煤矿典型事故案例二讲解材料
二、事故的主要原因
2、外包队安全管理混乱,严重以包代管。 灾区现场外包队人员遇难32人。外包队 入井即无正式的用工合同,也没有经过正 规安全培训,又无有效的安全管理制度, 井下作业各自为政、无统一的安全监督管 理。
二、事故的主要原因
3、井下事故区域接送电管理混乱。外包 队作业停电、送电无报告,无审批,外包 队无专职电工,不懂供电知识的临时工经 常随意接电,随意停送电,风电闭锁,瓦 斯电闭锁随意短接或甩掉。
第二起事故案例
高瓦斯矿井瓦斯爆炸案例
开关失爆 的代价:124人死亡,24人受伤 鸡西矿业集团公司城子河煤矿“6.20”月20日9时45分,
鸡西矿业集团公司城子河煤矿西二采区发
生一起特大瓦斯爆炸事故,造成124人
死亡,24人受伤,直接损失984.8
094万元。这起事故造成1名厅级领导、4
二、事故的主要原因
4、重点瓦斯掘进面(全煤巷道)密闭 启封复用后,没有重新制定并落实可靠的 通风安全措施。此煤巷事故前定为重点瓦 斯工作面,回风流CH4浓度0.7%, 瓦斯绝对量达到1.12m3/分,应继 续按重点瓦斯面管理,落实“三双两闭锁” 等专门通风安全措施。
二、事故的主要原因
5、隔爆和安全防护器材投入不齐全。 灾区现场勘察发现3B层生产系统原有4 处临时通风设施,质量不合格,3B层和 24号、25号层煤之间石门没安设隔爆 设施;灾区内二个采煤,三掘进及外包作 业人员均没佩带自救器,班组长没带便携 式瓦斯报警器,造成灾害波及范围扩大, 人员伤亡增加。
教训与反思
3、何以煤尘飞扬参与了瓦斯爆炸?事故发生地点的3B 层煤属于有煤尘爆炸性煤层,煤尘爆炸指数为34.82 %。事故后救护队和专家组现场勘查发现:在145采煤 工作面上巷口,超前单体支柱,工作面上部综采支架、下 巷腰巷入口等多处有典型的堆角状高温过火煤尘结焦。实 验室对煤尘焦滓进行化验分析,发现尘样灰分由事故前2 4.87%上升到47.92%,挥发分由事故前2 5.9%降低到17.65%,并且测得采煤工作面上隅 角CO浓度为3500ppm,下隅角CO浓度为300 0ppm,证明煤尘不但参予了爆炸,而且增加爆炸破坏 威力。爆炸时有煤尘飞扬参与爆炸,说明此前综合防尘必 然存在死角和积尘隐患。反映出日常井下防尘薄弱,综采 支柱上、皮带运输巷道有煤尘沉积,防尘监管不严,对煤 尘浓度超标没有检测制度,对防尘措施效果没有评价手段。
教训与反思
4、外包队安全管理何以如此混乱?外包 队的入井合同只是矿领导的口头协议!外 包工队进入发生事故的采区与本矿采掘队 组混杂作业,没有统一有效的安全管理。 外包队入井承包工作面,通风、供电、检 修、考勤无统一正规的安全监管。井下随 意停送电、随意停风、随意甩掉三双两闭 锁,造成瓦斯积聚,又不能及早彻底处理。
名县团级干部殉职井下。
一、事故发生地点概况
城子河煤矿属高沼气矿井、CH4绝对涌出 量为41.75m3/分,CH4相对涌出量为 22.6m3/T,煤尘爆炸指数为33.5 %—33.9%。该矿已投用KJ4型瓦斯监控 系统,井下已有3个采煤面17个掘进工作面安 设瓦斯传感器22处,安设瓦斯断电仪探头19 处。井下无瓦斯抽放系统。事故发生在西二采区, 主要开采3B层和24号、25号层煤。3B层 有145综采工作面和801全煤掘进与原80 2全煤回风下山停工巷道(240米)。
教训与反思
二、事故的教训与反思
城子河煤矿“6•20”特大瓦斯爆炸事故充
分暴露出井下生产采区安全管理的严重漏洞,特
别是在用工管理、供电和瓦斯监测管理等方面存
在严重的薄弱环节。事故隐患加“三违”多层面
的严重性确实令人触目惊心!通过深入调查,也
暴露出导致这起事故的隐患险情难以彻底消除的
深层次根源:安全有死角,措施不落实。反思这 起事故,应该吸取的主要教训有:
教训与反思
1、160米全煤停工巷何以停风42分钟?事故发生的西二区3B层
二、事故的主要原因
6、电钳监测工素质低,无证上岗。承 包队三名机电检修工不懂风电闭锁,瓦斯 电闭锁怎么联接,没经过岗前培训。瓦斯 监测室无专职执机员,不知超限报告。监 测系统显示瓦斯超限40分钟无人观察, 无人报告。检修工兼微机员一小时内观察 一次瓦斯监测记录,问他瓦斯超限为什么 不报告,说岗位责任制没规定。
教训与反思
2、失爆开关何以产生引爆弧光火花?发生事故的停工巷道不存在爆 破火源、机械碰撞、岩石冒落摩擦火花和其他吸烟火源。排水巷爆源 中心潜水泵插销开关处于虚接失爆状态,供风局扇和潜水泵动力开关 联锁断开并且瓦斯电闭锁没接。在这种情况下,工人启动联锁开关, 瓦斯与电闭锁,虽然煤巷内瓦斯积聚超限,但水泵插销开关送不上电, 不起作用,但送电前先检查瓦斯,只要瓦斯浓度不超1%再送电,悲 前先检查瓦斯,瓦斯浓度3%以上,请救护队排放,3%以下由井区 领导指挥排放瓦斯;2%以下瓦检员先送风排瓦斯,待瓦斯浓度降至 停风都存在瓦斯和随性气体积聚的危险隐患;都存在先检查后“分级、 限量、卸流”排放瓦斯措施兑规操作和技术监管问题。如果超前落实 了岗位责任或及时彻底消除了这类隐患,这起特大瓦斯爆炸事故也许
二、事故的主要原因
经充分调查和技术鉴定,认定这起事故主 要原因为:
1、局扇停风造成停工煤巷瓦斯积聚。外 包队工人误送电导致潜水泵开关(插销开 关虚插失爆)产生电弧火花,引起瓦斯爆 炸。在爆炸火焰传播过程中,运输巷道和 145采煤工作面部分煤尘和被摧毁的盲 巷密闭内瓦斯参予了爆炸。增加了爆炸破 坏威力。
教训与反思
5、通风安全防护设施何以不齐不全?发生事故 的3B层和事故波及的24号层煤之间180米, 煤层间石门内没安设隔爆设施;145综采附近 存在4道临时通风设施,特别是入井人员全部没 有佩带自救器,班组长和电钳工没有配带便携式 瓦斯报警器,导致抗灾能力减弱和灾情伤亡扩大。 事故暴露出的安全欠账是最近煤矿经济困难造成 的结果。但这些监测仪器方面的小欠帐只要矿领 导重视,是完全可以能及早的彻底解决。