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气举排液技术总结与改进-2006


不同点: 不同点: ①、追求目标 ②、气体供给系统 ③、压力体系 ④、气举阀分布原理 ⑤、气举阀的压力设置原则
二、气举排液技术简介
优化设计-----主要研究内容 优化设计
①、环空温度场 ②、环空压力体系 ③、环空及油管单相液流的摩阻 ④、油管气液两相流压力体系 ⑤、气量平衡体系 ⑥、环空液面下移速度 ⑦、气举阀阀孔过气量 ⑧、气举阀压力设置
系统组成
地面供气系统:提供气举返排所需连续高压气源, 地面供气系统:提供气举返排所需连续高压气源, 供气设备主要选择制氮拖车。 供气设备主要选择制氮拖车。
井下举升系统:提供油套沟通通道和过气通道, 井下举升系统:提供油套沟通通道和过气通道, 保证气源顺利进入油管,进行举升。 保证气源顺利进入油管,进行举升。
油 层 新井完井气举排液诱喷、 新井完井气举排液诱喷、气举生产测试一趟管柱 气举排液诱喷 合层酸压、 合层酸压、气举诱喷一趟管柱
选层酸压、 选层酸压、气举诱喷一趟管柱
二、气举排液技术简介
气举阀调试试验
与调试压力不符 检 查 并 装 配 阀 在 调 试 架 里 充 气 稳 定 化 处 理 在 恒 温 水 浴 中 恒 温 上 调 试 架 调 试 稳 定 化 处 理 在 恒 温 水 浴 中 恒 温 校 验 调 试 压 力 阀 调 试 完 毕 不密封 安 装 阀 与 工 作 筒 承 压 试 验 印 号 标 记 试 验 完 毕
三、塔河油田气举排液技术应用
2003年5月,吐哈钻采院针对塔河油田酸压排液中存在的 问题,及时将先进的气举排液技术成功引进了西北分公司, 针对气举排液技术推广应用中存在各种问题,进行了持续不 断的技术研究和创新,逐步形成了目前适应塔河油田特点的 抗硫、抗高压、全通径气举阀技术和配套的气举排液技术, 为西北分公司的气举排液技术的发展和应用做出了贡献。
四级工作筒 2296m 一级工作筒 二级工作筒
扎纳若尔油田2127井气举完井管柱图 井气举完井管柱图 扎纳若尔油田
2-7/8″NEW-VAM油管
设计: 设计:王 强
765m
2-7/8″NEW-VAM油管 1420m
三级工作筒
1918m
油井硫化氢含量40000-6000mg/l,采用的气举工具5 油井硫化氢含量40000-6000mg/l,采用的气举工具 5 40000 mg/l 年来从未因硫化氢腐蚀而发生生产事故; 年来从未因硫化氢腐蚀而发生生产事故; 目前油田气举采油产量达到6600t/d, 目前油田气举采油产量达到6600t/d,是目前世界最 6600t/d 大的气举采油油田; 大的气举采油油田; 2005年成都全国 气举采油技术研讨会与会专家一致 2005 年成都全国气举采油技术研讨会与会专家一致 年成都全国 评价认为吐哈钻采院的气举采油技术已达到“ 评价认为吐哈钻采院的气举采油技术已达到“世界先进 水平” 水平”。
• • • • • • • 气举单井设计 气举阀调试检测 入井完井服务 举井工况诊技术 气举阀投捞技术 气举井生产管理技术 气举工具及制氮拖车气举施工
4、气举完井工具的设计、制造与检测 、气举完井工具的设计、
一、吐哈钻采院气举技术
连续成套气举采油应用情况
一级工作筒
扎纳若尔油田2127井气举完井管柱图 井气举完井管柱图 扎纳若尔油田
二、气举排液技术简介
优化设计---优化设计 优化设计内容
工作参数优化设计
气举阀级数; 气举阀级数; 各级气举阀下入深度; 各级气举阀下入深度; 阀孔尺寸; 阀孔尺寸; 调试打开压力。 调试打开压力。
气设计---优化设计 设计方法与气举采油的不同
同 气 举 采 油 比 较
吐哈石油钻采工艺研究院
一、吐哈钻采院气举技术
吐哈钻采院经过多年的研究与实践, 吐哈钻采院经过多年的研究与实践, 形成了气举采油配套技术, 形成了气举采油配套技术,获自治区科 技进步二等奖1 技进步二等奖1项,集团公司科技进步 项及多项局级成果。 三等奖 1项及多项局级成果。
1、 1、气举采油方案编制技术 2、系统及单井气举优化设计技术 、 3、气举完井技术服务 、
排液气举阀
Y342封隔器 球座
工作气举阀
Y221封隔器
本井气气举管柱示意图
一、吐哈钻采院气举技术
气举采油技术研究人员
长期的技术研究和服务过程中,吐哈油田培养 长期的技术研究和服务过程中, 造就了一批优秀的专业技术人才。目前从事气举采 造就了一批优秀的专业技术人才。 油技术研究和服务的技术人员共有67名 油技术研究和服务的技术人员共有67名,其中高级 67 技术人员28名 中级技术人员21名 技术人员28名,中级技术人员21名,拥有国内知名 28 21 的气举采油专家, 的气举采油专家,具有较强的技术研究和产品研发 能力。 能力。
二、气举排液技术简介
气举排液的技术原理
1、通过向油管内注入一定量的 气体,降低管内流体密度, 气体,降低管内流体密度,实 现在油井压力条件下,举升井 现在油井压力条件下, 筒液体的目的; 筒液体的目的; 2、环空内高压气体体积膨胀, 环空内高压气体体积膨胀, 加快排液速度。 加快排液速度。
二、气举排液技术简介
二级工作筒
1420m
三级工作筒
1918m
四级工作筒
2296m
五级工作筒
2549m
套管接箍 3418.5m 3429.1m
六级工作筒
2708m
3439.6m
七级工作筒
2808m
KHT-99钢丝滑套
3412m
2-7/8″坐放短节
3422m
密封插管 Y453永久式封隔器 喇叭口 油层
3422.9m 3423m 3433m 3440.6-3496.9m 3532.5m
阀级 数 1 2 3 4 5
最大深度 2100m 19.33 11.87 7.14 4.40
最大深度 2800m 14.67 8.88 6.02 4.65
最大深度 3300m
11.42 7.96 5.52
1.394
2.341
3.618
4.223
#NUM!
二、气举排液技术简介
管柱设计: 管柱设计:
一级气举阀 工作筒+气举阀 工作筒 气举阀 二级气举阀 封隔器 工作筒+气举阀 工作筒 气举阀 油 层 滑套 封隔器 丝堵
2-7/8″NEW-VAM油管
设计: 设计:王 强
765m
2-7/8″NEW-VAM油管
已形成国产化的连续成套气举采油工具完 井工具、 投捞工具、 辅助测试工具共计3 井工具 、 投捞工具 、 辅助测试工具共计 3 大 28种 48个规格 个规格, 类28种,48个规格, 工具性能达到国际先进 水平。 水平。 吐哈气举采油技术从93年开始现场应用, 93年开始现场应用 吐哈气举采油技术从93年开始现场应用, 先后在鄯善、丘陵得以推广应用, 2006年 先后在鄯善、丘陵得以推广应用,到2006年 已在吐哈油田提供了400 400多井次的连续 底,已在吐哈油田提供了400多井次的连续 气举完井技术服务、240阀次气举阀投捞 阀次气举阀投捞。 气举完井技术服务、240阀次气举阀投捞。
10.00 0.00
0
1
2
3
4
5
6
阀级数
二、气举排液技术简介
优化设计
基础数据表
套管内径(mm) 油管外径(mm) 收缩系数E 孔口阻力系数En 流速系数O 流量系数u 重力常数g 注气压力(MPa) 压风机排量(m3/min) 压井液密度kg/m3 124.26 62 0.62 0.06 0.97 0.62 9.8 17 17 1000
人工井底
一、吐哈钻采院气举技术
高压气举快速返排技术 :
耐高压气举工具研制的突破, 耐高压气举工具研制的突破,使得气举排 液技术成功应用于压裂快速返排, 液技术成功应用于压裂快速返排,使高压气举 阀的应用取得的了世界领先水平。 阀的应用取得的了世界领先水平。 利用气举技术,快速返排压裂(酸化) 利用气举技术,快速返排压裂(酸化)液,气层 减少压裂(酸化)残渣(残酸) 减少压裂(酸化)残渣(残酸)对地层造成二 次伤害,提高措施有效率和措施效果。 次伤害,提高措施有效率和措施效果。该技术 目前在吐哈油田、 目前在吐哈油田 、 西北局塔河油田现场应用 94Mpa 320 井 次 , 最 高 施 工 压 力 94Mpa , 成 功 率 油层 100% 100%。
二、气举排液技术简介
优化设计-----主要研究内容 优化设计
排液速度分析图
60.00 最大深度2100m 50.00 40.00 最大深度2800m 最大深度3300m
排 液 时 间 (h)
乘幂 (最大深度2100m) 乘幂 (最大深度2800m) 乘幂 (最大深度3300m)
30.00 20.00
五级工作筒
2549m
套管接箍 3418.5m 3429.1m
六级工作筒
2708m
3439.6m
七级工作筒
2808m
KHT-99钢丝滑套
3412m
2-7/8″坐放短节
3422m
密封插管 Y453永久式封隔器 喇叭口 油层
3422.9m 3423m 3433m 3440.6-3496.9m 3532.5m
二、气举排液技术简介
卸荷过程:卸荷过程为气举阀顺序关闭过程。 卸荷过程:卸荷过程为气举阀顺序关闭过程。
一级阀注气
一级阀关闭
一级阀关闭
二级阀打开
二级阀注气
二级阀关闭
三级阀打开
三级阀打开
三级阀注气
二、气举排液技术简介
优化设计--优化设计 原则
根据地面设备的能力,合理设 计各级气举阀的深度、阀孔尺寸、 地面调试压力等工艺参数,将有限 的高压气源合理利用,以最快的速 度实现诱喷。 度实现诱喷。
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