第9卷 第3期有色金属工程Vol.9,No.3 2 0 1 9年3月Nonferrous Metals EngineeringMarch 2019doi:10.3969/j.issn.2095-1744.2019.03.011微扰动平推流氧化铝晶种分解技术研究与实践应用苏向东1,丁元法2,秦庆东1,吴海文3,李其贵3,李国乾3,李丹宁2,罗 源1,彭梯礼3(1.贵州理工学院贵州省轻金属材料制备技术重点实验室,贵阳550003;2.贵州科学院贵州省新材料研究开发基地,贵阳550002;3.中国铝业股份有限公司,北京100082)摘 要:针对传统氧化铝晶种分解工艺长期采用全混合分解强力搅拌物料的技术路线,分析了当前国内外晶种分解工艺技术与装备能耗高、投入大的原因。
通过研究晶种分解动力学与流体力学模拟计算,提出了氧化铝晶种分解过程中可以减弱搅拌强度,简化装备结构,从而实现节能降耗,节省投资的新路径。
开发出微扰动平推流氧化铝晶种分解新技术及其装备,并应用于工业生产。
结果与传统分解槽相比生产过程平均节能42.5%;分解槽运行周期平均延长2.5个月;底部结疤高度由2.5m降为0.5m;产品产出率和粒度分布等各项指标正常。
关键词:氧化铝;微扰动平推流;晶种分解;工业应用中图分类号:TG146.1 文献标志码:A 文章编号:2095-1744(2019)03-0062-07Research and Practical Application of Micro-perturbation Flat-flowingAlumina Seed Crystal Decomposition TechnologySU Xiangdong1,DING Yuanfa2,QIN Qingdong1,WU Haiwen3,LI Qigui 3,LI Guoqian3,LI Danning2,LUO Yuan1,PENG Tili 3(1.Key Laboratory of Light Metal Materials Processing Technology of Guizhou Province,Guizhou Institute of Technology,Guiyang 550003,China;2.Guizhou Academy of Sciences,Guizhou R &D Center on Modern Materials,Guiyang 550002,China;3.Aluminium Corporation of China,Beijing 100082,China)Abstract:In a long term,overall-mixing decomposition and strong agitation mode is employed in the traditionalalumina seed crystal decomposition technology.In this paper,the causes of the high energy consumption and highinvestment cost of the seed crystal decomposition process technology and equipment at home and abroad are studied.By studying the decomposition kinetics of the seed crystal and the simulation of fluid mechanics,a new path isproposed to reduce the stirring strength and simplify the equipment structure during the decomposition process ofalumina seed crystals,thereby achieving energy saving and saving investment.Based on this new technique,a newalumina seed crystal decomposition technique and equipment referred to as“micro-perturbation flat-flowing”ispresented and applied in the industrial level,correspondingly.The results of industrial application showed that theaverage power saving rate of 42.5%could be reached compared with the traditional decomposition tank,and theequipment operation cycle was extended by 2.5months on average;the bottom crusting height within thedecomposition tank was reduced from 2.5to 0.5m;the output yield of particle size distribution were normal.micro-perturbation,push-pull flow;seed crystal decomposition;industrial applicationKey words:alumina;micro-perturbation flat-flowing;seed crystal decomposition;industrial application收稿日期:2018-05-14基金项目:国家科技支撑计划项目(2013BAC15B00);贵州省普通高等学校工程研究中心建设项目(黔教合KY字[2017]021)Fund:National Science and Technology Support Project(2013BAC15B00);Engineering Research Center of Guizhou Province(Qian Jiao HeKY[2017]021)作者简介:苏向东(1966-),男,博士,主要从事过程工程相关的研究工作。
引用格式:苏向东,丁元法,秦庆东,等.微扰动平推流氧化铝晶种分解技术研究与实践应用[J].有色金属工程,2019,9(3):62-68.SU Xiangdong,DING Yuanfa,QIN Qingdong,et al.Investigation on the Micro-perturbation Flat-flowing Alumina Seed Crystal DecompositionTechnology and Its Practical Application[J].Nonferrous Metals Engineering,2019,9(3):62-68. 氧化铝是国民经济发展中重要的基础性原材料,我国目前产能居世界第一位,生产过程对能源的需求量巨大。
其中,氧化铝晶种分解工序是影响产品技术经济指标的重要环节。
目前,全世界90%的氧化铝是通过拜耳法工艺生产,其中晶种分解工序采用的工艺主要有两种,分别是中等浓度的铝酸钠溶液两段式分解工艺和高浓度铝酸钠溶液一段式分解工艺[1]。
它们的共同特点是需要多组、多个分解槽并、串联作业,物料流动中实现连续分解结晶。
特别是物料在十几个串联的分解槽内都需要整体搅拌,均匀混合。
分解装备按工艺需要分别设计为平底机械搅拌分解槽与锥形底压缩空气搅拌分解槽两种类型。
两者相比,平底机械搅拌分解槽具有搅拌动力消耗低、容积大、占地面积少、空化区小等优点。
我国中铝山西分公司和广西平果铝厂于90年代初分别率先从法国引进了配置Robin搅拌技术的Φ14m大型平底分解槽。
在此基础上,90年代中期国内企业又陆续引进德国的Ekato搅拌装置[2],并发展成为目前晶种分解领域最先进的主流搅拌技术,全面大规模运用至今。
传统的晶种分解工艺理论认为,在分解结晶过程中,只有强力搅拌物料、充分混合后才能使分解反应彻底,达到正常的生产效率。
因此,不论是Robin搅拌技术还是Ekato搅拌技术,都是基于全混合反应的技术路线,使物料整体搅拌均匀。
为了实现这个工艺目标每台,直径Φ14m晶种分解槽都需要配置功率为75kW的电机,长期运转导致了巨大的能源消耗,也增加设备投资。
为此,本文通过研究晶种分解动力学和流体力学模拟计算,提出了氧化铝晶种分解过程中可以减弱搅拌强度,简化装备结构,从而实现节能降耗,节省投资的新路径,开发出基于微扰动+平推流的氧化铝晶种分解新技术及其装备,并应用于工业生产。
1 微扰动平推流的氧化铝晶种分解技术研究1.1 氧化铝分解槽的技术现状我国于90年代前后分别引进了法国的Robin搅拌分解槽和德国的Ekato搅拌分解槽及其配套技术,它们与前苏联研制的喷射压缩空气搅拌分解槽相比有了很大的进步。
但是,使用中呈现的弊端也很明显,如分解槽需要配置的机械搅拌装置庞大,搅拌位点多,强力搅拌中过长而庞大的桨叶易折断,能耗仍然较高等。
目前在氧化铝行业使用最多的主流分解槽是配置Ekato搅拌的Φ14m×35m机械搅拌平底分解槽[3-5]。
如图1所示,机械搅拌部分由驱动电机、减速箱、旋转轴和沿纵向分布的五个搅拌位点上的五层桨叶组成。
分解槽在内部结构空间上采用整体全混流设计,遵循物料充分搅拌混合均匀原则,力求实现分解槽沿35m高度上下固含差≤3%的工艺指标,属于高耗能装备。
虽然后续也在不断地进行了改良,但是,所有这些改良的技术路线仍然是基于全混流反应所要求的搅拌强度和方式而进行的,目的也只是为了改善槽底积料结块和槽内固含均匀性的问题,忽略了晶种分解过程中浆料流场形态对结晶反应的影响以及对浆料流动特性的协同关联性研究,更没有揭示分解结晶动力变化对机械能分布需求的合理性这一核心问题。
主要原因在于化学反应的转化率、目的产物的回收率不仅与化学反应本身和催化有关,而且还与反应器内流体的流动方式有关。
因此,现有的改良虽然取得了一定成效,但仍对一些问题尚未清晰,比如:晶种分解过程中浆料流场对结晶反应的影响以及氢氧化铝固-液两相流长距离传输特性,过饱和铝酸钠结晶动力的变化对搅拌机械能的分布需要等等。