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ATOX50型生料立磨进料装置改造

工艺装备
赵小雷:&'()*"型生料立磨进料装置改造
中图分类号:!"#$%&'()%&* 文献标志码:+ 文章编号:#,,$-,)./(%,#.),0-*'-,#【123】#,&#)'/$45&6789&)%-#00/4:;&%,#.&,0&,%)
<!2=*,型生料立磨进料装置改造
赵小雷(莒县中联水泥有限公司,山东 日照 !9<*!$)
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!"#$年第 %期
较前期大幅降低。 进料装置技改完成后,尾排风机给定转速降低
了 <AB,电流降低约 #"&。技改效果明显,不足之处 在于系统漏风的处理造成目前磨机运行压差高,基 本在 <5"":D上下,所以下一步还要围绕喷口环面积 做适当调整,以便使磨机运行达到最佳状态。
(编辑:刘翠荣)(收稿日期:%,#.-,*-#/)
我 公 司 采 用 的 是 +,-,./0123公 司 生 产 的 &'()*"型辊式磨,磨辊规格:45"""//#"""//, 磨盘直径:4*"""//,入磨粒度:6$"//占 7"8, 最大 #9*//。
&'()*"型立磨锁风回转下料器是生料粉磨工 艺中的重要设备,回转下料器运行的稳定性及密闭 性能直接影响着生料磨系统的产质量的提升。而通 过回转下料器喂入立磨的混合原料粒度较大且不均 匀,极易造成下料器的叶轮以及壳体磨损,导致锁风 效果变差、立磨台时下降,且叶轮磨损后喂入物料颗 粒不均容易造成下料器卡死而频繁故障停机,因此 造成回转下料器维修工作量大、维修成本较高。为 此,我公司在 !"#9年底检修期间对生料磨进料装置 进行技术改造。
出磨温 度/℃
76 77.5
磨出口 磨机电 负压/Pa 流/A
7603 245 8370 222
料层厚 度/mm
66 85
研磨压 磨Pa) 动(/mms-1) 电流/A 电流/A
140
1.7
206
88
140
1.5
215
75
通过立磨入磨锁风装置技改,立磨系统漏风情 况有了明显改善,系统阻力减小,尾排风机转速降 低,尾排风机电流降低明显。!"#9年窑系统正常运 行时尾排风机基本保持 %5=%5@*AB,运行电流 $$& 上下。在运行后期,因窑尾带收尘器压差大,正常运 行时尾排风机给定 %%@*=%*AB时,增湿塔进口负压 只可维持在C!<"=C5"":D,而该处负压正常应控制 在C5*":D以上。技改完成后窑磨系统均正常运行 时,尾排风机给定基本在 59=59@*AB,尾排风机转速
入磨皮带 入磨三通阀 入磨溜子 回转锁风阀
立式磨
3581入磨皮带
三通阀
溜子
溜 荷重
气动棒阀
传感器
入磨皮带秤
立式磨 入磨溜子
改造前
改造后
图 # 改造前后工艺布置图
表 # 技改前后,立磨粉磨系统运行参数对比表
喂料 入磨皮带 参数
量/(th-1) 电流/A 技改前 380 67 技改后 430 73
磨机压 差/Pa 5600 6300
技改主要是在入磨皮带下部加装一个稳流仓和 入磨皮带秤,通过稳流仓料位控制皮带秤的入磨物 料量,大幅降低物料对入磨溜子的冲击。改造后的 进料系统主要由稳流仓、气动棒阀、荷重传感器、入 磨皮带称及液压推料耙等组成,原有三通阀和溜子 保留。物料在调配库配料后,混合料经输送皮带进 入稳流仓后再进入入磨皮带称,最终喂入立磨。入 磨皮带称采用全封闭密封,保证零漏风。入磨皮带 称下设置液压推料耙,消除皮带秤下物料堆积影响 皮带秤正常运行的潜在危害。
改造时将原有的回转下料器拆除,根据现场实 际空间和位置借用原有回转下料器空间及基础设计 安装皮带秤和稳流仓等设备,不需要单独再设计土 建,节省了投资。然后通过 :-;程序控制皮带称的 输送量和稳流仓的料位满足生产要求,磨机正常运 行后与原中控室操作进行联锁控制,改造前后系统 工艺见图 #。
改造后系统漏风量减少,生料入磨热风量增大, 磨机台时得到了提高。入库提升机电流平均保持在 !#*&上下,远高于技改前的 !"<&。从操作参数看, 磨主电机电流维持 !!"&左右,料层厚度由之前 *"= $""//提高至 9"=#"""//,磨机喷水量由 #!=#5"2上 调至 #<=#$"2,而磨机出口温度仍控制在 99=$"">?见 表 #。
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