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海洋钻完井高新技术简介

中海石油(中国)有限公司深圳分公司 张武辇 2001年9月
CNOOC CHINA LIMITED - SHENZHEN




张武辇
中海石(中国)有限公司深圳分公司
A、
B、 C、 D、 E、 F、 G、
59天安全优质钻完一口九千米大位移井
井下油水分离同井回注采油系统 可膨胀筛管防砂完井技术 新型全液压钻机和第五代钻井平台简介 空心造斜器的应用 一次多层砾石充满填完井工艺技术 压裂充填防砂技术
P.D.5
8-1/2”稳斜降斜扭方位井段(6585-8987): 1、全井段自动旋转导向钻进,3只钻头22天钻完2402m,H3B7630米 开始降斜微增方位作业,8110H3G中第一靶,71.41°/128°,继 续钻完8987H13连中五靶,38.33°/142-130° 2、 PDC+6-3/4”RSS+8”稳定器+ARC6+MWD+7-7/8”稳定器+6-1/2” NMDC+5”HWDP3根+震击器+5”HWDP 11根+震击器 3、 10-15T 100-130rpm 550GPM/3700-4300PSI 41,000FTLB 机械钻速变化大9.67-23.07mph 4、 H2-H3B 7200-7700m压力带,起下钻划眼、倒划眼一趟费时达 146.5小时,必须细致措施,耐心执行,以防卡钻,清除岩屑床, 修整井眼,特别在进尺较快情况下更必须 5、 油基泥浆
四、 A20井分段钻井简况
16”×(435-1703m)造斜段: 1、至1390m完成造斜79.1°/115.5°,导向稳斜钻进至1703米,立即 固13-3/8”×1694.44m套管,保护造斜段,一只钻头钻完1268米 2、16”钻头+9-5/8”导向马达+9-1/2”扶正器+7-3/4”NM铤+8-1/4”MWD +7-5/8”NM铤+5-1/2”加重钻杆9根+6-3/4”震击器+5-1/2”加重杆 3、5-10T 75-100rpm 1050GPM/1750PSI 23.27mph 4、氯化钾聚合物泥浆 5、6天钻完1268米,造斜段配合GYRO测斜,校对MWD 4505m 5096m P.D.1 6175m AGS P.D.2 P.D.3 7407m 7770m P.D.4
3)
在设备保证上下功夫,对薄弱的关键设备在3500m井深前必须严格认真检修,
过细强制保养,保证在要求排量下高泵压、高扭矩作业安全。
4)
确保9-5/8”套管安全下过6000m以上,尽量缩短8-1/2”井段钻井长度,有利下 入7”尾管。
5)
提高对付井下预想不到复杂情况的应变能力。
3、目标:安全、优质、快速钻完A20井,具体要求——
二、第四口A20井难点分析和改进思路:
1、分析总结前三口井的成功经验和失败的教训,A20井钻井难点主要是:
1) 该井中靶后,不仅井斜要从80° 降到40 °以下,同时方位要由114 °扭转到151
°,在8000多米的深井段,这是难度很大的三维作业; 2) 所有三口井,在4000-6000米段,大段泥岩段及两个构造之间砂、泥岩应力带是钻
教训1: 泵系统必须保证能在较大排量下承受相当高压。此次泵高压输出 软管承受不了振动而爆破(额定工作压力7500PSI,炸破时4000PSI)。 迫使降低排量到小于MTV要求值,井眼清洗效果差,岩屑床严重。 钻ERD井,必须有过硬的设备做保证。 教训2: 生搬硬套北海经验“能钻多快就钻多快,不划眼不短起下钻”,违 背客观现实。 教训3: 必须采取有效措施,消除大段泥岩缩颈和椭圆井眼,才能防止卡 钻。
适时下入Power Drive自动旋转导向工具引导中靶,并钻穿全部油层;
最有效运用Power Drive,去掉TRACS,去掉液马达,同时,可以大大减少井下 工具事故和井下复杂情况,最重要是全井段钻进中井眼轨迹的偏差将由Power Drive自动导向来纠正,将可大大减少定向调整时间,大大加快钻井速度;
1) 0事故纪录; 2) 一个井眼到底,无侧钻井眼; 3) 9-5/8”套管下深6500m,7”尾管到底,正规射孔完井; 4) 65天完钻。即比第一次使用Power Drive最快75天钻完的 A18井再缩短10天时间。
三、XJ24-3-A20井59天完钻8987米
1、
严格执行设计总体思路,实现零事故,一个井眼钻到底,9只钻头59天就
2、 第一口A14井失败教训:
1) 18-5/8”套管注水泥时发生挤毁事故,这是由于原24”导管引鞋内焊导块内 径只有20-3/4”(527mm)为下套管顺利将接箍外径减小至498.5mm,强度 不 过。 够所至。导管内径必须保证22”以上,才能保证18-5/8”套管接箍顺利通
2) 12-1/4”井眼卡钻事故。井深5158米,倒划眼卡死在4664m。
顺利钻完一口近九千米大位移井,综合平均日进尺达152..32米,井深比 第一次使用RSS旋转导向工具的A18井深377米,可建井周期缩短16天,成 果显著。
2、 最有效运用RSS(Power Drive),若不计16”井眼造斜段的滑动钻进, 13-3/8”套管以后的7284米井段,滑动定向钻进只有182 .9m,仅占2.51%。 即使包括造斜段的滑动钻进,全井滑动钻进也仅占13.28%,也就说,旋 转钻井占到97.49%。其优越性体现在:
1)
2)
极大提高钻井速度,降低钻井成本;
随时修整井眼,消除岩屑床,提高清洗效果,下套管和下尾管前不 必再专门通井,都顺利下到预定井深:9-5/8”套管下至6570.37m, 7”尾管下至8982米; BHA中去掉马达和稳定器,减少许多发生事故的因素,提高作业安 全性; 井身质量好,全井最大狗腿度几乎都小于2°/30m,只有个别三个 点达到3.21°/30; 减少许多轨迹控制和调整的烦琐,真正体现先进工具先进技术的优 越性;
2、A20井修改设计的总体思路:
1) 2) 合理的井身结构,三口井实践是成功的,13-3/8”套管以前仍按老办法施工; 关键的稳斜井段: 12-1/4”井眼去掉9-1/2”钻铤改下8”铤,适当降低钻柱刚度,既能控制狗腿, 又方便调整井斜方位;6000多米长稳斜段,井眼轨迹控制不要过分过细的纠斜 纠偏,而是控制一定偏差范围,尽快往下钻,进入复杂地段后,根据井下情况
XJ24-3-A17 è ¼ É Æ
206 408 1709 6172 8630 8686 2847 7564 2.66 115.35 111.10 80-72.65 81.9-72° ± Ö -ö Ô -È Î -µ ½ 430-1602/1172 1.92 13 117 74.24 27/144 65.02% 1999.6.22
4195m,漂浮段长3582m,处理46天,造成损失可想而知。关键深
井是否暂时不用国产套管为妥。 4) 尽量减少滑动钻进,钻进6282-8686m井段为控制轨迹,滑钻38天。 A17井是几口井中最麻烦、建井周期最长的一口井,长达117天。
4、第三口A18井经验教训:
1) 必须足够的排量,在5000米左右长泥岩段,因修泵仅两、三个小时
四口大位移井简要数据资料对比表
® º ¾ Å î Ä Ï ¿
XJ24-3-A14 è ¼ É Æ
205 427 1829 6096 9450 9238 2985 8063 2.70 116.45 108.30 79.14-65° 80° -54.11° ± Ö -ö Ô -È Î -µ ½
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短时间单泵划眼和滑动钻进,就造成钻头严重泥包和堵水眼,哪怕
是油基泥浆。 2) 大段泥岩段钻进中,避免停钻测斜,以防该井5181m因侧斜卡钻。 3) 连续断导向马达事故,不得不三次侧钻--误差超标的装配架组装的 马达易出事故。 4) 第一次成功使用自动旋转导向工具powerdrive,仅用时8天时间安全 快速优质的钻完最深井段6871-8610m,平均日进尺达217.38m,是前 二口井该段钻速的1.95-2.26倍,节约钻井费用50多万美元,体现了 先进工具的威力。 5) 当钻速加快,必须耐心坚持短起下钻,坚持划眼和倒划眼,确保井 眼清洗与安全。
3、 第二口A17井经验教训:
1) 井深结构和钻具结构、技术措施等按A14井的总思路,实际效果 并非如想象,如在构造不同位置,相同的BHA,相同的措施,可 A14井是增斜,A17井却是降斜……等等,世上找不到相同的两口 井。 2) 12-1/4”的3467-5842m的井段,连续发生四个TRACS可调节变径稳 定器失效和推杆落井事故,迫使改用不带任何稳定器的光钻铤钻 具组合,井眼轨迹控制难,滑动钻进速度慢,井下复杂。 3) 9-5/8” 套管下入过程中的挤毁事故,井深5842m,套管下深
3) 4) 5)
3、 设备的保证是成功的重要因素,特别是顶驱装置,要经受连续五十几小 时的大扭矩划眼,一旦打滑就卡死无疑,A20井正是吸取了以往教训取得 成功。
24”×435m直井段:(泥线深度152m) 1、16”钻头开孔,24”扩眼后下表层套管20”×429m 2、16”SMITH+9-5/8”液马达+7-3/4”NM铤+MWD+7-5/8” NM铤+5-1/2”加重钻杆+6-3/4”震击器+5-1/2”加重杆 3、 5T. 60-100rpm 600GPM/600PSI 42.2mph 4、 海水-高粘稠泥浆 5、 4天时间 段长283m 一只钻头
12-1/4”稳斜段(1703-6585m): 1、保护套管,稳斜钻进,控制扭矩和ECD值,套管9-5/8”×6570.37m 2、1073-4505BHA: PDC+9-5/8”导向马达+7-3/4”NM铤+8-1/4”MWD+ 2根 8”NM铤+9根5-1/2”加重钻杆+震击器+加重钻杆 5096-6175BHA: PDC+9-1/2”导向马达+8-1/4”AGS+CDR+MWD+ 2根8”NMDC+3根5-1/2”HWDP+上下震击器+ 15HWDP+震击器 旋转导向BHA: PDC+RSS+8”NM稳定器+CDR+MWD+8”NM稳定器 +2根8”NMDC+3HWDP+上下震击器+15HWDP +上震击器 3、 7-15T 75-130rpm 860GPM/3700-4100PSI 25,000-30,000FTLB 16.12-21.11mph 使用油基泥浆,四只钻头27天钻进4882米,该段 综合日进尺超过180米,安全、快速过好复杂多事故井段 4、加强划眼、倒划眼清洗、修整井眼,占30.8%时间,特别进尺快 的情况下大段泥岩段更必须有此耐心执行此措施 5、漂浮套管作业很顺利,漂浮段长2357m
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