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水泥粉磨站年终总结

2014年公司工作总结
一、主要指标
1、生产、销售、发货量及利润对比
分析:
2014年上半年生产、销售与发货较去年同期相比均有所下降。

为刺激疲软市场,公司采取一系列促销与节支降耗措施,降低了部分水泥成本,使上半年利润较去年相比增加240%。

2、电耗、台时及物料消耗
(1)电耗
(2)台时
分析:
2014年上半年单位电耗较去年相比增加2.55度,P.C32.5分步电耗较去年相比增加2.94度,P.O42.5分步电耗较去年相比增加2.29度。

2014年上半年综合台时较去年相比减少3.13t/h,P.C32.5台时较去年相比减少2.26t/h,P.O42.5台时较去年相比减少4.71t/h。

原因如下:
①、2014年上半年水泥发货少、改产过于频繁,PO42.5台时持续偏低且比重占总产量的41.8%,从而单位电耗较去年相比增多。

②、2014年上半年原材料水分略高于去年同期,导致入磨水分增加,影响了磨机台时。

③、2014年上半年为减少陈料积压增加了熟料消耗量,但为了保证出磨水泥比表面积,导致磨机台时同比下降,电耗同比增加。

④、2014年上半年因磨机级配调整频繁、满磨次数较多、发货调度不衔接等原因,导致磨机台时同比下降,电耗同比增加。

(3)原材料消耗
分析:
2014年上半年因消耗积压的旧熟料,采取新旧熟料搭配使用,导致P.C32.5掺加量较去年相比增加1.81%,P.O42.5掺加量较去年相比增加1.58%。

(4)油耗及机物料
分析:
2014年上半年柴油较去年相比增加0.007L/t,润滑油增加0.009kg/t,机物料增加0.054元,耐磨材料增加1.449元。

①、柴油较去年相比增加0.007L/t,主要是炉渣等原材料进货较多,使用年初储存的原料库内炉渣还需端出使用;为减少脱硫石膏的入磨水分,公司加强了对脱硫石膏的晾晒力度,从而增加了柴油消耗。

②、润滑油较去年相比增加0.009kg/t,主要是生产科严格按照设备润滑标准书用油,年初检修及月度检修加强了对设备润滑与管理,并对润滑加油检查整改力度进行了强化。

③、机物料较去年相比增加0.054元,耐磨材料较去年相比增加1.449元。

主要是公司上半年总产量较去年相比减少1.41吨,年初对磨机及辅助设备进行了多次维修改造,导致吨物料消耗偏高。

应对措施:
①、继续通过比价议价、增加原材料供应商等方式保持物料价格稳定。

②、坚持以旧换新政策,强化节俭意识,以此降低各类物料消耗。

③、完善岗位操作规程,细化各岗位的专项培训。

④、加强协调力度,做到有计划地组织生产,继续执行避峰填谷政策并不断提高设备运转效率,杜绝设备空车运转和长明灯现象。

二、成本核算
PC32.5水泥成本
分析:
2014年全年计划PC32.5水泥成本为211.69元,2014年上半年实际完成PC32.5水泥成本为215.46元,较计划成本相比增加3.77元。

熟料成本掺加量较计划相比减少0.59元,脱硫石膏较计划相比减少1.89元,粉煤灰较计划相比减少4.84元,制造费用较计划相比减少0.31元。

炉渣成本掺加量较计划相比增加3.20元,超细较计划相比增加2.42元,矿粉较计划相比增加3.99元,电费较计划相比增加0.99元,人工费较计划相比增加0.80元。

PO42.5水泥成本
分析:
2014年全年计划PO42.5水泥成本为251.99元,2014年上半年实际完成PO42.5水泥成本为257.95元,较计划成本相比增加5.96元。

脱硫石膏成本掺加量较计划相比减少1.25元,炉渣较计划相比减少2.45元,制造费用较计划相比减少0.31元。

熟料成本掺加量较计划相比增加3.02元,超细较计划相比增加2.49元,助磨剂较计划相比增加0.14元,矿粉较计划相比增加3.23元,电费较计划相比增加0.28元,人工费较计划相比增加0.80元。

三、质量分析
1、原材料的水分及烧失量
2、熟料试验
3、水泥质量指标对比分析
分析:
与计划相比,主要原材料——熟料强度有所下降,三天强度平均下降
1.0Mpa,二十八天强度平均下降1.4Mpa。

为减少陈料积压,新旧熟料进行了搭配使用,所以导致2014年P.C32.5熟料掺加量与计划相比增加1.81%,P.O42.5熟料掺加量与计划相比增加1.58%。

4、应对措施
①、严把下半年原材料质量关,加强质量检验。

②、加强仪器设备的安全管理和日常维护,保证设备正常运转。

进一步强化员工的质量责任意识,注重产品检验质量,确保数据准确无误。

③、灵活运用数据分析,及时做好每月的质量检验结果统计,及时掌握质量动态。

④、做好新产品的调研与分析。

⑤、对外协调好与市质量检测站及各区县质量检测站的关系。

四、重点工作
2、开拓市场,组织发货。

针对上半年整体水泥市场不景气、发货量下滑等不利局面,公司为扭转颓势,多次采取了各项激励措施,激励政策的制定与执行取得了明显效果,大大提高了广大客户的提货热情,稳定了公司水泥市场的占有率。

3、与商混平台沟通协作,以“对价款(170万元)抵水泥”的方式,增加了销售5000多吨。

4、应对当地安全环保部门监察,积极采取措施,维持正常生产。

自2014年3月起,市安全环保部门启动粉尘治理专项工作,对粉尘排放企业排污情况进行摸底,并督促企业进行防尘治理。

菏泽公司虽然面临转产改造阶段,但为了保证上半年生产、发货量,公司按照当地安全环保部门要求,按
计划进行了防尘网的规范建设、喷淋装置的改造、原料库强化密闭等工作,顺利通过了安全环保部门的审核,使上半年生产经营工作得以继续开展。

5、降本增效,调整产品结构。

(扩大P.C32.5,压缩P.O42.5)
为减少公司生产成本,增加员工收入与企业经营利润,公司通过产品结构调整,扩大了PC32.5发货量,在保证平台现有订单发货的提前下减少PO42.5的产销量;使上半年员工收入得到提高、企业利润与计划同期相比增加240%。

6、应对生产许可证到期,调研转产新项目。

五、差距与不足
1、人员调整频繁(干部调整,职工对调集中),影响了上半年工作。

2、内部制度不完善。

3、维修力量薄弱,设备运转质量差。

4、面临转产,人员思想波动影响工作。

六、下半年重点工作
1、做好停产转产的顺利滑翔。

2、转产前对设备进行全面检修改造,对工艺流程进行调整。

3、努力攻关,开拓石粉新市场。

4、制定石粉新产品的生产工艺标准
5、建立新的考核机制。

6、减员增效。

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