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微机型备用电源自投装置与电网间的配合

微机型备用电源自投装置与电网间的配合摘要:提出微机型备用电源自投装置与电网间的配合问题,分析几例备自投装置运行中存在的缺陷,寻找对策,解决问题,保证了备自投装置的动作正确性和电网供电的安全可靠性。

关键词:微机型;备自投;电网结构;动作;闭锁
abstract:put forward the cooperation problems between micro-computer-based automatic clossing reserve source equipment and power network’s structure, analyse several defects in automatic clossing reserve source equipment operating , seek the way to deal with ,solve the problem,ensure the performing correctness of automatic clossing reserve source equipment and the safety reliability of supply electricity.
key words: micro-computer-based; automatic clossing reserve source; power network’s structure;performance;block 中图分类号:u665.12文献标识码:a 文章编号:
1 简介
随着经济飞速增长,电网的不断发展,地区用户对电网供电的安全可靠性要求越来越高。

在江苏省宜兴市供电公司电网中,地区110kv及35kv系统均采用辐射形网络进行供电,微机型备用电源自投装置(当工作电源因故障被断开以后,能迅速自动将备用电源或备用设备投入工作,使用户不致于停电的装置。

下文简称备自投)
广泛应用于双电源供电的110kv变电站及35kv变电站。

使变电站在双电源同时供电时,桥(分段)开关作备用互投;单电源供电时,另一电源进线开关作备用自投;因此,大大提高了对用户供电的安全可靠性。

2 存在问题
2 .1在宜兴市供电公司的110kv变电站,110kv开关一次接线以内桥式为典型(见图1),用110kv开关(711、700、712)备投;在35kv变电站,一次接线以“线路–变压器”组为典型(见图2),用10kv低压侧开关(101、100、102)备投。

图1
图2
2 .2在宜兴市供电公司广泛应用的微机型备自投装置,以国电南瑞公司的rcs-965x系列产品为典型。

备自投装置在运行状态下,对其模拟量输入(电源进线电流、电源进线电压、工作母线电压)、开关量输入(进线/桥开关控制手柄位置kkj、进线/桥开关位置、保护闭锁接点)进行逻辑,判断是否满足备投条件,及满足于何种备投方式,为工作电源失电而备投开关。

2 .3由此可知,变电站安装的一次设备情况,备自投装置所联电流/电压互感器安装位置、配置情况,及备自投装置闭锁回路设计,直接影响到备自投的逻辑和动作情况。

如果装置的模拟量输入、开关量输入配置不合理,就会导致其逻辑回路判断出错,装置在运行中发生备自投误闭锁或误动作。

在宜兴市供电公司的一些110kv
变电站及35kv变电站,备自投装置在运行中就存在缺陷。

2 .4例1:在公司的110kv 烟山变、城中变、西九变对110kv 开关进行备投(一次系统图参考图一),均采用南瑞公司的rcs-9652型装置。

因110kv开关侧无独立ta、110kv母线侧无tv,备自投装置的电源进线电流取自主变高压侧的套管ta,工作母线电压取自10kv侧tv。

当变电站处于单电源1#进线供t1、t2主变,711、700开关合位,712开关作备用自投时,t1、t2主变高压侧的套管ta
均有电流。

装置将误判断2#进线之712开关有电流而相应位置为“跳位”,因而报712开关位置异常,就闭锁备自投。

2 .5例2:当上述变电站在双电源同时供电,711、712、101、102开关处合位,700、100开关处分位状态时,如运行人员执行停电操作,拉开10kv 101开关(因回路设计有误,手分101开关或102开关均不闭锁备自投),将导致10kvi段tv失电。

装置将误判断工作母线侧110kvtv失电。

因而备自投误动作,跳开711开关,合上700开关。

2002至2003年间,110kv西九变在执行上述情况的操作中,发生过两次备自投误动作。

2 .6例3:当上述变电站处单电源供电,711、700开关处合位,712开关处分位状态时,如在主变高压侧的套管ta与110 kv进线开关间(如k1点)发生永久性故障,主变的差动保护因采用套管ta而不动作,上一级线路保护动作跳闸,导致1#进线失电。

因而备自投误动作,711开关跳闸,712开关合闸,将备用电源再次投于故障点。

2 .7例4:在宜兴市供电公司的35kv屺亭变10kv开关进行备投(一次系统图参考图二),采用南瑞公司的rcs-9653型装置。

备自投装置的电源进线电流取自101、102开关的独立ta,工作母线电压取自10kv侧tv。

当一次系统状态符合装置备投条件(1#、2#进线均供电,301、302、101、102开关合位,100开关分位作备投;但回路设计有误,手分301开关或302开关均不闭锁备自投),如运行人员误操作,拉开进线电源35kv侧301开关,将导致10kvi 段工作母线侧失电,备自投误动作,跳开101开关、合上100开关。

3采取措施
3.1分析电网的一次设备配置,应选择合理的设备,将正确反映系统状态的模拟量输入微机备自投装置。

但是,例1中变电站客观条件有限,微机备自投装置所需联接的1#、2#进线之独立ta 及110kvi、ii段母线tv均未安装,导致装置的模拟量输入配置不合理。

3.2在无法安装、改进一次设备的条件下,应改进备自投装置的逻辑回路,使其在运行状态下,不发生误闭锁或误动作。

因此,笔者通知该装置厂家来技术人员处理,取消微机备自投装置中“开关有电流而相应位置为跳位则报警、闭锁备自投”功能,则解决例1中装置的电源进线电流取自主变套管ta而误闭锁备自投的问题。

3.3尽可能改善一次设备。

针对例3的故障发生点,可在主变高压侧的套管ta与110kv进线开关间的导线上加装绝缘热缩套,即可避免此类故障发生及备自投误动作可能。

3.4分析电网的结构,考虑各种操作状态下系统的带电情况,合理配置装置的开关量输入,闭锁装置的误动作回路。

在处理上述例2缺陷中,笔者将10kv侧101、102开关的“分后”开关量接点接入备自投装置的闭锁回路,解决了装置的工作母线电压取自10kv 侧tv而导致备自投有误动作可能的问题。

在上述例4缺陷中,笔者将35kv侧301、302开关的“分后”开关量接点接入备自投装置的闭锁回路,解决了误拉35kv开关导致备自投误动作的问题。

3.5采取上述措施,将改进的微机型备自投装置重新投运,装置就安全可靠运行,不再发生误闭锁或误动作情况。

4经验与教训
4.1在使用新一种装置前,必须对其功能进行详尽的了解。

安装设备的技术人员不能只管装置本身质量及典型动作情况,而应该透彻理解装置涉及的一次系统、电网结构,对装置进行合理的配置。

4.2科学选择配置一次设备,进一步优化电网结构,使微机型备自投装置与之合理配合,完善备自投功能。

4.3在装置投运前,必须模拟系统可能发生的各种失电状态、故障状态,做备自投整组传动试验,逐项验收。

4.4对于安装备自投装置的变电站,必须根据系统状态及开关备投情况,相应修订整改典型操作票。

必要时,在操作相关设备前停用备自投装置,防止装置有误动作可能。

参考文献
[1]继电保护和安全自动装置技术规程[s].中华人民共和国
能源部.1993.
[2]3~110 kv电网继电保护运行整定规程[s].中华人民共和国电力工业部.1995.
[3]丁毓山.变电站设计(10~220 kv)[m].沈阳:辽宁科学技术出版社,1993.
作者简介
张文军,男,****年生,江苏宜兴人,继电保护技师。

毕业于南京市河海大学,在宜兴市供电公司长期从事继电保护工作,曾担任变电工区区长、检修副区长、技术员等职务,具有丰富的电力现场工作经验和扎实的理论知识功底。

现任宜兴市供电公司发展建设部主任。

注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。

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