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M701F型燃气蒸汽联合循环机组启动过程介绍精讲
器过 流”、 “整流器过流”、“逆变器过流” 等
报警, 用两套SFC启动均出现同样故障。
查找原因后发现发电机转子位置传感器 故障,更换该传感器后重新启动正常。
事件十二
机组选择SFC准备启动,DCS上发报警 “SFC超时报警”,就地检查发现#1SFC控制
柜有 “主要报警”、“逆变器电压低”,在
#1SFC切换 开关柜上DS11和发电机中性点地刀的分、合 指示灯都不亮,而机械指示都在中间位置。
M701F型燃气蒸汽联合循环 机组启动过程介绍
主要内容
• 机组启动过程介绍 (高盘启动、正常启动) • 燃机、汽轮机重要阀门介绍 • 机组启动过程中碰到的问题及处理
机组启动过程介绍
公用辅助系统启动
• 公用电气系统启动; • 水水交换器一次水系统启动; • 闭式冷却水系统启动; • 压缩空气系统启动; • 天然气供应系统启动; • 化学系统启动; • 全厂辅助蒸汽系统启动。
机组并网后带负荷52MW暖机,DCS 报“#19BPT温差大自动停机”报警,机组自
动 停机。
三菱方面分析是并网时机组的初始负荷 太高所致。要求运行人员在机组并网后,等 待“GOVERNOR”模式切换至“LOAD LIMIT”
模式 后,再投入“ALR ON”。
事件二
机组准备点火,DCS上显示燃气关断阀 没有全开,机组不执行点火程序。就地检查 燃气关断阀已全开,手动波动限位开关后, 燃机顺利点火。
中压主汽阀故障后,不应马上停运机组, 待检修人员进厂处理后再做决定。
事件七
机组启动过程中,汽轮机高压缸排汽通 风阀故障。
机组启动过程中,汽轮机高压缸排汽逆 止阀故障。
发生以上情况的故障,应立即退出“ALR ON”,汽轮机机组停止升负荷,想办法处理。
事件八
机组冷态启动过程中,真空持续下降 至-79Kpa。
真空降低时应及时查找真空降低的原 因,必要时启动备用真空泵。冷态启动时发 生真空持续下降,应多注意炉侧排空气,并 控制机侧疏水阀,防止空气进入凝汽器造成 真空降低。
事件九
机组冷态启动过程中,凝结水电导率超 标,通知化水人员化验发现凝结水电导、中 压、高压炉水电导均超标,钠含量顶表,立 即停机,凝汽器侧灌水查漏。
低压缸冷却蒸汽系统相关阀门不在自动状 态或故障都影响机组点火。
事件五
机组冷态启动过程中,高压旁路阀卡 涩。通知检修人员就地手摇阀门,机组顺利 启动并网。
机组冷态启动之前,操作确认所有旁路 阀均可以动作后,再发启动令。
事件六
机组点火后中压主汽阀无法打开。通知 检修进厂将中压主汽阀的安全油泄压,重新 建立油压后阀门开启。
耗时
热态启动 >400℃
3.0h
温态启动 230℃--400℃
2.0h
冷态启动 <230℃
1.0h
暖机负荷
汽机进汽后 的升负荷率
120MW 4MW/min
78MW 2.5MW/min
52MW 1.5MW/min
高盘启动:燃机水洗或快速冷却时,维持700rpm;
升负荷速率:启动过程结束(200MW)到满负荷约30min,其中50%~ 90%负荷,约18MW/min ,90%~100%较慢,约4MW/min。
燃机重要阀门(二)
压气机高、中、低压防喘放气阀 作用: 防止压气机发生喘振。 动作规律: 发启动令后,中、低压防喘放气阀打开;当机组转 速升至2815rpm后,低压防喘放气阀关闭,5S后中 压防喘放气阀关闭。燃机熄火后,高、中、低压防 喘放气阀全部打开,20分钟后关闭。
燃机重要阀门(三)
燃烧室旁通阀 作用: 调节空燃比,使空气和天然气以最佳的比例混合燃 烧,保证燃机的T3在较高水平。 动作规律: 燃机点火后,由100%逐渐关小至40%左右,SFC脱
机组辅助系统启动
• 机组电气系统启动; • 机组天然气系统启动; • 润滑油、密封油、顶轴油系统启动; • 发电机氢气系统启动; • 盘车启动; • 控制油系统启动; • 循环水系统启动; • 凝结水系统启动; • 辅助蒸汽系统、轴封和真空系统启动; • 余热锅炉辅助设备启动。
SFC(静止变频器)选择
机组启动阶段(点火升速)
机组启动条件满足 选择SFC,发正常启动令(Start BP) SFC向发电机提供频率可调的电流,此时发电机作为同步电
动 机使用,拖动整个轴系转动。 吹扫 目的:吹扫透平、燃机尾部烟道内可能存在的可燃气体,防 止在点火时发生速点火(595rpm左右) 升速 点火后在燃机透平和SFC的共同作用使整个轴系开始升速。 升速率约135rpm/min,其间透平做功逐渐增大,SFC做功
逐渐 减小。
机组启动阶段(额定转速并网)
SFC脱扣 SFC脱扣时的转速为2180rpm。 LP缸进汽 2000rpm,低压缸调门渐开至冷却开度20%, 蒸汽进入低压缸进行冷却。 额定转速3000rpm 并网 发电机出口开关经同期合闸后,机组带初始 负荷20MW。
机组升速阶段
安全油建立 燃料供应阀开启 燃料排空阀关闭 点火器点火 检测火焰 中、低压主汽阀开启
SFC切换开关动作异常导致选择SFC超 时。
事件十三
机组启动前选择SFC失败,出现超时报 警。查找事件记录发现#3机组选择SFC启动
时 励磁系统的MDS-4开关无法合上。检查后,
发 现MDS-4开关的蓄能指示牌断落卡涩导致该
开 关无法合闸。将该断落的指示牌拿开后,选 择SFC启动成功。
事件十四
机组启动至转速3000rpm后,准备并网, 在DCS中操作合上励磁开关41E,该开关未正 常动作,励磁系统就地控制柜,发变组保护 柜,DCS等均未出现异常报警。后在励磁调
汽轮机旁路阀(二)
动作规律: 1. 启机时,当主蒸汽压力大于设定压力时, 开启控制主蒸汽压力;机组进汽完毕后,关 闭。 2. 停机时,高中低压主调阀开始关闭后,高 中低压旁路阀开启,控制蒸汽压力。
高压缸排气通风阀
作用: 防止高压转子在机组启动过程中(汽轮机
进汽之前)超温。 动作规律:
汽轮机中压缸进汽压力小于0.57Mpa时 打开;
扣 后,逐渐开至100%。机组并网后,随着负荷的增 大,旁通阀逐渐关小,负荷高于380MW后关闭。
汽轮机旁路阀(一)
作用:
1、保护再热器。启动工况或者汽轮机跳闸时,旁路 系统可保证再热器有一定的蒸汽流量来冷却。 2、改善启动条件,加快启动速度。回收工质,消除 噪声。 机组冷态或热态启动初期,当锅炉给出的蒸汽参数 尚未达到汽轮机冲转条件时,这部分蒸汽就由旁路 系统流到凝汽器,以回收工质,控制主蒸汽压力和 中压缸进汽,适应系统暖管和储能的要求。 3、事故状态下缩短安全阀动作时间或完全不起座, 节约补给水。
主设备启动
• 发电机启动 • 燃气轮机启动 • 汽轮机启动 • 余热锅炉启动
机组启动操作界面
机组高盘启动
高速盘车: 由SFC带动机组升速至710rpm左右,维持
该转速运行。 目的:
满足燃机水洗、吹扫、检修后状态检 查、加速冷却等需要。
机组正常启动模式
启动模式
汽轮机高压缸 进口金属温度
启动过程结束 (200MW)
汽轮机中压缸进汽压力大于0.4Mpa时 关闭。
高压缸排气逆止阀
作用: 逆止功能,防止机组停运后冷再管道的
冷蒸汽进入高压缸,造成高压缸上下壁金属 温差大。 动作规律:
汽轮机中压缸进汽压力高于0.4Mpa时打 开;
汽轮机中压缸进汽压力低于0.25Mpa时关 闭。
机组启动过程中碰到的 问题及处理
事件一
中调 许可,停运该机组,换机运行。
事件十八
机组启动过程中,中压汽包水位高 保护动作跳机;
机组启动过程中,中压汽包水位低 保护动作跳机。
谢谢大家!
节 柜就地手动合上励磁开关41E正常,随后发电 机并网,正常运行。
事件十五
在启机过程中,机组负荷120MW,高压给水 主 调门卡涩,卡在5.9%开度附近,给水流量只有 37t/h 左右。切至手动调节只能关小,不能开大。立即退 出ALR控制,降低机组负荷至84MW。就地检查该 阀几乎没有开度,立即手动关闭B给水泵高压出口 电动阀,并断开高压给水调阀的气源,高压给水调 阀还是不动。之后开启该高压给水调阀气源,并开 启B给水泵高压出口电动阀,高压给水调阀立即动 作,此时该阀重新动作正常。重新升负荷至 120MW,投入ALR,机组顺利进汽。
控制)和一次调频装置。 机组启动完成。
汽轮机进汽条件
• 高压进口蒸汽过热度大于56℃。 • 高压进口蒸汽压力大于4.7Mpa。 • 高压主蒸汽温度<430℃或高压进口蒸汽温度与高
压缸内缸金属温度之差小于110℃。 • 高压进口蒸汽温度与高压缸内缸金属温度之差大
于-56℃。 • 中压进口蒸汽过热度大于56℃。 • 中压进口蒸汽压力大于1Mpa。 • 中压进口蒸汽温度与中压动叶环金属温度高之差
检查后发现凝汽器A侧抽真空管道腐蚀穿 孔,导致大量海水进入凝汽器汽侧。
事件十
机组启动后转速升至2800rpm,高中压 缸 外缸(中压排汽段)温度快速下降,并出现 上下缸温差大报警,但就地检查各系统未发 现异常。 可能是冷却蒸汽减温水调节阀内漏。
事件十一
机组启动五次都在升速过程中出现“SFC 跳闸”、“发变组保护跳闸”、“谐波滤波
事件十六
机组启动前巡检发现#1余热锅炉烟囱不 断冒出白色烟雾,烟囱底部有两处地方在不 断滴水,原因不明。联系机务检修开人孔门 检查,最终确认是#1炉高压过热器2(靠近
炉 底东侧人孔处)外漏较大,并伴随着尖锐的 声音。
事件十七
机组启动过程中发现余热锅炉中压 给水安全阀外漏,经检修检查后无法处 理,机组只能稳定在120MW运行,经
135r/min 加速 720rpm 顶轴油泵停止
准备启动
机组启动阶段(汽机进汽)