅少量喷渣时要及时打水,并汇报炉内操作人员,采取必要的收氧、减风措施。

3.5.3当风口烧穿冒渣时,首先要立即打水,炉内操作人员要立即减风至正常风量的50%,或改常压操作,同时停止富氧,停止该风口的喷煤,并将风温撤至1100度左右,防止事故扩大;再根据冒渣情况减风到需要水平,若冒渣大,水打不住时,要尽量减风到风口不呛渣的水平,并及时组织炉前出渣出铁,为进一步减风创造条件,并做好休风的准备工作。

4.高炉炉内操作应急预案
针对停风、水、电、气,上不起料,炉前出不来及悬料,长期低压慢风操作等突发事故,避免事故对高炉生产的正常运行造成危害,将事故损失降到最低水平,同时快速恢复生产,特制定本预案。

4.1紧急停风
4.1.1关冷风大闸及调节阀,停止富氧、喷煤,同时向炉顶通蒸汽。

4.1.2关热风阀和冷风阀。

4.1.3开炉顶放散阀,关煤气切断阀,但必须保持炉顶正压。

4.1.4全开放风阀。

4.1.5在以上工作进行的同时,需争分夺秒组织有关人员钻开铁口,打开渣口,且尽量打开所有的大盖,尽量减少灌渣量。

4.1.6如风口灌渣,应组织人员进行处理。

4.1.7根据风机的情况,不能短时间恢复时,可转入不点火的长期休风。

4.1.8送风程序按正常的短期休风和长期休风后送风程序进行。

4.2高炉冷却水故障
正常生产情况下,风口、渣口的水压,必须高于热风压力0.2MPa。

如水压
不足,应适当减风,或者转常压操作,并维持风压低于水压0.2MPa。

水压出现异常波动,应按如下程序操作:
4.2.1高炉水压(以风口为主)下降30%时,应减风控制冶炼强度操作,停止富氧,喷煤量相应减少,适当减低负荷。

4.2.2高炉水压(高压水)降低50%时,应减风处理,并立即出铁休风,采用正常的短期休风程序进行。

4.2.3高炉突然停水时
4.2.3.1炉内立即组织休风;
4.2.3.2炉前组织工作:
a)在出铁期间,组织炉前人员勤透铁口,保持渣铁排放通畅;
b)在出铁间隔期间,用最大钻头、最快速度打开配有铁罐侧的铁口。

4.2.3.3检查并处理烧坏的冷却设备。

4.2.3.4联系查清断水的原因和处理时间,做好恢复生产的安排。

4.3停电
停电的处理主要依据停电的范围不同,影响程序不一,而采用不同的处理方法。

4.3.1全公司停电或鼓风机停电,可按鼓风机停风或无蒸汽休风处理,但全公司停电时,凡电动设备必须改为手动操作。

4.3.2上料系统停电时,按低料线处理,如短时间内不能恢复,则应进行休风。

4.3.3煤气处理系统停电时
4.3.3.1高压高炉转常压操作,按维持炉顶放散能力的风量操作。

4.3.3.2打开炉顶放散阀,放散煤气。

4.3.3.3炉顶、除尘器通蒸汽或氮气。

4.3.3.4待处理恢复正常后,先送煤气再转高压操作。

4.4停蒸汽
将相应部位通氮气维持正常生产。

4.5上不起料
4.5.1首先减风到需要水平,并向炉顶通蒸汽(尽量不打水),以控制料线深度和炉顶温度不超过350℃,炉前准备休风。

4.5.2恢复上料后,应根据料线深度酌情减负荷或加净焦。

4.5.3料线见影,可据顺行情况恢复风量。

当料线接近正常时,风量应恢复到略
低于正常压差时的风量,料线与炉况正常时即可恢复全风。

4.5.4为利于顺行,赶料线时可临时采用发展边沿的料制。

4.5.5当低料线下达到炉身下部时
4.5.5.1改为发展边沿的料制。

4.5.5.2出现风压升高或拐动,下料难行的征兆应及时减风处理,控制压差较正常压差低些。

4.5.5.3低料线炉料下达风口,注意炉温的变化,酌情调剂稳定炉温。

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